<samp id="qhurv"></samp>

<samp id="qhurv"><acronym id="qhurv"></acronym></samp>

    1. 无码国产69精品久久久久孕妇_亚洲AV无码乱码国产精品_亚洲AV成人无码久久精品老人_中文无码熟妇人妻AV在线_亚洲av无码日韩精品影片

      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

       富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài) >  > 詳細(xì)

      220t/h水煤漿鍋爐燃漿霧化噴嘴改造探討

      發(fā)布時(shí)間:2013-09-05 07:47    來(lái)源:未知

         水煤漿(簡(jiǎn)稱CWM)是一種低污染、以煤代油的新型潔凈煤燃料,它是通過(guò)將固體煤磨成一定細(xì)度的煤粉,再加入一定量的水和少量添加劑而得到的。它既保持了煤炭原有的物理特性,又具有油一樣的流動(dòng)性、穩(wěn)定性和霧化性,從而可以代替重油作為鍋爐燃料,具有很好的發(fā)展前景。但因其粘度、濃度、粒度分布等諸方面的特殊性,使得它在爐內(nèi)的燃燒要較一般液體燃料困難得多,而水煤漿燃燒用霧化噴嘴的霧化性能更直接關(guān)系到水煤漿在爐內(nèi)的燃燒質(zhì)量。因此,按照鍋爐的具體型式、負(fù)荷要求等,合理地選擇、改進(jìn)燃漿霧化噴嘴結(jié)構(gòu),提高水煤漿的燃盡率,解決其燃燒問(wèn)題,才能使水煤漿代替重油產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益,并得以推廣應(yīng)用。
          燕化三電站220 t/h鍋爐系我國(guó)首臺(tái)設(shè)計(jì)燃用水煤漿的鍋爐,其爐前燃燒器由日本無(wú)償援助,燃漿霧化噴嘴為公司制造,鍋爐燃燒器為前墻布置,水煤漿槍共8支。鍋爐于2000年3月9日投燒水煤漿成功,之后進(jìn)行了水煤漿的燃燒試驗(yàn),雖經(jīng)中日雙方技術(shù)人員多方調(diào)整,但水煤漿燃燒不好、落渣和飛灰中含碳量高的問(wèn)題一直未能得到解決,由于日方人員只進(jìn)行了燃燒參數(shù)的調(diào)整,堅(jiān)持認(rèn)為霧化噴嘴結(jié)構(gòu)沒(méi)有問(wèn)題,故到2000午5月底,水煤漿的燃燒質(zhì)量一直未能得到根本性的改觀。在這種情況下,對(duì)日立公司的燃漿噴嘴進(jìn)行了改進(jìn)和研制,經(jīng)過(guò)多次實(shí)際試驗(yàn)后,運(yùn)行效果良好,鍋爐燃漿運(yùn)行各參數(shù)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。2000年10月至2002年10月,又對(duì)燃漿霧化噴嘴中的耐磨部件進(jìn)行了實(shí)際運(yùn)行試驗(yàn)和結(jié)構(gòu)的調(diào)整改造,實(shí)現(xiàn)了耐磨陶瓷件的國(guó)產(chǎn)化,降低了水煤漿燃燒運(yùn)行成本,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      1、燃漿霧化噴嘴運(yùn)行情況
          日立公司制造的水煤漿槍為套筒式,其噴嘴結(jié)構(gòu)如圖1所示。
          水煤漿在槍內(nèi)筒中通過(guò),而霧化蒸汽則由槍內(nèi)外筒中間通過(guò)。燃漿噴嘴為Y型蒸汽霧化撞擊式,其主要原理是利用霧化蒸汽和水煤漿的動(dòng)量傳遞來(lái)撞擊破碎漿體。具體過(guò)程為:水煤漿從中心孔a進(jìn)入,霧化蒸汽從四周孔b進(jìn)入,兩者沖擊霧化后的混合體,通過(guò)孔c進(jìn)入噴嘴頭部的混合室A中,然后再次沖擊正前方的撞擊件4,由于機(jī)械撞擊而使霧化的混合體進(jìn)一步霧化,最后從噴嘴頭上的小孔d中噴出。
      此燃漿霧化噴嘴運(yùn)行中主要存在如下問(wèn)題:
      1.1水煤漿燃燒渣量大
          由表1可以看出,使用日立燃漿霧化噴嘴,爐底渣量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值,約為設(shè)計(jì)值的3倍。燃燒渣量的過(guò)大,不僅降低了鍋爐的熱效率,增加了蒸汽耗漿量,而且使得爐底撈渣機(jī)必須連續(xù)高負(fù)荷運(yùn)行,無(wú)法保證鍋爐安全經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)。2000年5月8日,因?yàn)樵刻,撈渣機(jī)來(lái)不及撈出,致使?fàn)t底渣井被爐渣堵塞,撈渣機(jī)過(guò)負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致傳動(dòng)鏈條斷裂,從而被迫停爐清渣處理,直接影響鍋爐正常運(yùn)行。
      1.2爐底渣及飛灰中可燃物含量高
          使用日立燃漿霧化噴嘴燃燒水煤漿時(shí),爐底渣顏色與原煤相差無(wú)幾,形狀為小顆粒,部分己結(jié)塊,撈渣機(jī)溢流水呈黑色,除塵器中的飛灰呈深灰色。經(jīng)過(guò)多次取樣分析,爐底渣中的可燃物含量(平均值)為90%,飛灰中的可燃物含量(平均值)為14%。2000年5月25日,鍋爐燃用京西水煤漿,燃燒量為16t/h,檢測(cè)爐底渣中可燃物含量為93. 44%,電除塵飛灰中可燃物含量為16. 76%。
          可燃物含量高,表明水煤漿中有絕大部分的固定碳未能得到充分燃燒,這不僅造成水煤漿燃料的浪費(fèi),更重要的是增加了鍋爐尾部受熱面二次燃燒的可能性,給鍋爐設(shè)備安全運(yùn)行帶來(lái)危害。
      1.3實(shí)際燃漿量達(dá)不到設(shè)計(jì)值
          日立燃漿噴嘴的單支設(shè)計(jì)最大燃漿量為4.8t/h,而在試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)燃漿量超過(guò)2 t/h后,水煤漿的霧化效果明顯變差,燃燒開(kāi)始惡化,火焰形狀不穩(wěn)定,且后部出現(xiàn)大量火星,當(dāng)燃漿量達(dá)到4t/h時(shí),目測(cè)大量的漿粒帶著火星掉進(jìn)渣井,爐膛內(nèi)火焰溫度明顯下降,鍋爐運(yùn)行受到影響。
      1.4漿量與霧化蒸汽量相互影響,調(diào)整困難
          日立燃漿噴嘴設(shè)計(jì)水煤漿控制壓力為0. 65~0.9 MPa,霧化蒸汽控制壓力為0.75~1.0MPa,燃燒水煤漿量為2.5~4.8t/h。實(shí)際運(yùn)行中,要使水煤漿能正常噴出燃燒,必須調(diào)整水煤漿壓力,使其大于霧化蒸汽壓力(實(shí)際控制水煤漿壓力為0.85~1.3 MPa,霧化蒸汽壓力控制為0.75~1.2 MPa),而且燃燒漿量的大小與漿壓和霧化汽壓的差值成正比,差值越大,漿量越大;但在提升漿壓的過(guò)程中,霧化汽壓也隨之升高,相反,降低霧化汽壓時(shí),漿壓也隨之降低,故欲調(diào)整好燃漿量和漿壓等參數(shù)是比較困難的。
      2、水煤漿燃燒過(guò)程分析
          水煤漿是由煤粉、水和少量添加劑混合而成的,著火困難是水煤漿燃燒的一個(gè)難點(diǎn)。一般把水煤漿的著火燃燒分為4個(gè)階段,即煤漿加熱階段、水份蒸發(fā)階段、揮發(fā)分析出和著火階段、固定碳燃燒及燃盡階段。
          水煤漿霧炬噴入爐膛后,首先進(jìn)行的是煤漿加熱和水份蒸發(fā),蒸發(fā)過(guò)程為表面蒸發(fā)過(guò)程,即水份隨著蒸發(fā)的進(jìn)行,不斷從漿滴中心輸送到蒸發(fā)表面,雖然其時(shí)間很短(毫秒級(jí)),只占總反應(yīng)時(shí)間的0.1%~0.5%,但由于噴霧的初速度很高,所以經(jīng)過(guò)此過(guò)程漿滴己運(yùn)行到0.5~1 m以外。因此,水煤漿燃燒不好時(shí),在噴嘴出口約0.5~1 m處會(huì)有黑區(qū)出現(xiàn)。水煤漿著火的另一重要因素是水煤漿中揮發(fā)份的析出和著火,該過(guò)程的關(guān)鍵是水份蒸發(fā)的情況,漿霧炬如能得到足夠的熱量,其中的水份即能迅速蒸發(fā),揮發(fā)份析出和著火就很容易;相反,如水份蒸發(fā)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),則著火就困難。同時(shí),水煤漿在燃燒過(guò)程中還會(huì)出現(xiàn)一種結(jié)團(tuán)現(xiàn)象,其主要機(jī)理是:在水煤漿滴揮發(fā)份析出的粘塑性階段,存在著兩個(gè)力的作用,一個(gè)是離心力,促使煤結(jié)團(tuán)物的破碎;一個(gè)是粘著力,促使煤結(jié)團(tuán)的進(jìn)一步形成。在顆粒結(jié)團(tuán)過(guò)程中,粘著力與顆粒粘塑性持續(xù)的時(shí)間成正比,因而快速的加熱可以減少這個(gè)時(shí)間,從而減少煤粒形成結(jié)團(tuán)的趨勢(shì)。因此,如果漿滴能在高加熱速率下燃燒,粘塑性階段的時(shí)間就將大大縮短,使得顆粒還來(lái)不及熔化和結(jié)合,就形成一個(gè)松疏的結(jié)團(tuán)物,結(jié)團(tuán)物中顆粒間的粘著力很弱,由于高速加熱,結(jié)團(tuán)物的角速度會(huì)很高,更大的離心力促使本來(lái)結(jié)合松散的結(jié)團(tuán)物分散,從而使結(jié)團(tuán)物更易于破碎,達(dá)到更完全的燃燒。
          水煤漿能穩(wěn)定著火和正常燃燒,并達(dá)到一定的燃燒效率還與原煤的種類、水煤漿的濃度、灰分、粘度以及鍋爐的爐溫、配風(fēng)情況等有著密不可分的關(guān)系,但在以上條件均相同時(shí),水煤漿霧化后的漿滴直徑對(duì)漿的燃燒起到至關(guān)重要的作用,霧化漿滴直徑的大小直接關(guān)系到漿中水份蒸發(fā)的時(shí)間,從而影響水煤漿的正常燃燒。霧化漿滴直徑增大,會(huì)使水煤漿霧炬著火燃燒4個(gè)階段的時(shí)間均加長(zhǎng),從而造成漿著火延遲,燃燒不穩(wěn)定,燃燒效率低。故提高噴嘴的霧化性能,盡量減小霧化漿滴的直徑,對(duì)水煤漿的正常穩(wěn)定燃燒有著積極的作用。
      3、燃漿噴嘴霧化性能的分析
          由于水煤漿的比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于霧化蒸汽,因此從燃漿霧化噴嘴孔a中噴出的水煤漿柱作為一個(gè)整體與切向進(jìn)入的霧化蒸汽相遇時(shí),漿的動(dòng)量要遠(yuǎn)大于霧化蒸汽的動(dòng)量,這樣兩相物質(zhì)不易實(shí)現(xiàn)動(dòng)量的傳遞,也就是只形成了漿柱在中心、蒸汽在四周包圍的汽漿兩相分離的混合體,未能達(dá)到使汽漿形成均勻混合體的目的。這樣的汽漿兩相分離物質(zhì)通過(guò)孔c進(jìn)入槍頭部混合室A中時(shí),霧化蒸汽的動(dòng)量己消耗殆盡,無(wú)法使?jié){體得到更長(zhǎng)的霧化時(shí)間,當(dāng)再次沖擊到撞擊件4后,雖能得到一定的使?jié){體撞擊破碎的效果,但霧化質(zhì)量很差,造成霧化后顆粒度偏大,不能達(dá)到一定的燃燒粒度分布,而且燃漿量越大,噴嘴噴出的顆粒就越粗。當(dāng)較大顆粒的漿霧炬進(jìn)入爐膛后,煤漿加熱和水份蒸發(fā)時(shí)間延長(zhǎng),揮發(fā)分的析出和著火時(shí)間也相應(yīng)延長(zhǎng),從而造成顆粒大的漿滴在重力和爐膛內(nèi)配風(fēng)的作用下,來(lái)不及燃盡便向下運(yùn)動(dòng)形成爐渣,只有一小部分小顆粒煤漿能正常燃燒。由此造成水煤漿燃燒時(shí),爐底渣量大,爐渣和飛灰中可燃物含量偏高。故日立燃漿噴嘴的霧化性能較差,從而直接導(dǎo)致水煤漿燃燒不好。
      4、燃漿霧化噴嘴的改進(jìn)
          以上分析表明,為使水煤漿能得到較好的霧化并能正常燃燒和燃盡,燃漿霧化噴嘴應(yīng)達(dá)到如下質(zhì)量要求:
          (1)霧化特性良好,能夠穩(wěn)定著火,并有較好的燃燒特性和較高的燃燒效率;
          (2)防堵性能良好,能長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行;
          (3)使用壽命較長(zhǎng);
          (4)汽耗率較低;
          (5)霧化角和射程合適。
          根據(jù)以上要求和對(duì)日立燃漿霧化噴嘴結(jié)構(gòu)以及實(shí)際使用情況的分析,認(rèn)為日立燃漿噴嘴的主要問(wèn)題是霧化蒸汽對(duì)水煤漿的霧化作用太差,沒(méi)能達(dá)到一定的霧化效果。因此進(jìn)行了以下的改造和實(shí)際燃漿試驗(yàn)工作。
      4.1增加蒸汽霧化的級(jí)數(shù)
          改造后的日立燃漿霧化噴嘴結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖2所示。
          首先,運(yùn)用日立燃漿噴嘴的霧化機(jī)理,在噴嘴中增加了霧化件1。這樣,水煤漿以一定的動(dòng)量從孔a進(jìn)入,即遇到從孔b中切向進(jìn)入的一級(jí)霧化蒸汽,通過(guò)動(dòng)量傳遞后,使?jié){體得到初步的破碎后進(jìn)入混合室A中;當(dāng)霧化蒸汽的動(dòng)量即將耗盡時(shí),混合室A中的混合體即遇到從c處垂直進(jìn)入的二級(jí)霧化蒸汽,再次動(dòng)量傳遞后,使?jié){體得到進(jìn)一步的破碎霧化;之后,通過(guò)孔e噴出的混合體,又一次遇到從d孔處進(jìn)入的三級(jí)霧化蒸汽,又一次的動(dòng)量傳遞后,汽漿兩相流進(jìn)入混合室C中;最后以一定的動(dòng)量撞擊撞擊件5,經(jīng)機(jī)械撞擊破碎后從孔g中噴出。
          由于以上三級(jí)霧化蒸汽的動(dòng)量得以有效的利用,同時(shí)又延長(zhǎng)了霧化蒸汽對(duì)水煤漿的作用時(shí)間,因而水煤漿的霧化質(zhì)量得以大大提高。
      4.2改造后的實(shí)際燃漿試驗(yàn)
          為了確定改造的合理性和正確性,先后進(jìn)行了從燃燒1支到燃燒6支水煤漿槍的多種試驗(yàn)。從表1可以看出改造后水煤漿燃燒后的實(shí)際渣量比設(shè)計(jì)值要小得多。實(shí)際觀察,水煤漿燃燒時(shí)能形成穩(wěn)定的火焰,燃燒器璇口沒(méi)有黑區(qū),實(shí)測(cè)爐膛火焰溫度在1350℃左右,表明水煤漿霧化后,燃燒過(guò)程處于正常狀態(tài),漿中的固定碳得到了充分的燃燒和燃盡;而且,噴嘴的霧化角和射程均較合適,火焰沒(méi)有出現(xiàn)沖刷后水冷壁和側(cè)水冷壁的現(xiàn)象。相應(yīng)的,燃燒后的爐底渣和飛灰中的可燃物含量也大大降低,實(shí)際檢測(cè)爐底渣中的可燃物含量由原先的90%左右降到10%以下,電除塵處飛灰中的可燃物含量也由原先的l4%左右降到6%以下。2000年10月30日,鍋爐燃燒6支水煤漿槍,燃漿量21 t/h,經(jīng)檢測(cè)爐底渣和電除塵器處飛灰中的可燃物含量分別為2.27%和2.21%。
          2000年12月19日至22日,220 t/h水煤漿鍋爐進(jìn)行標(biāo)定工作,為保證安全生產(chǎn),鍋爐運(yùn)行2支重油槍、6支水煤漿槍,燃漿量達(dá)到26~28 t/h,也就是平均每支水煤漿槍燃漿量達(dá)到4.3~4.5 t/h,此期間水煤漿燃燒穩(wěn)定,爐渣量和飛灰量以及可燃物含量均正常,鍋爐各參數(shù)均達(dá)到了設(shè)計(jì)值。
          2001年3月至5月,在鍋爐運(yùn)行2支重油槍、6支水煤漿槍的情況下,又將漿量提高至30 t/h,此期間水煤漿燃燒穩(wěn)定,經(jīng)檢測(cè)爐渣量和飛灰量以及可燃物含量均正常;再提高到31t/h,此時(shí)燃燒有大量火星出現(xiàn),為保證安全生產(chǎn),未作進(jìn)一步的試驗(yàn)。在這期間,對(duì)大同漿、邢臺(tái)漿、京西漿及各種比例的混漿均進(jìn)行了燃燒試驗(yàn),漿的燃燒及爐渣量和飛灰量以及可燃物含量均未出現(xiàn)異常。
          對(duì)于水煤漿的燃燒壓力和霧化蒸汽壓力,改造后的噴嘴,其漿壓可在1. 0~1. 35 MPa之間調(diào)整,霧化蒸汽壓力可在0. 95~1.2 MPa之間調(diào)整;對(duì)于燃漿量的調(diào)整不再受漿壓與霧化汽壓差的影響,可以把霧化蒸汽壓力控制在一定值(按水煤漿質(zhì)量情況調(diào)整定值),通過(guò)漿壓的調(diào)整來(lái)達(dá)到調(diào)整燃漿量的目的,這樣,對(duì)燃漿量的調(diào)整較改造前要容易操作得多。2001年12月26日,因外界突甩負(fù)荷,鍋爐運(yùn)行人員緊急將漿量由30 t/h降至20 t/h,鍋爐燃燒未受影響。
          至目前,單支槍的燃漿量一直保持在4.5~5t/h范圍內(nèi),燃燒正常,爐底渣和電除塵處飛灰中的可燃物含量均保持在8%和6%以下。
      4.3對(duì)噴嘴耐磨損問(wèn)題的考慮
          材料磨損問(wèn)題是普遍存在的。燃漿噴嘴中各部件的磨損,主要是由于水煤漿在噴嘴內(nèi)與霧化蒸汽進(jìn)行動(dòng)量交換并被加速時(shí),汽漿兩相流中的固體煤粒子和噴嘴孔內(nèi)壁發(fā)生劇烈摩擦造成的。因此,解決好噴嘴的磨損問(wèn)題,不僅可以延長(zhǎng)其使用壽命,而且對(duì)節(jié)能降耗有著積極的意義。日立燃漿噴嘴在其易磨損部位采用了耐磨陶瓷材料,據(jù)日方介紹,使用壽命在5000 h左右,故在對(duì)噴嘴的改造過(guò)程中,未做改動(dòng),實(shí)際運(yùn)行表明,材料的抗磨損性能確實(shí)很好,壽命最短的也在3 000 h左右,但價(jià)格相當(dāng)昂貴,故必須找出國(guó)內(nèi)的替代品,以進(jìn)一步降低燃漿運(yùn)行成本。
          2000年12月,將噴嘴部分金屬部件進(jìn)行了表面氮化處理,提高了金屬部件的抗汽蝕能力,延長(zhǎng)了使用壽命;由于固定撞擊件5的金屬螺釘在強(qiáng)烈的撞擊沖刷下,特別易磨損,并失去其作用,因此將其更換成單只陶瓷釘,效果良好;同時(shí),對(duì)國(guó)內(nèi)的耐磨陶瓷件分別進(jìn)行了各種試驗(yàn),比較了各自的性能和壽命。兩年來(lái)的多次試驗(yàn)表明,國(guó)內(nèi)的耐磨陶瓷件連續(xù)運(yùn)行時(shí)間最短的在1 000 h左右,部分可以達(dá)到2 500 h,基本能夠保證鍋爐燃漿的正常需要,且其總體價(jià)格比日本件要低得多。
      5、改造前后的經(jīng)濟(jì)性比較
          表2分析了日立燃漿霧化噴嘴改造前后的運(yùn)行燃料成本情況。
          由表2可知,同樣運(yùn)行條件下,鍋爐燃料成本費(fèi)用每h就會(huì)降低15 913-13 203=2 710(元),按年運(yùn)行時(shí)間7 200 h計(jì)算,每年降低燃料成本費(fèi)用2 710×7200=1 951.2(萬(wàn)元、
      6、結(jié)論
          實(shí)際運(yùn)行情況表明,對(duì)220 t/h水煤漿鍋爐日立燃漿霧化噴嘴的改造是正確和有效的,并且取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
          影響水煤漿正常燃燒的因素很多,對(duì)燃漿霧化噴嘴的選型和進(jìn)行一定程度的改造,應(yīng)根據(jù)鍋爐的具體情況而定,增加噴嘴霧化蒸汽的級(jí)數(shù),有利于水煤漿的霧化和進(jìn)一步的燃燒,但應(yīng)考慮耗汽量不能太高,一般控制在15%左右即可。
          燃漿噴嘴的抗磨損性能不僅能延長(zhǎng)噴嘴的使用壽命,保證鍋爐設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,而且對(duì)于降低備件成本至關(guān)重要,應(yīng)得到必要的重視和進(jìn)一步的探討,富通新能源不但生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,而且還大量銷售生物質(zhì)鍋爐燃燒專用的生物質(zhì)顆粒燃料,生物質(zhì)顆粒燃料主要由木屑顆粒機(jī)壓制生產(chǎn)而成。

      上一篇:220t/h燃油鍋爐改燒煤焦油的試驗(yàn)研究

      下一篇:220t/h水煤漿鍋爐燃燒試驗(yàn)研究

      人妻体内射精一区二区三四_亚洲AV无码乱码国产精品_亚洲AV成人无码久久精品老人_中文无码熟妇人妻AV在线

      <samp id="qhurv"></samp>

      <samp id="qhurv"><acronym id="qhurv"></acronym></samp>