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烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)
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SH9型葉絲氣流干燥系統(tǒng)過(guò)程控制能力的改進(jìn)
發(fā)布時(shí)間:2013-09-02 07:57 來(lái)源:未知
SH9型氣流式葉絲干燥膨脹系統(tǒng)設(shè)備是在吸收國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)國(guó)內(nèi)煙草行業(yè)實(shí)際開發(fā)的一種新型設(shè)備,目前已在行業(yè)內(nèi)得到普遍應(yīng)用。與滾筒式葉絲干燥比較而言,該設(shè)備在工藝過(guò)程控制能力上存在的突出問(wèn)題為干燥出口物料含水率波動(dòng)偏大、料頭料尾時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、濕煙絲團(tuán)較多等問(wèn)題,不符合工藝控制要求。通過(guò)對(duì)該工序干燥出口葉絲含水率過(guò)程控制能力指數(shù)Cpk的評(píng)價(jià),大多數(shù)生產(chǎn)批(次)的Cpk值在0.67以下。為此,需要探討如何提高SH9型氣流式葉絲膨脹設(shè)備出口物料含水率Cpk值的方法。
1、設(shè)備原理及存在問(wèn)題分析
1.1設(shè)備工作原理
SH9型葉絲在線干燥系統(tǒng)主要由流量控制單元、滾筒式超級(jí)回潮機(jī)、葉絲高速氣流膨脹干燥烘干機(jī)、葉絲冷卻定型設(shè)備以及相應(yīng)的輔聯(lián)設(shè)備等組成,系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。葉絲高速膨脹干燥烘干機(jī)由工藝加熱裝置、進(jìn)料裝置、松散器、膨脹干燥器、汽料分離器、熱風(fēng)管道等組成。由葉絲超級(jí)回潮機(jī)加濕后的葉絲,經(jīng)進(jìn)料裝置進(jìn)入松散器松散、加溫后,被熱風(fēng)吹人膨脹干燥器進(jìn)行膨脹干燥,然后經(jīng)氣料分離器進(jìn)行汽料分離,分離出的膨脹干燥后葉絲進(jìn)入冷卻定型工序,分離出的過(guò)熱蒸汽經(jīng)熱風(fēng)管道輸送到工藝加熱裝置,加溫后循環(huán)使用。
2、存在問(wèn)題及原因分析
2.1存在問(wèn)題
(1)滾筒式超級(jí)回潮機(jī)加水自動(dòng)控制系統(tǒng)工作不正常,造成葉絲出口含水率及溫度不穩(wěn)定,葉絲含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差僅控制在0.4%左右,過(guò)程控制能力指數(shù)Cpk值控制在0.5左右(允差為±1.090);
(2)氣流干燥烘干機(jī)出口葉絲含水率不穩(wěn)定,葉絲含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差僅控制在0.25%左右,且經(jīng)常出現(xiàn)水分沖高現(xiàn)象,過(guò)程控制能力指數(shù)Cpk值低于0.67(允差為±0.5%);
(3)燥出口料頭時(shí)間過(guò)長(zhǎng)(一般超過(guò)5min).且伴有一定量的濕煙絲團(tuán)。
2.2原因分析
(1)葉絲回潮機(jī)自動(dòng)加水控制系統(tǒng)工作不正常,對(duì)瞬間來(lái)料含水率波動(dòng)的處理反應(yīng)過(guò)激,也是造成回潮出口葉絲含水率波動(dòng)較大的原因之一。
(2)葉絲回潮機(jī)工藝蒸汽凝結(jié)水的含量不均勻,引起葉絲實(shí)際加水量與理論加水量產(chǎn)生偏離,導(dǎo)致回潮機(jī)出口葉絲含水率實(shí)際值與設(shè)定值產(chǎn)生差異。
(3)葉絲回潮機(jī)汽水混合噴嘴的霧化效果差,造成葉絲吸收水分不均勻,且極易形成濕葉絲團(tuán)。
(4)由于物料剛進(jìn)入氣流干燥系統(tǒng)時(shí),管道內(nèi)部的溫濕度與正常生產(chǎn)時(shí)的溫濕度差別較大,造成干燥烘干機(jī)脫水能力過(guò)強(qiáng),從而引起氣流干燥出口料頭時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題。
(5)由于氣流干燥出口落料器上下溫差大,所產(chǎn)生的冷凝水易造成干燥出口葉絲形成濕團(tuán)。
3、改進(jìn)措施
3.1滾筒式超級(jí)回潮機(jī)的改進(jìn)
(1)在程序上增加熱風(fēng)控制器,在硬件上增加薄膜閥,實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)溫度的自動(dòng)控制,且穩(wěn)定可調(diào),從而保證葉絲出口溫度的穩(wěn)定。
(2)在蒸汽管路上加裝疏水閥,以消除凝結(jié)水對(duì)霧化水的影響。
(3)在水汽混合噴嘴上加裝“定向霧化”裝置,以提高葉絲的吸濕效果。通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),增濕水霧化效果非常好,但霧化后的水顆粒較小,呈漂浮半球狀,并且很快被循環(huán)風(fēng)抽走,僅有少量的水分被葉絲吸收。為此,在加水噴嘴上安裝定向噴吹帽,使霧化后的水霧經(jīng)短暫存留后,通過(guò)6個(gè)孔定向噴吹到葉絲上,保證了葉絲的吸濕效果,達(dá)到了出口葉絲含水率均勻穩(wěn)定的目的。
(4)對(duì)于不同牌號(hào)的來(lái)料,在程序中設(shè)置不同的加水上限,以消除瞬間來(lái)料水分波動(dòng)處理反應(yīng)過(guò)激的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多次生產(chǎn)觀察發(fā)現(xiàn),來(lái)料水分有瞬間沖高的現(xiàn)象,如果此時(shí)自動(dòng)跟蹤,會(huì)出現(xiàn)加水過(guò)量的問(wèn)題。為此,在來(lái)料水分有瞬間沖高時(shí),采用設(shè)置加水上限的方法進(jìn)行“消峰”,有效穩(wěn)定了加水流量。
3.2葉絲高速氣流膨脹干燥烘干機(jī)的改進(jìn)
(1)水分儀的合理定位:原設(shè)備水分儀的安裝位置在出口振槽上方,經(jīng)過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),此位置物料受振槽振蕩對(duì)水分儀的準(zhǔn)確測(cè)量造成了較大影響。為此,將水分儀檢測(cè)點(diǎn)移至振槽后的皮帶輸送機(jī)上,并重新進(jìn)行了調(diào)校。
(2)蒸汽管路上加裝冷凝水排放裝置:在氣流干燥設(shè)備中,松散蒸汽和加濕蒸汽是直接和物料接觸的,由此產(chǎn)生的蒸汽冷凝水對(duì)來(lái)料含水率有較大影響。為此,在原有冷凝水排放管路的基礎(chǔ)上又增加了旁路系統(tǒng),以增強(qiáng)疏水能力,保證蒸汽質(zhì)量的穩(wěn)定。
(3)料頭及過(guò)程處理:經(jīng)過(guò)觀察分析發(fā)現(xiàn),不同卷煙牌號(hào)的葉絲在相同的干燥條件下,出口葉絲含水率的曲線差別很大。因此,對(duì)不同卷煙牌號(hào)的葉絲選擇相應(yīng)的控制參數(shù),是解決氣流干燥烘干機(jī)出口葉絲含水率不穩(wěn)定的關(guān)鍵因素。經(jīng)試驗(yàn)和驗(yàn)證,確定了影響出口葉絲含水率的3個(gè)關(guān)鍵參數(shù):預(yù)熱模擬水流量、水分儀參與控制前排潮風(fēng)門開度、水分儀參與控制時(shí)的PID參數(shù)。通過(guò)對(duì)比試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),合理設(shè)置預(yù)熱模擬水流量可增加干燥烘干機(jī)內(nèi)濕度,減少干頭時(shí)間;合理設(shè)置水分儀參與控制前排潮風(fēng)門開度,可有效消除料頭水分上沖的現(xiàn)象;合理設(shè)置水分儀參與控制時(shí)的PID參數(shù),可保證生產(chǎn)過(guò)程中葉絲含水率的穩(wěn)定。
(4)在落料器下部加裝加熱裝置,以減少料頭濕葉絲團(tuán)的出現(xiàn)。在設(shè)備預(yù)熱時(shí),熱風(fēng)通過(guò)落料器上方直接進(jìn)入循環(huán),下部并未被加熱,造成落料器上下部存在一定的溫差。生產(chǎn)時(shí)當(dāng)高溫物料從上部落到下部時(shí),較大的溫差會(huì)導(dǎo)致物料回潮,俗稱“出汗”,從而產(chǎn)生濕團(tuán),這種現(xiàn)象在冬季尤為明顯。為解決這個(gè)問(wèn)題,在落料器下部加裝了一套加熱裝置,并通過(guò)程序,控制其在預(yù)熱時(shí)打開、正常生產(chǎn)時(shí)關(guān)閉,有效解決了料頭濕葉絲團(tuán)的產(chǎn)生問(wèn)題。
4、改進(jìn)前后效果對(duì)比分析
4.1改進(jìn)前后超級(jí)回潮出口葉絲含水率對(duì)比
隨機(jī)抽取改進(jìn)前后的10批次物料,將超級(jí)回潮出口葉絲含水率指標(biāo)對(duì)比(見(jiàn)表1)。由表1可以看出,與改進(jìn)前相比,改進(jìn)后超級(jí)回潮出口物料含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差降低了0.21%.出口物料含水率Cpk值提高了0.81。根據(jù)所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),改進(jìn)后回潮出口物料含水率標(biāo)準(zhǔn)允差均控制在±0.5%范圍以內(nèi)。
4.2改進(jìn)前后氣流干燥出口葉絲含水率對(duì)比分析
表2力改進(jìn)前后氣流干燥出口葉絲含水率指標(biāo)對(duì)比。由表2可以看出,改進(jìn)后氣流干燥出口葉絲含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差平均值達(dá)到0.13%.較改進(jìn)前降低了0.12%,完全滿足《卷煙工藝規(guī)范》低于0.17%的要求;出口葉絲含水率Cpk值平均值達(dá)到1.26,較改進(jìn)前提高了0.77,且干燥出口料頭時(shí)間小于3min。由此說(shuō)明,干燥出口葉絲含水率達(dá)到了受控狀態(tài),其中有部分批次的出口葉絲含水率Cpk值超過(guò)1.33,達(dá)到了過(guò)程控制能力充分的狀態(tài)。
5、結(jié)語(yǔ)
(1)改進(jìn)后的回潮出口葉絲含水率及氣流干燥出口葉絲含水率的各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了所制定的預(yù)期改進(jìn)目標(biāo)。
(2)在對(duì)此類“回潮+干燥”工藝配置的技術(shù)改進(jìn)中,首先要解決回潮過(guò)程的問(wèn)題,使回潮效果達(dá)到下一工序干燥工藝要求且穩(wěn)定后,再進(jìn)行干燥工序的改進(jìn)和調(diào)整,這樣會(huì)達(dá)到事半功倍的效果。
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