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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      200MW機組鍋爐吹灰滅火的分析及對策

      發(fā)布時間:2013-08-31 08:05    來源:未知

           大同第二發(fā)電廠裝機6×200 MW,鍋爐均為東方鍋爐廠生產(chǎn)的超高壓、一次中間再熱、固態(tài)排渣、自然循環(huán)汽包爐。噴燃器為四角布置,切圓燃燒,制粉系統(tǒng)采用乏氣送粉。爐膛本體吹灰器為上?巳R德貝格爾曼機械有限公司生產(chǎn)的V92型短伸縮式吹灰器,采用單噴嘴前行到位后定點旋轉(zhuǎn)吹灰,有效吹掃半徑1.5~2 m,吹灰蒸汽取自本爐低溫再熱器入口。吹灰器沿爐膛本體自上而下依次布置A、B、C、D、E共5層,每層每側(cè)墻安裝2臺。
          鍋爐吹灰過程中發(fā)生滅火故障,不僅影響正常的對外供電,增加點火助燃油耗,而且,若滅火故障發(fā)現(xiàn)不及時或機組恢復過程中處理不當,將擴大故障,甚至造成設備的損壞。因此,防止鍋爐吹灰過程中發(fā)生滅火意義重大。本文以大同第二發(fā)電廠2#爐為例,對幾起吹灰滅火事故進行分析,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      1、滅火事件簡介
          a.2003 - 02-11,2#機帶負荷200 MW,各設備自動正常投入,當鍋爐程控吹灰至C4吹灰器時,爐膛負壓由正常突變?yōu)?372 Pa,又變?yōu)? 498 Pa,“全爐膛滅火”信號發(fā),“MFT”滅火保護動作,造成鍋爐滅火。
          b.2003 - 05 - 28,2#機帶負荷200 MW,AGC投入運行,鍋爐程控吹灰至D3吹灰器時,爐膛負壓由正常突變?yōu)?417 Pa,投自動運行的3層給粉機轉(zhuǎn)速增加100多轉(zhuǎn),隨后爐膛負壓達1790 Pa,“爐膛壓力低Ⅲ值”信號發(fā),滅火保護動作。
          c.2003 -06 - 22,2#機帶負荷180 MW,AGC退出運行,鍋爐程控吹灰至02吹灰器時,爐膛負壓先突變?yōu)?449 Pa,又變?yōu)?1750 Pa,“爐膛壓力低Ⅲ值”信號發(fā),滅火保護動作。
      2、滅火原因分析
          a.鍋爐燃料品質(zhì)的影響。燃料品質(zhì)變劣將對爐內(nèi)燃燒帶來不利影響,如煤粉的灰分含量增大,灰熔點降低,發(fā)熱量下降,不僅造成鍋爐的燃料消耗量增加,而且易使水冷壁部位受熱面上粘結(jié)灰焦,形成結(jié)渣。通過對故障發(fā)生時的煤質(zhì)分析化驗表明,煤粉中灰份含量高達25%,低位發(fā)熱量僅為21730kj/kg,從計算機打印的趨勢顯示圖明顯看出,投自動運行的第1、2、3層給粉機轉(zhuǎn)速同時增加100多轉(zhuǎn),說明在吹灰過程中煤質(zhì)發(fā)生了變化。由于此時鍋爐正在進行爐本體的吹灰工作,對爐內(nèi)的燃燒撓動比較大,煤質(zhì)的變化影響了燃燒穩(wěn)定,破壞了爐內(nèi)正常的空氣動力工況,造成了鍋爐滅火。
          b.運行操作調(diào)整水平的影響。針對鍋爐不同的負荷工況和煤質(zhì)狀況,能否及時采取有效措施,精心操作,合理組織燃燒,調(diào)整配風,保持火焰中心位置適當,對減少爐內(nèi)的熱偏差,避免受熱面的結(jié)焦,保證鍋爐的安全穩(wěn)定運行關系十分密切。
          c.吹灰器的安裝布置與蒸汽參數(shù)的影響。通過對2#鍋爐布置的吹灰器進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)有個別吹灰器與相鄰的噴燃器出口的水平距離較近,吹灰汽流有直接沖擊煤粉氣流的現(xiàn)象,風粉氣流偏離設計的流線,造成火焰貼壁。另一方面,在機組滿負荷的運行工況下,實測吹灰蒸汽壓力在1.SMPa左右,高于吹灰蒸汽壓力設定值。
          d.鍋爐在吹灰過程中由于自動負荷控制“AGC'’的投入,機組負荷發(fā)生了變化。由于鍋爐本體吹灰過程中爐膛內(nèi)有大量的掉焦,吹灰蒸汽進入爐內(nèi)吸收熱量,使爐膛溫度有所下降,對煤粉的燃燒影響比較大,此時若機組負荷發(fā)生波動,將打破爐內(nèi)原有的平衡狀態(tài),造成爐內(nèi)風粉配比燃燒工況發(fā)生變化,這些擾動因素疊加在一起,破壞了燃燒的穩(wěn)定,造成了鍋爐滅火事件的發(fā)生。
      3、防范措施
          a.加強燃料配煤管理,嚴把來煤質(zhì)量關。將煤質(zhì)化驗結(jié)果及時通知運行人員,發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)變差時及早采取防范措施;改善風煤配比,加強燃燒監(jiān)視調(diào)整,同時根據(jù)爐膛結(jié)焦情況,適當增加吹灰次數(shù),防止鍋爐吹灰過程中爐內(nèi)大面積掉焦,造成滅火。
          b.合理調(diào)整吹灰器的運行工況。重新整定吹灰蒸汽壓力,調(diào)整至1.2 MPa,單臺吹灰器吹灰工作時間縮短為1圈,約50 s左右。對吹灰程序進行優(yōu)化,將鍋爐每側(cè)墻水冷壁上同一標高的吹灰器由依次順序吹掃改變?yōu)殚g隔吹掃,避免單側(cè)墻水冷壁同時發(fā)生大面積掉焦,造成爐膛負壓大幅度波動。由于D層吹灰器與第三層噴燃器在同一標高,位于主力燃燒區(qū)域,吹灰時爐內(nèi)水冷壁產(chǎn)生大量掉焦,對煤粉火焰燃燒的穩(wěn)定干擾較大.故停運D層吹灰器,以減小對爐內(nèi)空氣動力工況的影響。
          c.加強鍋爐專業(yè)基礎管理,針對此類事故制定完善了相應的技術防范措施。要求運行人員根據(jù)煤質(zhì)和機組負荷情況,加強監(jiān)視,精心調(diào)整,不斷優(yōu)化燃燒工況,合理配風,盡量保持鍋爐在最佳氧量運行,保持爐內(nèi)火焰中心位置合適,充滿度良好,熱負荷分配均勻,減小爐內(nèi)煙氣溫度場和速度場的偏差,減少爐膛各部的漏風。同時經(jīng)常了解噴燃器口及水冷壁爐墻的結(jié)焦情況,按時捅焦,定時吹灰,保持受熱面干凈清潔。
          d.不斷完善鍋爐滅火保護系統(tǒng),在爐膛前墻加裝了1套負壓取樣裝置,滅火保護采用大量程爐膛負壓值“三取二“的保護邏輯,從而提高了保護動作的正確性。熱控人員加強對火檢探頭部位、爐膛正負壓取樣管路的檢查維護清掃工作,保證熱控保護動作的準確率和可靠性。
          e.吹灰過程中不安排影響鍋爐燃燒穩(wěn)定的工作,保持機組負荷穩(wěn)定。征得調(diào)度允許將機組自動負荷控制“AGC”退出運行,吹灰結(jié)束后及時恢復。
      4、結(jié)束語
          大同第二發(fā)電廠通過對幾起鍋爐滅火事故進行的認真分析,強化了管理,從來煤驗收保證煤質(zhì)、加強鍋爐運行專業(yè)基礎管理和爐內(nèi)燃燒調(diào)整、進行吹灰蒸汽壓力整定和吹灰程序優(yōu)化、加強熱控滅火保護系統(tǒng)的維護校驗和設備治整等涉及鍋爐安全穩(wěn)定的諸多方面采取了切實有效的措施。之后的2003下半年度,鍋爐在吹灰過程中燃燒穩(wěn)定,擾動大幅度減小,參數(shù)變化平緩,自動跟蹤穩(wěn)定,鍋爐滅火次數(shù)由上半年的5臺次下降1臺次,使設備運行的可靠性有了大幅度的提高,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。

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