0、前言
久益7LS06采煤機(jī)(如LWS579、LWS603等)的破碎機(jī)在投入生產(chǎn)不久,就發(fā)現(xiàn)破碎機(jī)在短期的使用后,無法正常工作,檢查發(fā)現(xiàn)破碎滾筒處有漏油現(xiàn)象。設(shè)備升井后,對破碎機(jī)進(jìn)行解體,打開破碎滾筒發(fā)現(xiàn),驅(qū)動盤處的浮動機(jī)械密封已經(jīng)全部變形,磨損嚴(yán)重,失去密封作用。進(jìn)一步解體發(fā)現(xiàn),減速機(jī)構(gòu)行星架的支撐軸承保持架扭曲變形,圓錐滾子全部散落,大部分已磨損破碎,軸承內(nèi)、外圈磨損破壞。拆開行星減速器后,緊固軸承調(diào)整墊壓蓋(件號:100159254)的8- M12聯(lián)結(jié)螺栓(件號:00925441 -1222)全部松動,而且有近三分之一發(fā)生斷裂,失去緊固作用。綜合上述現(xiàn)象,分析漏油的真正原因是由于螺栓斷裂,軸承、密封破壞,產(chǎn)生了漏油。因此,有必要對螺栓斷裂的原因全面分析,采取有效措施,杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。
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1、斷口形貌及受力分析
1.1 斷口形貌分析
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)螺栓的斷裂形式主要是沿螺紋牙根部和頂部斷裂。螺栓斷口的宏觀形貌見圖1。圖1所示為沿螺紋牙根部斷裂,斷口由裂紋源、放射區(qū)、纖維區(qū)和剪切唇組成。裂紋源在距表面3—4mm的次表面中形成,然后呈放射狀向四周擴(kuò)展,形成具有放射線特征放射區(qū),放射區(qū)和螺栓軸線基本垂直,斷口比較平整。塑性變形痕跡較少,呈明顯的脆性拉伸斷裂;纖維區(qū)和剪切唇為最終瞬斷區(qū),纖維區(qū)韌性撕裂痕跡明顯,分析結(jié)果是受力過大而導(dǎo)致斷裂。統(tǒng)計(jì)表明,螺栓的斷裂65%發(fā)生在緊固螺栓與設(shè)備的結(jié)合處的螺紋上。
1.2受力分析
螺栓是在短期內(nèi)斷裂,根據(jù)螺栓斷裂后的斷面分析,由于破碎機(jī)的滾筒截齒排列是螺旋形式,工作環(huán)境多變,震動頻繁,受力復(fù)雜,既有徑向力,又有軸向力,且受力的大小不恒定,8個螺栓的軸向總拉力等于行星機(jī)構(gòu)的軸向設(shè)計(jì)總拉力,但由于設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀況等原因,往往導(dǎo)致這8個螺栓處于不均載的狀態(tài)下,這樣就使部分螺栓因過載而被拉斷。
2、改進(jìn)方案
破碎機(jī)行星架軸承壓蓋緊固螺栓與行星架結(jié)合面的螺紋處螺栓斷裂,主要是由于過載在其承受復(fù)雜變載荷作用下最終被拉斷的。改進(jìn)方案如下。
2.1增大螺栓截面提高抗拉強(qiáng)度
螺栓在工作中由于既承受預(yù)緊力又受工作拉力,又有密封要求,且其工作載荷一直處于變化狀態(tài),此行星機(jī)構(gòu)中軸承固定螺栓,在不均載情況下單個螺栓承受拉力實(shí)際遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了外方原設(shè)計(jì)中單個M12的額定拉力,因此必須對M12的螺栓進(jìn)行改造,以增大螺栓的截面尺寸來提高螺栓的強(qiáng)度。但因行星機(jī)構(gòu)軸承固定壓蓋(100159254)及行星架(100159245)的外形尺寸受空間限止,直徑不能加大,于是在有限的許可范圍內(nèi),將8-M12( 00925441-1222)螺栓改為8- M16(00925441-1622)螺栓,長度不變。
2.2配套行星架上8- M12螺紋孔改造
根據(jù)裝配需求,對配套的行星架( 100159245)上的8 - M12螺紋孔進(jìn)行底孔擴(kuò)孔。按M16標(biāo)準(zhǔn)螺紋孔要求,以原8 - M12的各個螺紋孔定位,將M12的螺紋孔擴(kuò)為∮l4,并改制為M16。螺栓長度不變,故∮14的底孔長度及M16螺紋的有效長度不變。
2.3配套軸承壓蓋及調(diào)整墊8- M12螺栓過孔
同樣根據(jù)M16螺栓裝配需求,對配套軸承壓蓋(100159254)及三種調(diào)整墊上的8- M12螺栓過孔+13.5和相應(yīng)沉孔+30 x7(深度)進(jìn)行擴(kuò)孔處理。即將軸承壓蓋(100159254)和相應(yīng)配套的三種調(diào)整墊的原有8 - +13.5對準(zhǔn),裝夾在搖臂鉆的操作平臺上。裝夾時軸承壓蓋處于上面,且壓蓋的臺孔側(cè)處于上面,以便于下鉆定位和一次性對相應(yīng)沉孔的。加工。裝夾好后,以原有的8-∮13.5孔定位,將孔擴(kuò)為8-∮17.5?紤]緊固M16外六方螺栓所用套筒外徑的尺寸+36,以及壓蓋臺孔側(cè)與電機(jī)端的間隙H,然后將原有8-∮30 x7(深度)臺孔,同樣以原中心定位擴(kuò)為8 ∮38x7(深度),這樣M16外六方螺栓頭厚度(10 mm)較M12外六方螺栓頭厚度(7.5 mm)增厚的量2.5 mm,正好小于已有間隙H,螺栓與電機(jī)端部不發(fā)生干涉,保證了裝配使用要求。
3、結(jié)論
破碎機(jī)經(jīng)過增大螺栓截面尺寸,提高螺栓的強(qiáng)度,以及對相應(yīng)裝配件的改造,使破碎機(jī)故障率明顯降低,螺栓斷裂而導(dǎo)致破碎機(jī)漏油的現(xiàn)象再未曾出現(xiàn)。大大地減少了破碎機(jī)的升井維修次數(shù),減少了井下因頻繁拆裝破碎機(jī)造成的停機(jī)時間,降低了維修時配件的費(fèi)用消耗,礦井也反映改進(jìn)后的破碎機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)。使用證明,M16的螺栓滿足強(qiáng)度要求。
JOY服務(wù)工程師了解到神東對破碎機(jī)改進(jìn)后的運(yùn)行效果,為了統(tǒng)一配件規(guī)格,從根本上解決破碎機(jī)M12螺栓斷裂的問題,將改進(jìn)成功后的圖紙發(fā)給JOY設(shè)計(jì)人員,從系統(tǒng)上對軸承壓蓋(100159254)、行星架( 100159245)、螺栓(00925441-1222)及三種調(diào)整墊做了配套修改,對應(yīng)件號也做了修改。同時還分析了設(shè)計(jì)相同的低采高7LS2A采煤機(jī)的破碎機(jī)并做了合理的改造,以后定購的7LS06和7LS2A破碎機(jī)或以上幾種配件均為改進(jìn)后的尺寸。