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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)
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膠帶輸送機(jī)驅(qū)動滾筒包膠新工藝在濟(jì)三礦選煤廠的應(yīng)用
發(fā)布時間:2013-08-20 16:57 來源:未知
1、設(shè)備運(yùn)行工況介紹
兗礦集團(tuán)濟(jì)三選煤廠儲裝運(yùn)系統(tǒng)主要運(yùn)行膠帶輸送機(jī)有十一條,該系統(tǒng)所肩負(fù)的任務(wù)有裝火車外運(yùn)、煤碼頭儲煤、電廠供煤、以及給主洗煤系統(tǒng)供煤。系統(tǒng)內(nèi)的帶式輸送機(jī)都是B:1400mm的皮帶,該系統(tǒng)年平均運(yùn)行時間約在7300小時左右,日運(yùn)行時間平均為2 0小時,有時二十四小時連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)內(nèi)的主驅(qū)動滾筒直徑在800- 1400mm之間,滾筒長度為1600mm,滾筒的重量約1.5噸至3噸,另外現(xiàn)場的環(huán)境、空間較為狹小,滾筒進(jìn)出也很不方便。所以,按照原來更換主驅(qū)動滾筒,每次時間都不下8.10小時,主要的工作是拆卸舊的滾筒,包括松開張緊裝置,機(jī)頭處的皮帶用葫蘆抬高,拆除電機(jī)、減速機(jī),等一系列工序。再者,安裝新滾筒時還要進(jìn)行滾筒的找平找正,電機(jī)、減速機(jī)的對輪找平及間隙尤為重要?傊擁椆ぷ鞴ば蚍爆,所動用的儀器、設(shè)備比較多,另外,也必須有五人以上機(jī)電修人員才能完成該項工作。如前所述,儲運(yùn)系統(tǒng)內(nèi)的膠帶輸送機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時間較長,滾筒的使用壽命相對較短,一般滾筒包膠使用約兩年以上,該系統(tǒng)內(nèi)的滾筒包膠使用壽命約在一年左右。尤其是648膠帶機(jī)運(yùn)行時間最長,滾筒包膠磨損較快。為此,廠組織技術(shù)人員專門外出調(diào)研,了解外單位膠帶機(jī)使用情況及主驅(qū)動滾筒的包膠方式,經(jīng)過多方論證,結(jié)合現(xiàn)場的實際情況,決定對648膠帶機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場包膠,目的是為了減少更換滾筒影響時間。為火車外運(yùn)、碼頭調(diào)煤創(chuàng)造更好的條件。
2、采用新工藝包膠的原因
2.1 648皮帶機(jī)驅(qū)動滾筒由于長時間使用,滾筒上的表面蓋膠已經(jīng)大部分磨去,露出了金屬表面,況且部分邊沿磨損不均勻,往往造成皮帶機(jī)跑偏,有時出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,主要原因是表面蓋膠的嚴(yán)重磨損,為此,需要對648皮帶機(jī)驅(qū)動滾筒進(jìn)行外包膠,其目的是增大滾筒與皮帶的摩擦力,改變皮帶機(jī)運(yùn)行的工況。
2.2 經(jīng)過對現(xiàn)場更換滾筒條件的認(rèn)真分析和研究,如果采用傳統(tǒng)的方式,滾筒拆除工序很煩鎖,費(fèi)時要10小時以上,而且換后還要進(jìn)行空載和帶負(fù)荷進(jìn)行試運(yùn)行,防止皮帶機(jī)跑偏。
2.3 采用傳統(tǒng)的更換工藝,需要2 5噸吊車,將滾筒調(diào)到6 4 8皮帶機(jī)工作平臺,然后再用葫蘆遷到6 4 8機(jī)頭部位。多項起吊作業(yè),給更換滾筒帶來了許多不安全隱患,最主要的是電機(jī)、減速機(jī)的基礎(chǔ)螺栓要動,更換后需要重新調(diào)整皮帶機(jī),以免生產(chǎn)過程中跑偏,給生產(chǎn)帶來了許多的隱患。
2.4 采用新工藝可以避免更換滾筒所帶來的起吊工作,滾筒不用拆下,在原來部位就可以作業(yè),只是將皮帶機(jī)頭留有足夠的空間,可以把張緊重錘提到最高位置,是皮帶完全松弛,再用葫蘆將皮帶托起,給工作人員留有足夠的工作空間。
2.5 采用新工藝進(jìn)行包膠不但省時省力省錢,更主要是安全作業(yè)更有保障,省去了許多起吊作業(yè),省去了調(diào)整皮帶滾筒和電機(jī)、減速機(jī)的找平找正。所以,采用新工藝是符合現(xiàn)場實際需要的。
2.6 由于包膠的時間相對較短,這就為火車外運(yùn),儲煤等創(chuàng)造了許多有利條件,從而為礦井生產(chǎn)及經(jīng)營贏得了寶貴的時間。
3、滾筒冷包膠技術(shù)的性能
3.1滾筒冷硫化包膠與傳統(tǒng)熱硫化包膠的比較
3. 1.1目前國內(nèi)現(xiàn)在的運(yùn)行輸送系統(tǒng)絕大部分在設(shè)計之初滾筒都采用熱硫化包膠工藝,這就導(dǎo)致了滾筒在包膠的過程中不可避免的造成蓋膠老化問題的出現(xiàn),而且熱硫化使得蓋膠耐磨性能較差(與冷硫化包膠比較),另外在使用過程中滾筒的磨損和更換就成為一項很重要的維修項目。特別是礦山、碼頭、鋼廠、電廠等企業(yè),輸送系統(tǒng)的工作方式要求要連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),主驅(qū)動滾筒的正面蓋膠、張緊滾筒等部位,表面蓋膠磨損的就較快,頻繁的更換滾筒會給生產(chǎn)帶來極大的影響,而且還帶來一些不必要的麻煩,如果磨損表面不均勻,不規(guī)則,這樣會導(dǎo)致皮帶的跑偏粘附物料,增加滾筒軸承和皮帶的磨損。驅(qū)動滾筒的磨損導(dǎo)致皮帶打滑,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。
3.1.2 現(xiàn)場不具備熱硫化包膠的條件,要采用熱硫化包膠必須把滾筒拆下來運(yùn)到廠家來進(jìn)行,滾筒的拆卸需要花費(fèi)大量的人工和費(fèi)用,野外的皮帶還需要起吊設(shè)備的配合,礦井隧道滾筒的拆卸則更麻煩,安裝運(yùn)輸更加困難,且容易引發(fā)安全事故。
3.1.3 熱硫化滾筒蓋膠耗時較長,橡膠硫含量較高,耐磨性能低,耐候性差,使用過程中易老化,硬度很快即達(dá)到82SHOREA,對輸送帶的附著力低且容易粘附物料,清潔功能差。由于粘結(jié)強(qiáng)度不夠,通常重新包膠時,需要在滾筒簡體表面加工2. 3mm的溝槽,這樣對滾筒的強(qiáng)度產(chǎn)生很大的影響,幾次維修后,簡體就報廢了。
3. 1.4 由于熱硫化包膠維修周期較長,而且無法及時維修,為此需要準(zhǔn)備大量的備件,這樣就增加了庫存和成本。
3.1.5 采用冷硫化包膠技術(shù)就可以解決以上幾個問題,這項技術(shù)是有上得蒂橡膠有限公司采用德國TI PTOP公司的冷硫化包膠技術(shù),這項技術(shù)己成功的用于現(xiàn)場,并經(jīng)過了很多次的檢驗,這項技術(shù)主要有以下幾個方面的特點(diǎn):
1)冷硫化采用德國進(jìn)口的專業(yè)耐磨膠板,這就解決了耐磨問題,使用壽命是一般熱硫化包膠滾筒的2倍以上。
2)無需要拆下滾筒,可以現(xiàn)場施工,減少滾筒拆卸、安裝調(diào)試的麻煩,特別是主驅(qū)動滾筒,重錘張緊滾筒,如若采用陶瓷耐磨膠板,使用壽命可在8. 10年,同時可以解決膠帶打滑問題。
3)不用在滾筒上加工槽,不損壞簡體。滾筒的強(qiáng)度不會降低。
4)還可局部修補(bǔ),適合于檢修,靈活方便,為生產(chǎn)能夠贏得寶貴的時間,同時也大大降低了職工的勞動強(qiáng)度。
3.2 熱硫化包膠與冷包膠性能參數(shù)對比
熱硫化包膠與冷包膠性能參數(shù)對比如表1所示。
3.3 不同包膠材料的摩擦系數(shù)
不同包膠材料的摩擦系數(shù)如表2所示。
3.4 在泥濘、潮濕及高磨耗環(huán)境下,解決滾筒摩擦力不夠,打滑等問題則采用陶瓷冷包膠。此為特種橡膠中鑲?cè)?0x20mm大小,其表面帶有顆粒并具有優(yōu)異耐磨性能的三氧化二鋁陶瓷塊,為驅(qū)動滾筒及輸送帶之間在極端惡劣的工況下提供卓越的抓著力。
3.5 陶瓷滾筒冷包膠技術(shù)的優(yōu)勢
3. 5.1 TI PTOP陶瓷冷包膠用于高磨損及濕式易打滑等極端的條件下,解決打滑問題,降低磨損。
3.5.2 實用陶瓷包膠處理主動滾筒,不僅解決了打滑問題,且在同等負(fù)荷下可降低輸送帶張力,延長皮帶壽命。
3.5.3 使用陶瓷包膠,大大延長滾筒使用壽命,一般使用十年以上。
通過以上分析,根據(jù)選煤廠儲運(yùn)系統(tǒng)的生產(chǎn)特點(diǎn),采用冷包膠技術(shù)是能夠確保皮帶機(jī)滾筒摩擦力的要求,延長滾筒的使用壽命。與傳統(tǒng)的熱硫化相比,冷硫化具有無可比擬的技術(shù)優(yōu)勢,并經(jīng)過了詳細(xì)的論證,和現(xiàn)場實地的考察,為此對6 4 8皮帶機(jī)主驅(qū)動滾筒進(jìn)行冷硫化包膠。
4、對648膠帶輸送機(jī)主驅(qū)動滾筒冷硫化包膠的方法及步驟
首先要對6 4 8膠帶機(jī)的現(xiàn)場情況進(jìn)行實地觀察,主要是現(xiàn)場的環(huán)境,溫度,濕度,以及作業(yè)空間是否足夠,另外,對主滾筒的外形尺寸進(jìn)行核對,提前準(zhǔn)備好膠料,工具,及表面蓋膠。并根據(jù)現(xiàn)場的情況,編寫詳細(xì)的安全技術(shù)施工措施,提前準(zhǔn)備好施工用工器具。具體的施工步驟主要有以下幾個步驟:
4.1 對需要施工的設(shè)備進(jìn)行停機(jī)、停電、上鎖,而后,清理好現(xiàn)場及周圍的衛(wèi)生,給現(xiàn)場作業(yè)創(chuàng)造一個干凈,清潔的作業(yè)環(huán)境,這個很重要,這項工作做不好,粉塵污染了蓋膠,會直接影響的質(zhì)量。另外,如果風(fēng)大,還必須采取對周圍窗戶的封堵。
4.2 松開重錘張緊,將重錘滾筒提到最高處,使皮帶完全處于松弛狀態(tài),皮帶機(jī)頭部用兩副自制的夾板在皮帶機(jī)頭部合適的位置將上、下皮帶鎖緊,鎖牢,防止自動松開。
4.3將皮帶機(jī)頭的皮帶用葫蘆牽引,使其離開滾筒表面,并有足夠的空間,保證作業(yè)人員作業(yè),空間足夠后,要將各個方向的葫蘆鎖緊,防止皮帶下落。
4.4 再次對現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行清理,尤其是主滾筒上的積煤,清掃器應(yīng)拆除,滾筒周圍的煤也要清理干凈,最后要灑水降塵,確,F(xiàn)場干凈清潔。
4.5 在機(jī)頭滾筒前端搭建簡易工作平臺,以方便操作,平臺的寬度不小于4 0 0毫米,木板厚度不小于5 0毫米,木板的兩端橫跨在機(jī)頭導(dǎo)料槽上,而且固定要牢固,捆扎要牢靠。施工人員可以站在上面作業(yè),確保安全。
4.6 作業(yè)人員用扁鏟,錘頭,清理原有滾筒上的蓋膠,同時做好防護(hù),防止雜物落入煤流系統(tǒng),影響煤質(zhì)。
4.7 蓋膠清理完后,下道工序既是用磨光機(jī),對滾筒表面進(jìn)行徹底的清理,要把附著在滾筒上的蓋膠全部清除,露出滾筒的金屬表面。這個過程粉塵很大,要求作業(yè)人員必須戴好防塵口罩,防塵眼鏡,穿好防護(hù)服裝,在清理的過程中,周圍會產(chǎn)生很多的粉塵,和有毒的氣體,其原因是磨光機(jī)發(fā)熱導(dǎo)致膠料高熱揮發(fā),所以閑雜人員要撤離工作場所,直至徹底的清理完畢,才可去現(xiàn)場。最后,要再次清理現(xiàn)場的粉塵,用小風(fēng)機(jī)將滾筒表面的浮塵清理干凈,再用綢布將滾筒表面擦干凈,為下道工序做好準(zhǔn)備。
4.8 用有機(jī)溶劑清洗滾筒的表面,此時必須嚴(yán)格注意防火,嚴(yán)禁將火種帶到作業(yè)現(xiàn)場,以免起火,同時現(xiàn)場必須有防滅火設(shè)施。
4.9 清洗結(jié)束后,晾干滾筒表面,下一工序即為涂膠。這個過程分為兩步,第一遍涂膠要求均勻,滾筒表面的每個部位都要涂好,第一遍膠干后,第二遍膠要把握好,同時膠板上也要涂上膠,等待膠粘著力達(dá)到時,要快速的沿滾筒周圈進(jìn)行粘合,注意要對正,用力要均勻,使膠板與滾筒充分的粘合,而后用橡皮捶沿滾筒由里向外敲擊打?qū)崳@個過程要求很嚴(yán)格,經(jīng)驗和技術(shù)決定了包膠的質(zhì)量,把握好粘結(jié)過程,對滾筒的使用壽命起決定作用。
4. 10 處理接頭,可以用膠將接頭縫隙填平,而后在處理滾筒兩端不規(guī)則的邊沿。使其光滑,防止起邊。
4. 11 用膠對滾筒兩端的蓋膠與金屬表面將其灌嚴(yán),使其充分的粘合。確保質(zhì)量。
4. 12 冷硫化結(jié)束后,需要等待4個小時以上,才能確保膠的粘結(jié)力達(dá)到規(guī)定的要求,此時可以先撤離一些工具,清理干凈現(xiàn)場的衛(wèi)生,尤其是落在溜槽里的雜物,現(xiàn)場設(shè)備上的灰塵。
5、熱硫化與冷硫化兩種方式的經(jīng)濟(jì)性對比
5.1熱硫化滾筒
滾筒直徑在800-1400毫米,其費(fèi)用在1.2.2.3萬元,加上往返車費(fèi)及吊裝費(fèi)約2 5 0 0元。從項目立項上報審批所需要的時間為:20天。
一個直徑為800- 1400毫米,長1 6 0 0的滾筒,造價在2.5.4.5萬元,兩個滾筒一個在用,一個為備件。況且還要占用倉庫,占用資金。
5.2冷硫化滾筒
滾筒直徑與上相同規(guī)格,其費(fèi)用在1.5.2.5萬元,沒有往返車費(fèi)和其他費(fèi)用。項目報批僅需一周即可。另外,無需備件或者同規(guī)格的僅需一個備件即可。再者,兩種方式施工所需的咐間不同,熱硫化需要1 0個小時以上,再加上準(zhǔn)備時間長約4個小時,累計時間1 4小時。而冷硫化時間相對較短,準(zhǔn)備時間約2個小時,硫化時間為六個小時,再加上4個小時的凝固時間,合計約1 2個小時。
由此看來,采用冷硫化具有很大的技術(shù)優(yōu)勢,其經(jīng)濟(jì)性和實用性都較熱硫化具有較高的優(yōu)越性。
6、采用冷硫化后的648皮帶機(jī)的實用效果
自2 0 0 8年1 0月份,對6 4 8皮帶機(jī)實施冷硫化包膠主驅(qū)動滾筒,到現(xiàn)在已經(jīng)近半年時間,經(jīng)過對包膠滾筒的現(xiàn)場觀察和測量,包膠滾筒表面磨損量很小,對滾筒兩端的粘結(jié)情況,進(jìn)行仔細(xì)觀察,沒有發(fā)現(xiàn)脫膠起皮等現(xiàn)象,接頭完好。況且,由于采用了冷包膠技術(shù)工藝,也克服了原來經(jīng)常打滑的現(xiàn)象,確保了正常的生產(chǎn),基本實現(xiàn)了6 4 8皮帶機(jī)的零事故影響,為礦井的生產(chǎn)和經(jīng)營創(chuàng)造了較好的條件。這項新技術(shù)的成功推廣和使用,為礦井在帶式輸送機(jī)滾筒現(xiàn)場冷包膠提供了經(jīng)驗,同時也為設(shè)備管理創(chuàng)造了條件。
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