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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      130t/h燃高爐煤氣鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行操作探索

      發(fā)布時(shí)間:2013-08-19 09:05    來(lái)源:未知

      1、前言
          唐鋼煉鐵廠動(dòng)力區(qū)鍋爐車(chē)間現(xiàn)有8臺(tái)鍋爐,其中8#鍋爐為江西鍋爐廠生產(chǎn)的130t/h全燃?xì)忮仩t,2004年初開(kāi)始安裝,經(jīng)過(guò)全面調(diào)試及勞動(dòng)局驗(yàn)收合格后順利投入使用。同時(shí)還完成了一工段4臺(tái)75 t/h煤粉和煤氣混燒鍋爐的改造。至此,煉鐵廠動(dòng)力區(qū)8臺(tái)鍋爐全部采用高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣作為燃料,所以探索燃?xì)忮仩t的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式、方法具有一定的意義。
          在確保安全的前提下,在滿(mǎn)足蒸汽用戶(hù)要求的同時(shí),如何讓剛剛正式投入使用的8#鍋爐穩(wěn)定高效地運(yùn)行是擺在操作人員面前的重要課題,它既是提高資源、能源綜合利用水平的具體實(shí)踐,也是挖潛增效的重要手段,富通新能源銷(xiāo)售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
      2、設(shè)備燃燒器概述
          8#鍋爐爐膛為正方形,爐內(nèi)中心設(shè)有耐火磚砌筑的筒型蓄熱穩(wěn)燃器,燃燒器呈四角切圓布置,每角有四層高爐煤氣火嘴,下面兩層火嘴內(nèi)配有焦?fàn)t煤氣噴嘴(用于低負(fù)荷時(shí)穩(wěn)燃及點(diǎn)火)。爐膛頂部的火焰監(jiān)視器能將爐膛內(nèi)的燃燒情況直觀地反映出來(lái)。
      3、操作方法的對(duì)比
      3.1  原操作方法
          以前采用的燃燒方法是底部?jī)蓪踊鹱炀馔睹簹,只有在高爐煤氣調(diào)節(jié)閥開(kāi)度>60%~70%時(shí)才少量的開(kāi)啟第三層火嘴,第四層火嘴基本不動(dòng)。在熱風(fēng)配比上風(fēng)門(mén)的開(kāi)度>90%.第四層熱風(fēng)相對(duì)較小。
      3.2  新的操作方法
          燃料的投用是將第一層高爐煤氣調(diào)節(jié)閥開(kāi)度居中,第二層高爐煤氣調(diào)節(jié)閥開(kāi)度略大一點(diǎn),第三層高爐煤氣調(diào)節(jié)閥開(kāi)度比第一層高爐煤氣調(diào)節(jié)閥開(kāi)度略。ㄗ畲箝_(kāi)度55%,必要時(shí)開(kāi)啟第四層火嘴,以確保四角火焰的頭部剛好噴至另一火焰根部為準(zhǔn))。反饋的信號(hào)如無(wú)名指、中指和食指的排列布局。在熱風(fēng)配比上,風(fēng)門(mén)的開(kāi)度均>90%。一、二、四層的風(fēng)門(mén)開(kāi)度大于三層。
      3.3  運(yùn)行效果的對(duì)比
          當(dāng)鍋爐負(fù)荷在120t/h左右時(shí),高爐煤氣壓力在11 kPa左右,過(guò)熱器出口壓力為3.6 MPa,溫度在440℃,兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)電流均為153 A,送風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓為2.9 kPa.在空氣預(yù)熱器出口風(fēng)壓為1.5 kPa時(shí),原操作方法與新操作方法的運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表1。
          從火焰監(jiān)視器的直觀畫(huà)面觀察,原燃燒方式火焰穩(wěn)燃器中心是一個(gè)橘紅色的圓盤(pán),但投入高爐煤氣量較多時(shí),圓盤(pán)呈亮白色,藍(lán)色的火焰線(xiàn)條濃重、清晰,首尾相連沿水冷壁呈圓角方形向上旋轉(zhuǎn),而新的燃燒方式,穩(wěn)燃器四周呈橘紅,中間黑筒狀,火焰線(xiàn)條清淡,沿水冷壁四周呈圓形向上旋轉(zhuǎn),速度有所增加。
      3.4  操作方法的理論分析對(duì)比
          高爐煤氣的主要成分C0:23%、C02:20%、H2:2%、N2:55%.其中不可燃?xì)怏w占75%,它對(duì)可燃?xì)怏w與空氣的充分接觸和混合有一定的制約作用,而前者采用兩層火嘴燃燒的運(yùn)行方式,單只燃燒器的負(fù)荷加大,第二層煤氣燃燒后產(chǎn)生的煙氣向上推動(dòng),與第二層噴出的高爐煤氣中75%的不可燃?xì)怏w混合,使其中23%的可燃?xì)怏w與空氣混合的難度進(jìn)一步加大,化學(xué)不完全燃燒情況加劇,氧量減少,爐膛溫度偏低。由于兩層燃燒方式的火焰中心偏低,燃燒行程加大,起初沿四周水冷壁形成的切圓,由于動(dòng)力不足使其切圓逐漸縮小,造成水冷壁上部吸收熱量減少,火焰充滿(mǎn)度差,排煙溫度升高,熱效率下降。
          采用三指運(yùn)行方式后,減小單只燃燒器負(fù)荷,第一層風(fēng)嘴配風(fēng)相對(duì)增大,使燃燒后的煙氣中含有一部分剩余02,有助于第二層高爐煤氣的燃燒,第三層燃燒器的投入量加大,使第一二層未能完全燃燒的可燃?xì)怏w得到了二次燃燒,并能增加旋轉(zhuǎn)切圓的動(dòng)力,提高爐膛及煙道充滿(mǎn)度,減少熱偏差,使受熱面吸熱良好,氧量增加,熱效率提高。
      4、新方法的效益分析
          從表1中可知,新方法的運(yùn)用比原方法能節(jié)省高爐煤氣2 500m3/h,標(biāo)煤熱值為29309 kj/kg,高爐煤氣熱值3 182.1 kj/m3,2500m3的煤氣相當(dāng)271.43 kg標(biāo)煤,按每年正常運(yùn)行300天計(jì)算,年可以節(jié)約標(biāo)煤1955t。每噸標(biāo)煤按580元計(jì)算,年可降低生產(chǎn)成本約1133900元。這是一臺(tái)130t/h鍋爐的創(chuàng)效,如能將此方法合理廣泛地應(yīng)用,效益將相當(dāng)可觀。
          另外,減溫水量的減少、煙氣充滿(mǎn)度的提高對(duì)過(guò)熱器及其它受熱面的延壽都有積極的意義。
      5、結(jié)語(yǔ)
          經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,通過(guò)對(duì)積累數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,可以看出三指形投燃?xì)獾姆绞绞窍鄬?duì)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)的,能夠在一定程度上提高效率,還有益于設(shè)備的安全運(yùn)行。

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