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      秸稈粉碎機新聞動態(tài)

       

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      白云鐵礦破碎車間250 t吊車變頻調(diào)速改造

      發(fā)布時間:2013-08-11 10:16    來源:未知

          根據(jù)白云鐵礦破碎車間檢修1500/300破碎機節(jié)約工期的要求,我們研制了QBP交流起重設(shè)備變頻調(diào)速-PLC控制系統(tǒng),用于該車間250 t橋式吊車的改造。該控制系統(tǒng)采用無級變頻調(diào)速替代傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)子串電阻有級調(diào)速,克服了傳統(tǒng)控制方式的缺點;PLC控制方式替代繼電器一接觸器控制方式,控制指令及連鎖關(guān)系均由PLC的軟件完成,控制靈活,易于更改,方便易行;用電氣制動替代機械抱閘制動可以減少沖擊。反擊式破碎機1、問題的提出
          目前國內(nèi)工礦企業(yè)使用的交流吊車(通用橋式吊車或門型吊車及專用吊車)主要由主卷、付卷、大車行走、小車橫行等4部分組成,傳動電機均采用交流繞線式感應(yīng)電動機,調(diào)速采用改變電機轉(zhuǎn)子電阻來完成,控制方式仍采用傳統(tǒng)的繼電接觸器控制。下面列舉了該控制調(diào)速方式存在的缺點。
          (1)繼電器和接觸器接點多,動作頻繁,經(jīng)常出現(xiàn)接點接觸不良或接點粘連,造成電器設(shè)備損壞和電機燒毀;
          (2)由于時間繼電器或電流繼電器動作頻繁造成動作值不穩(wěn)定,引起電氣系統(tǒng)故障,導(dǎo)致電器設(shè)備和機械設(shè)備損壞;
          (3)保護功能不齊全,可靠性差;
          (4)起、制動不平滑,易引起機械大梁和軌道疲勞損傷;
          (5)屬于有級調(diào)速,調(diào)速不平穩(wěn),機械振動大,重物晃動大;
          (6)能源浪費嚴重,由于調(diào)速采用轉(zhuǎn)子串電阻的方式,在低速狀態(tài)以及下放重物過程中,能源有效利用率不足30%;
          (7)電源為強電,易產(chǎn)生安全事故;
          (8)操作人員的不規(guī)范操作,易使機械軸扭曲,鋼絲繩斷裂;
          (9)調(diào)速范圍小,在某些場所不能滿足生產(chǎn)或設(shè)備檢修對吊車的要求。
      2控制原理
          首先通過變頻調(diào)速系統(tǒng)的再生制動和直流制動把正在運動的吊鉤的轉(zhuǎn)速迅速而準確地降為零(時間可調(diào)),然后進行機械抱閘。
          吊鉤控制原理如圖1所示,控制方式均采用可編程序控制器(PLC)無觸點控制。本系統(tǒng)吊鉤采用的調(diào)速方法是矢量控制變頻調(diào)速。系統(tǒng)采用的制動方法是將再生制動、直流制動和電磁機械制動3種方法相結(jié)合。
      3、吊車變頻調(diào)速控制的改造
          應(yīng)用研制出來的PLC控制設(shè)備對白云鐵礦破碎車間吊車進行了變頻調(diào)速改造。通過改造,提高’了該系統(tǒng)性能,滿足了白云鐵礦1500/300破碎機檢修對吊車的要求。
      3.1可靠性
          工作可靠性顯著提高,主要有以下幾個方面:
          (1)消除了電動機的薄弱環(huán)節(jié):由于用籠型轉(zhuǎn)子異步電動機取代了原先的繞線轉(zhuǎn)子異步電動機,從而消除了電刷和滑環(huán)等薄弱環(huán)節(jié);
          (2)制動電磁鐵的壽命可大大延長:原拖動系統(tǒng)是在運動的狀態(tài)下進行抱閘。采用變頻調(diào)速后,可以在基本停住的狀態(tài)下進行抱閘,閘皮的磨損情況將大為改善;
          (3)操作手柄不再易損:原系統(tǒng)的操作手柄因受力較大,屬于易損件。采用變頻調(diào)速后,操作手柄的受力將很小,不易損壞;
          (4)控制系統(tǒng)的故障率大為下降:原系統(tǒng)是由十分復(fù)雜的接觸器電器系統(tǒng)進行控制的,故障率較高。采用了變頻調(diào)速系統(tǒng)后,控制系統(tǒng)可大大簡化,可靠性大為提高。
      3.2節(jié)能效果
          繞線轉(zhuǎn)子異步電動機在低速運行時,轉(zhuǎn)子回路的外接電阻內(nèi)將消耗大量電能。采用了變頻調(diào)速系統(tǒng)后,不但外接電阻內(nèi)消耗的大量電能可以完全節(jié)約,并且在吊鉤放下重物時,還可將重物釋放的位能反饋給電源,節(jié)能效果可觀。
      3.3調(diào)速質(zhì)量
          采用了變頻調(diào)速系統(tǒng)后,調(diào)速比可達1:50以上,調(diào)速精度達±1%,且調(diào)速平穩(wěn),能夠長時間低速運行,具有很高的定位精度和運行效率,調(diào)速質(zhì)量明顯提高。
      4實踐應(yīng)用分析
          白云鐵礦破碎車間250 t吊車提升機構(gòu)采用變頻調(diào)速,并應(yīng)用可編程序控制器( PLC)進行信號協(xié)調(diào)和邏輯控制。
      4.1  對調(diào)速系統(tǒng)的主要技術(shù)要求
          (1)提升調(diào)速比為1:30;
          (2)系統(tǒng)在整個調(diào)速范圍內(nèi),從空載到滿載,必須做到工作正常、運行平穩(wěn)。各機構(gòu)正、反向工作的轉(zhuǎn)換時間應(yīng)小于5s;
          (3)起升機構(gòu)在不同負載下,各檔轉(zhuǎn)速在切換時無沖擊現(xiàn)象;額定載荷時各檔位切換時不產(chǎn)生溜鉤現(xiàn)象;
          (4)為了提高生產(chǎn)率,空鉤速度比原速度提高
      2.5倍,載重時與原速度相同。
      4.2系統(tǒng)配置
          (1)電機的選型:提升機構(gòu)為了提高空鉤速度(原速度2.5倍),提高生產(chǎn)率,由原來的10極30 kW繞線式電機改為4級90 kW變頻籠式電機;電磁負載考慮了一定的裕度,既能保證電機在高頻時的過載能力,又能在低頻時有恒轉(zhuǎn)矩的輸出。
          (2)變頻器的選型:提升機構(gòu)考慮能量回饋普通變頻器的承載能力,選用132 kW變頻器。
          (3) PLC選型:采用西門子S7系列PLC。
      4.3運行結(jié)果
          可靠性大大提高,運行以來無任何故障;調(diào)速質(zhì)量明顯提高,運行平穩(wěn),機械振動減小;生產(chǎn)率明顯提高,空鉤提升效率是原系統(tǒng)2.5倍,節(jié)能效果非常顯著,改造前后的提升系統(tǒng)上升時的電流分別是56 A和23—40 A;提升系統(tǒng)下降時的電流分別為50A和1.6 A;節(jié)電率在上升是為28.6%。58.9%,下降時為96.8%。
      5、結(jié)束語
          采用新的QBP交流起重設(shè)備變頻調(diào)速-PLC控制系統(tǒng),對白云鐵礦破碎車間吊車進行變頻調(diào)速改造,使得設(shè)備的可靠性、自動化程度以及運行效率都得到了顯著提高,從而減少了維修費用和運行成本,提高了生產(chǎn)率。

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