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      秸稈粉碎機(jī)新聞動(dòng)態(tài)

       

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      玻管生產(chǎn)線破碎機(jī)的改造

      發(fā)布時(shí)間:2013-07-23 08:21    來(lái)源:未知

      1、生產(chǎn)要求
          (1)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的外徑不合格的玻管經(jīng)過(guò)分選裝置判定、被拋入顎式破碎機(jī)、顎式破碎機(jī)由動(dòng)顎扳和定顎板等機(jī)件組成,主電機(jī)通過(guò)三角皮帶帶動(dòng)工作軸的轉(zhuǎn)動(dòng):從而使動(dòng)顎板在工作室內(nèi)往復(fù)運(yùn)動(dòng),形成了與定顎板之間的靠近、離遠(yuǎn)、又靠近……這樣將把拋入的玻管擠壓、剪切,破碎為碎玻璃落入設(shè)備下方的碎玻璃池。
          (2)玻制品異;虍a(chǎn)品換型玻管未達(dá)標(biāo)時(shí),操作工人需將玻管人為引入立式破碎機(jī),直接破碎成碎玻璃:再就是當(dāng)粗切裝置出現(xiàn)故障,玻管未被切斷,應(yīng)該直插入立式破碎機(jī)進(jìn)行破碎。
          在原來(lái)的生產(chǎn)過(guò)程中,兩臺(tái)破碎機(jī)為了保證玻管的及時(shí)破碎,一直在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。而實(shí)際上當(dāng)生產(chǎn)運(yùn)行正常時(shí),玻管制品合格率較高,兩臺(tái)破碎機(jī)使用的頻率很低,這就造成了破碎機(jī)大部分時(shí)間都在空轉(zhuǎn),無(wú)形中浪費(fèi)了大量的電力資源,增加了設(shè)備的磨損,降低設(shè)備有效使用壽命,也增加了生產(chǎn)線的能源消耗。
      2、解決措施
      2.1顎式破碎機(jī)改進(jìn)設(shè)計(jì)
          為了解決這個(gè)問(wèn)題,我們決定把這顎式破碎機(jī)與現(xiàn)場(chǎng)的玻管檢測(cè)設(shè)備結(jié)合起來(lái),實(shí)現(xiàn)破碎機(jī)的自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),即平時(shí)破碎機(jī)不運(yùn)轉(zhuǎn),處于停止?fàn)顟B(tài),當(dāng)測(cè)量?jī)x器檢測(cè)出管徑超出范圍時(shí),給顎式破碎機(jī)一個(gè)超差信號(hào),這時(shí)顎式破碎機(jī)才開始運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)廢管被分選裝置扔到破碎機(jī)里面時(shí)被破碎,再延時(shí)20秒左右,使之破碎得更徹底一些,然后就停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
          同時(shí),為防止鄂式破碎機(jī)皮帶打滑而造成故障,在工作軸上安裝一個(gè)接近開關(guān)監(jiān)測(cè)其工作狀態(tài),每轉(zhuǎn)一周,接近開關(guān)向PLC反饋一次信號(hào),如果10秒鐘內(nèi)沒有信號(hào)反饋,亦即鄂式破碎機(jī)出現(xiàn)異常,工作軸沒有運(yùn)轉(zhuǎn),PLC將發(fā)出指令,①令鄂式破碎機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),②停轉(zhuǎn)3秒后,啟動(dòng)顎式破碎機(jī)使其反轉(zhuǎn),即顎式破碎運(yùn)轉(zhuǎn)。③如顎式破碎機(jī)再次出現(xiàn)異常后,停轉(zhuǎn)3秒后,再使其開始正向轉(zhuǎn)動(dòng)。
          此設(shè)計(jì)使顎式破碎機(jī)在執(zhí)行電機(jī)反轉(zhuǎn)命令時(shí),工作室內(nèi)定顎板與動(dòng)顎板下被卡住的相近動(dòng)作改為背離,將未被破碎而卡住機(jī)器的玻管漏下碎玻璃池,從而清空工作室,以便重新進(jìn)入正常工作狀態(tài),停轉(zhuǎn)信號(hào)設(shè)為10秒鐘,亦即卡住過(guò)程最長(zhǎng)10秒,不會(huì)對(duì)正常生產(chǎn)造成不良影響。
      2.2立式破碎機(jī)的改進(jìn)設(shè)計(jì)
          立式破碎機(jī)使用了兩臺(tái)1- 1KW的驅(qū)動(dòng)電機(jī),通過(guò)鋼性連軸器直接驅(qū)動(dòng)兩個(gè)并排的圓籠對(duì)輥。對(duì)垂直插入兩個(gè)圓輥中間的玻管進(jìn)行擠壓,破碎成碎玻璃落入下方的碎玻璃池中。
          由于立式破碎機(jī)只有在生產(chǎn)換型或引管初期才有利用價(jià)值,而在正常生產(chǎn)時(shí),長(zhǎng)期處于待命的空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),為此我們安裝了一個(gè)管子頂過(guò)來(lái)的檢測(cè)裝置(如圖2)進(jìn)行識(shí)別,當(dāng)拉管未被粗切刀切斷時(shí),管子伸到立式破碎機(jī)喇叭口前方的擋板,此時(shí)擋板轉(zhuǎn)動(dòng),擋板觸動(dòng)接近開關(guān),接近開關(guān)將監(jiān)測(cè)信號(hào)發(fā)送到PLC,PLC下達(dá)指令,給立式破碎機(jī)一個(gè)信號(hào),立式破碎機(jī)立即啟動(dòng)。當(dāng)管子被正常切斷后,擋板返回到正常位置,接近開關(guān)將信號(hào)發(fā)送給PLC后,電機(jī)延時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)30秒后,立式破碎機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
          為了很好地對(duì)兩臺(tái)破碎機(jī)進(jìn)行控制,我們采用PLC的形式來(lái)操作,其中PLC的輸入信號(hào)包括:管徑超差信號(hào),顎式破碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)檢測(cè)信號(hào),管子未切斷頂過(guò)來(lái)的信號(hào),以及破碎機(jī)手動(dòng)、自動(dòng)的轉(zhuǎn)換信號(hào)等。PLC的輸出信號(hào)包括:顎式破碎機(jī)的正、反轉(zhuǎn),立式破碎機(jī)的啟動(dòng),報(bào)警器的嗚叫等。
          在此系統(tǒng)中較難解決的主要問(wèn)題是管子未切斷頂過(guò)來(lái)的信號(hào)檢測(cè),原設(shè)想單獨(dú)用接近開關(guān)來(lái)檢測(cè),但是由于管子在伸過(guò)來(lái)時(shí)是處于懸空狀態(tài),搖晃得比較厲害,無(wú)法準(zhǔn)確地判斷其位置,原來(lái)就是因?yàn)榇藛?wèn)題無(wú)法解決,而使立式破碎機(jī)檢測(cè)不到該信號(hào),只得一直運(yùn)轉(zhuǎn)。為解決這個(gè)難題,我們大家集思廣益,紛紛想辦法,做實(shí)驗(yàn),終于想出一個(gè)比較好的解決方案,采用如下圖的結(jié)構(gòu):
        將擋板的面積做大一些,利用管子頂擋板,使擋板翹起,從而觸動(dòng)旁邊的接近開關(guān),使其導(dǎo)通并傳給PLC一個(gè)信號(hào),PLC再控制立式破碎機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),達(dá)到擠碎管子的效果。
      3、結(jié)束語(yǔ)
          改造后,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察,兩臺(tái)破碎機(jī)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好,大部分時(shí)間都處于停止?fàn)顟B(tài),從而大大降低了電力資源消耗,兩條生產(chǎn)線每年節(jié)電40000余度,為企業(yè)生產(chǎn)的節(jié)能降耗做出了一定的貢獻(xiàn)。

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