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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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75t/h循環(huán)流化床鍋爐爆管事故原因分析及處理
發(fā)布時間:2013-07-23 08:18 來源:未知
鍋爐在運行一段時間停止運行時,必須對爐內(nèi)結(jié)垢、腐蝕等情況進行徹底的檢查,如果結(jié)垢量超過900g/m2(壓力低于5. 88MPa鍋爐),則必須對鍋爐進行清洗,以提高換熱效率、節(jié)約能量、延長使用壽命、減少經(jīng)濟損失。
兗礦集團嶧化公司在2008年12月全廠停產(chǎn)進行設(shè)備檢修一個月恢復(fù)生產(chǎn)時,因為停運時未對鍋爐情況進行檢查,也沒有考慮對鍋爐進行清洗,結(jié)果因爐內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,在停運期間,部分垢脫落,堵塞了水冷壁管,導(dǎo)致鍋爐剛運行兩天,就發(fā)生了膜式壁爆管事故,造成了重大經(jīng)濟損失,嚴(yán)重影響了企業(yè)生產(chǎn),富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
山東省特種設(shè)備檢驗研究院濟寧分院對循環(huán)流化床鍋爐膜式壁爆管進行了現(xiàn)場調(diào)查,詳細分析了鍋爐爆管的原因,提出了改進措施。
1 鍋爐概況
該公司鍋爐是一臺型號為UG - 75/3. 82 - M41的循環(huán)流化床鍋爐,額定蒸發(fā)量75t/h,額定壓力3. 82MPa,過熱蒸汽溫度450qC,鍋爐給水為二級除鹽水,鍋水采用磷酸鹽處理方式。膜式壁管規(guī)格為+60 x5,材質(zhì)為20號鋼。2005年制造并安裝,2006年2月投入運行至今。
2爆管情況
2008年12月16日14時點爐運行,12月20日1時運行人員發(fā)現(xiàn)膜式壁管泄漏,4時被迫停爐。爆破口位于爐膛左側(cè)布風(fēng)板以上12m處、由前向后數(shù)第8根膜式壁管子上,爆破沖出的蒸汽將臨近的第7、9根管子刺穿。第8根管自下而上嚴(yán)重過燒、管徑由Ø60mm膨脹至+65mm(水冷壁管因過熱爆破之前,管徑總是脹粗的。水冷壁管的爆破,正是管徑脹粗超過了極限的結(jié)果)、管子外壁布滿裂紋,破口邊緣粗糙不平整,呈鼓包狀脆性斷口,屬于長期超溫過熱爆管,管壁無明顯減薄,管內(nèi)結(jié)有厚約1.5 mm硬質(zhì)水垢,背火側(cè)也附著一層薄垢。另外,檢查發(fā)現(xiàn)左、前、后膜式壁上各有一根水冷壁管過燒,F(xiàn)場檢查還發(fā)現(xiàn)鍋筒內(nèi)結(jié)垢厚約1.5 mm,在遠離集中下降管的鍋筒底部兩端積有大量垢渣,集箱內(nèi)也積存大量垢渣。
3事故原因分析
3.1排污管堵塞
割開下集箱封頭檢奩時發(fā)現(xiàn),設(shè)在左側(cè)集箱上的排污管已被垢渣堵塞,左側(cè)集箱和膜式壁中的水無法排出。
3.2汽水質(zhì)量問題
檢查2008年8月份的化驗分析記錄顯示,當(dāng)時的汽水質(zhì)量不合格,凝結(jié)水硬度高、鍋水磷酸根低、電導(dǎo)率高;運行人員反映,取樣除鹽水箱(即補給水)合格,而鍋爐其它給水(鍋爐給水有三路,一路來自補給水、一路來自尿素車間凝結(jié)水、一路來自汽機凝結(jié)水)電導(dǎo)率高,硬度、二氧化硅含量、pH時有不合格現(xiàn)象,給水水質(zhì)不穩(wěn)定。
據(jù)了解證實,2008年7月發(fā)現(xiàn)凝汽器泄漏,臨時采用水泥摻上鋸末封堵,未對泄漏銅管徹底處理;尿素車間加熱器經(jīng)長時間運行,設(shè)備泄漏也非常嚴(yán)重,鍋爐蒸汽經(jīng)加熱器后,汽側(cè)混入了大量工藝雜質(zhì),導(dǎo)致凝結(jié)水受到嚴(yán)重污染。這兩路不合格的回水必然會引起鍋爐嚴(yán)重結(jié)垢。
3.3磷酸三鈉質(zhì)量不合格
為了防止鍋爐內(nèi)受熱面水垢形成,需向爐內(nèi)加磷酸鹽進行處理,使進入鍋爐水中的鈣、鎂等離子形成一種不粘附在鍋爐受熱面上的水渣,隨著鍋爐排污一起排除。而運行人員反映,有時加磷酸三鈉效果明顯,分析鍋水磷酸根合格;有時沒有效果,磷酸根分析不出來,而電導(dǎo)率卻上升至1 000uS/cm以上,鍋水電導(dǎo)率嚴(yán)重超標(biāo),失去了投加磷酸鹽的意義,也就無法防止鈣、鎂等離子的沉積而形成水垢。綜上所述,由于鍋爐給水水質(zhì)長期不合格,運行中又沒有投加合格的磷酸三鈉,使鍋爐在長時間運行中生成了大量水垢。鍋爐由于結(jié)垢使導(dǎo)熱性能下降,管壁溫度升高,局部長期過熱給產(chǎn)生爆裂等事故埋下隱患(鍋爐垢厚與管壁的溫度關(guān)系如表1),并且鍋爐管壁結(jié)垢還會造成垢下腐蝕,降低爐管強度。通過對爆破的管子進行的硬度檢測發(fā)現(xiàn),背火面、向火面及破口處HB硬度在100—130之間,硬度值均遠低于20號鋼的156,易于引發(fā)爆管。鍋爐垢厚、垢熱導(dǎo)率與管壁溫度關(guān)系示于表1。
在鍋爐停爐、啟動過程中,鍋爐工況變化大:鍋水品質(zhì)與原運行狀況有很大差別,加上水垢因熱漲冷縮也易于脫落;脫落的水垢很容易在膜式壁管子彎管部位堆積,使水循環(huán)受到影響,進而加劇水垢生成;水垢越積越多甚至堵塞膜式壁管;最終導(dǎo)致過熱爆管事故。
4處理意見和建議
4.1全面檢查鍋爐水汽系統(tǒng)
對發(fā)現(xiàn)有鼓包、裂紋、過熱、變形等情況的水冷壁管,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理;檢查疏通排污管、水位表管、疏水管等,以保證暢通。過熱器曾經(jīng)爆過管,未查明爆管原因只做了簡單處理,現(xiàn)又證實蒸汽品質(zhì)長期不合格,故建議對過熱器進行割管檢查,必要時進行清洗或換管。
4.2加強水質(zhì)管理
徹底檢修凝汽器、加熱器,防止凝結(jié)水被冷卻水及其它雜質(zhì)污染,保證凝結(jié)水品質(zhì)。利用工業(yè)回水時,必須加強對工業(yè)回水的檢測。當(dāng)回水品質(zhì)超標(biāo)時,不經(jīng)處理不能作為給水進入鍋爐。采取給水和凝結(jié)水系統(tǒng)的防腐措施,減少給水中的金屬腐蝕產(chǎn)物。凝結(jié)水進行除鹽處理,確保鍋爐給水品質(zhì)合格。裝設(shè)鍋水磷酸根含量的自動調(diào)節(jié)設(shè)備,利用鍋水磷酸根測試儀表的輸出信號控制加藥泵,以自動、精確地維持鍋水中磷酸根含量。
4.3及時化學(xué)清洗,清除鍋爐內(nèi)水垢
清洗可降低管壁溫度,有效避免爆管事故和腐蝕穿孔,延長鍋爐使用壽命。通過委托濟寧新格瑞水處理有限公司化驗室進行的垢樣分析結(jié)果顯示,水垢中含有碳酸鹽、硫酸鹽、硅酸鹽,及鈣、鎂、鈉、鐵、銅等成分,為難溶垢。因水垢成分比較復(fù)雜,汽水系統(tǒng)又可能含有未查明的堵塞管路,故必須委托有資質(zhì)和電站鍋爐化學(xué)清洗經(jīng)驗的清洗公司承擔(dān)本次鍋爐清洗鈍化工作。
清洗時,首先用大流量的清水進行正反向沖洗,人工輔助清理,保證所有管路暢通;然后根據(jù)小型試驗結(jié)果,選擇合適的清洗劑和緩蝕劑,反復(fù)進行酸洗一沖洗一堿煮轉(zhuǎn)型一沖洗一酸洗,確保除垢率達標(biāo);清洗結(jié)束后進行鈍化處理。整個清洗工作完成后,要對清洗質(zhì)量進行認真檢查,確保合格后方可點爐運行。
4.4加強鍋爐用藥的管理
加強鍋爐用藥的管理,購買合格的高純度磷酸三鈉。
4.5加強鍋爐水處理工作
做好汽水質(zhì)量的檢測與控制,保證汽水質(zhì)量達標(biāo)。加強對作業(yè)人員管理,強化責(zé)任意識,司爐人員與水處理化驗人員之間應(yīng)密切配合,鍋內(nèi)加藥、連續(xù)排污和定期排污的操作應(yīng)根據(jù)化驗結(jié)果及時調(diào)整,運行人員發(fā)現(xiàn)異常情況后要及時上報,及時處理。
5結(jié)束語
根據(jù)濟寧特檢院意見和建議,使用單位進行了認真總結(jié),并接受教訓(xùn),重視了鍋爐的運行管理和停運保護工作,并對本次事故積極進行了整改:更換了部分水冷壁管和過熱器;檢修了凝汽器;委托濟寧新格瑞水處理有限公司對鍋爐進行了化學(xué)清洗,化學(xué)清洗質(zhì)量優(yōu)良,除垢率達98%以上,鈍化效果良好;加強了鍋爐水處理工作和日常安全管理工作。從2008年12月底運行至今,鍋爐運轉(zhuǎn)一直安全經(jīng)濟平穩(wěn),未出現(xiàn)類似事故,取得了良好的效果,富通新能源不但銷售生物質(zhì)鍋爐,同時也銷售壓制生物質(zhì)顆粒燃料的木屑顆粒機等生物質(zhì)燃料成型機械設(shè)備。
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