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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      15t/h循環(huán)流化床鍋爐項目后評價

      發(fā)布時間:2013-07-12 08:18    來源:未知

      0、項目回顧
          中國石油寧夏煉化公司化肥廠原有3臺1. 25MPa、10t/h鏈條式蒸汽鍋爐及配套裝置,是1998年設計施工,1999年初竣工投入使用的。這套裝置經(jīng)過多年的運行,日益暴露出許多問題,特別是燃燒不完全,熱效率低,殘?zhí)己吭?2%~16%,造成燃料煤消耗高,噸氨消耗一直達不到設計指標。為了節(jié)能降耗,挖潛增效,解決廢渣處理難、污染環(huán)境的問題,經(jīng)過多方考察論證,選擇了型號為SHFX15-1.6/350-LI額定流量15 t/h、蒸汽壓力1.6MPa、蒸汽溫度350℃循環(huán)流化床鍋爐,充分利用了原老鏈條爐基礎和部分配套設施,將造氣爐渣和集塵器灰等劣質(zhì)燃料作為循環(huán)流化床鍋爐原料。經(jīng)過綜合分析,采用流化床鍋爐后,可以消除化肥廠過剩廢渣,流化床鍋爐燃燒后的爐渣又可作為水泥廠熟料,既降低化肥廠合成氨噸氨消耗,又可達到廢渣綜合利用的目的,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
      1、項目評價
      1.1前期工作評價  全燃渣內(nèi)分離循環(huán)流化床鍋爐采用新工藝、新材料、新技術,在國內(nèi)同行業(yè)處于領先地位。該鍋爐通過將化肥廠造氣爐渣、鏈條爐渣和集塵器灰按比例配成熱值在2000~ 3500Keal/kg的低熱值原料煤,產(chǎn)生350℃的過熱蒸汽,既達到生產(chǎn)需求又解決污染環(huán)境的問題。流化床鍋爐項目的提出符合化肥廠生產(chǎn)實際情況,從項目的前期立項來看,項目的立項決策是正確的。多年來循環(huán)流化床鍋爐不斷進行技術改進,在技術上取得了突破,已得到了廣泛應用,因此技術是成熟的。
      1.2工程建設評價對鍋爐煙氣處理部分,只對煙氣通量進行了核算,沒有進行詳細的設計計算。從目前看,因水膜除塵裝置存在滲漏現(xiàn)象,加之流化床鍋爐煙氣中粉塵帶出物多,造成煙道經(jīng)過一段時期,存在堵塞問題,但粉塵處理能力達到環(huán)保要求。
          按照流化床鍋爐項目的總體進度計劃,2005年4月份流化床鍋爐項目進入了設備招標訂貨階段。2005年5月14日化肥廠進行了系統(tǒng)停車檢修,為保證流化床鍋爐項目改造在拆除原鏈條爐時,生產(chǎn)系統(tǒng)不再受到影響,化肥廠組織了對原鏈條爐進行了隔離生產(chǎn)系統(tǒng)。保證了流化床鍋爐在施工過程中,正常生產(chǎn)不受影響。主體工程完工后,借生產(chǎn)裝置檢修機會,順利實現(xiàn)了與工藝管網(wǎng)的碰頭。
          流化床鍋爐項目大型工程施工,都采取項目招標方式,其它都由化肥廠自行完成。土建基礎施工由寧夏石化建設公司承擔,鍋爐主體、電氣、儀表安裝均由邯鄲鍋爐廠負責,部分工藝設備、電氣、儀表工程分別由化肥廣機修車間、電氣車間、儀表車間進行施工。雖然化肥廠參加具體施工的部門在施工技術裝備、施工力量、施工組織、施工經(jīng)驗等方面與具有施工資質(zhì)的施工單位存在較大差距,但還是按計劃完成了部分裝置的施工。但因鍋爐訂貨確定時間及鍋爐拆除時間推遲,整個工程有效作業(yè)時間縮短,整個項目沒能按預定10月底投產(chǎn)完成。
          流化床鍋爐項目完成總投資221. 39萬元,其中:設備購置費124. 57萬元,安裝工程費74. 48萬元,建筑工程費18. 99元,其它工程費用3.35萬元。流化床鍋爐項目完成投資221. 39萬元,與估算投資相比,節(jié)約32. 33萬元。
      1.3生產(chǎn)運行評價
      1.3.1  試運行評價  流化床鍋爐項目整個工程于2005年11月5日完成,11月6日點火試運行,經(jīng)過將近15天的調(diào)試,鍋爐基本能穩(wěn)定運行,鍋爐蒸發(fā)量約13 t/h,略低于額定出力。各項單耗見表1。
      1.3.2存在問題2005年11月30日晚20:40分,當班操作工停爐后檢查發(fā)現(xiàn),在風帽上150mm處、耐磨管后澆注層有脫落現(xiàn)象。經(jīng)過檢查分析后認為,該處澆注層脫落有以下原因:澆注層為礬土水泥耐火混凝土的材料,具有耐高溫性能,但防水性差,遇水容易脫落。脫落處曾因磨式壁Ⅲ筋板處,在筑爐時因安裝人員誤動火受損過,后因烘爐加水后此處有過漏水現(xiàn)象,直接影響此處澆注層的質(zhì)量。
          2006年2月4日正常運行時,先發(fā)現(xiàn)l根鍋爐隔墻管泄漏,接著鄰近4根過熱器管也發(fā)生泄漏。為不影響生產(chǎn),經(jīng)與廠家協(xié)商后,臨時將4根過熱器管封堵,鍋爐隔墻管補焊;2006年2月28日鍋爐埋管斷裂1根;經(jīng)與廠家有關人員及當?shù)丶夹g監(jiān)督部門對以上問題進行了現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)受損的隔墻管有被沖刷變薄現(xiàn)象,除受損的管子外,其余均正常,過熱器管也無損壞、變形、變薄現(xiàn)象。分析原因:一是隔墻管本身材質(zhì)存在內(nèi)重皮或其它缺陷.該缺陷在冷態(tài)試驗時無法發(fā)現(xiàn),當鍋爐運行后,在高溫、高壓下運行時發(fā)生泄漏。二是鍋爐內(nèi)部水垢較多,受損的埋管內(nèi)有異物堵塞,懷疑是埋管堵塞后水流受阻,埋管不能得到有效冷卻,造成局部過熱,引起爆管。經(jīng)由當?shù)啬巢块T分析鑒定,初步認為該堵塞異物為“循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)存在煤粉和泥沙,長期運行在系統(tǒng)內(nèi)沉積而成,并且該系統(tǒng)內(nèi)伴有部分油脂類物質(zhì),經(jīng)高溫聚合而成”。
          鍋爐的除塵器是采用原來的1Ot/h鏈條鍋爐的老設備,該除塵器處理煙氣量為25000~ 32000m3/h,處理煙氣排放濃度≤2000mg/m’,F(xiàn)爐型改為15t/h流化床鍋爐后,煙氣量為5 8000m3/h,煙氣原始排放濃度在15000 mg/m3,所需處理煙氣量與煙氣初始排放濃度明顯過大,F(xiàn)∮1600文丘里麻石水膜處塵器不能滿足15t/h流化床鍋爐運行,嚴重制約鍋爐引風機風量調(diào)節(jié),造成鍋爐出力降低并引起煙道堵塞。
          化肥廠利用大修機會,對循環(huán)流化床鍋爐存在的部分問題進行處理,將受損的爐墻、隔墻管、過熱管及埋管按原圖恢復,以保證該爐長周期運行。
      1.4項目績效和影響評價
      1.4.1項目技術評價流化床鍋爐項目主體部分操作運用技術已較為成熟,設計上從先進性、適用性、經(jīng)濟性和安全性方面考慮,項目輔助配套部分工程設計均為化肥廠自行設計施工。鍋爐基礎由專業(yè)設計單位設計和施工,建筑工程質(zhì)量及安全能夠保證。項目充分考慮利用化肥廠廢渣轉(zhuǎn)化為高品位過熱蒸汽,使資源得到合理利用。從技術評價角度評認,項目整體技術水平為中等技術。
      1.4.2項目經(jīng)濟評價按2005年化肥廠生產(chǎn)4.67萬噸合成氨計算,年生成造氣爐渣5217噸,其中造氣爐渣殘?zhí)技s16%;生成鏈條爐渣7761噸,鏈條爐渣殘?zhí)?3%左右,全年相當于可利用4763噸燃料煤(固定碳按55%計),按目前煙煤價格(含稅)152元/噸,僅燒爐渣全年可挖潛72.4萬元。
      1.4.3項目環(huán)境和社會影響評價循環(huán)流化床鍋爐投運后,不但有良好的經(jīng)濟效益,而且具有較好的社會效益。原鏈條式鍋爐及造氣爐年生成12978噸爐渣,所產(chǎn)生的廢渣處理難度大,污染環(huán)境。流化床鍋爐項目施工后,化肥廠每年產(chǎn)生的所有廢渣都可被充分利用,不存在因廢渣處理難而污染環(huán)境,造成地區(qū)環(huán)境和生態(tài)環(huán)境受到影響。同時,根據(jù)當土環(huán)境監(jiān)測中心站技術監(jiān)測,循環(huán)流化床鍋爐外排煙氣均能達標排放,林格曼黑度達1級標準,煙塵排放濃度為131.22 mg/m3,SO2排放濃度為275mg/m3,不存在環(huán)境污染問題。流化床鍋爐產(chǎn)生的廢渣殘?zhí)己吭?%~5%以內(nèi),殘?zhí)祭寐矢。因此,該項目對促進環(huán)境治理與保護,推動產(chǎn)業(yè)技術進步具有重要影響,同時也符合節(jié)約型社會發(fā)展的要求。
      2、經(jīng)驗教訓及建議
      2.1經(jīng)驗教訓及建議
      2.1.1  經(jīng)驗教訓
      入爐燃料的控制燃料粒度大,混合不均勻,發(fā)熱值不穩(wěn)定,使得鍋爐不易操作。入爐燃料粒度宜控制在10mm以下,最好在3~8mm以內(nèi)。細粉不超過30%,渣、煤、灰應嚴格按配比混合均勻,發(fā)熱值控制在2500~3500kcaUkg。這樣才能有效避免給煤速度、爐膛溫度、鼓引風量的大幅波動,使鍋爐穩(wěn)定運行。
          鍋爐煙道清灰除塵器流通面積偏小,停爐后,鍋爐對流受熱面清灰不利。尾部除塵器是影響鍋爐出力的瓶頸,在現(xiàn)有條件下,必須定期對其進行清理,防止發(fā)生堵塞,盡量增大煙氣流量,降低除塵器局部阻力。加強各受熱面的積灰吹掃工作。
          松動風和物料循環(huán)的控制回料道風帽要定期進行清理,松動回料道循環(huán)不好,未燃盡的物料不能正常循環(huán)回流入爐膛,而是從落灰管放掉,嚴重影響了鍋爐出力,增加了司爐人員勞動強度。循環(huán)回料道是循環(huán)流化床的核心部位,物料能否形成良好的循環(huán)燃燒,對鍋爐蒸發(fā)量、燃燒效率影響很大。在停車檢修時,要和爐膛布風一樣,對松動布風也要進行徹底檢查,清理回料道內(nèi)的灰渣、雜物,保證松動風帽出風孔暢通。
          司爐人員基于過去操作鏈條鍋爐的習慣,再加上對循環(huán)流化床鍋爐的特點認識不夠,遇到新問題時不能放開思想,即使有好的建議也不愿提出來。如根據(jù)當?shù)孛悍N的特點,爐膛溫度可適當提高到≤1050℃。
      2.1.2建議循環(huán)流化床和層燃鍋爐有著本質(zhì)區(qū)別,從層狀燃燒操作過渡到流化床燃燒操作需要一個摸索、熟練和積累經(jīng)驗的過程。首先要堅定能夠掌握循環(huán)流化床操作技術的信心。同時對司爐人員要進行培訓,向兄弟單位學習,切實弄通物料配比、給煤速度、鼓引風調(diào)節(jié)、爐膛及分離器出口溫度、回料道松動風控制等要點。并且要肯于鉆研,勤于實踐,不能囿于形式。根據(jù)鍋爐技術要求,結合本廠實際情況以及當?shù)孛悍N特點,制定合理的操作工藝,并定時加強排污。
      3、結論及啟示
          涉及多專業(yè)項目工程,從原始設計到項目實施,要加強工程項目前期技術方案的討論論證,避免設計缺陷的產(chǎn)生。要做到精心準備、精心實施,加大施工質(zhì)量技術監(jiān)管力度,杜絕出現(xiàn)返工,提高工作效率。新技術的運用對操作人員提出了更高的要求。流化床鍋爐項目從項目前期、工程實施、生產(chǎn)運行過程來看,雖然在運行過程中還存在部分問題,相比同行業(yè)操作還存有一定差距,但基本達到了預期改造目的。從項目評價角度,可認定該項目為中等技術水平。

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