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      秸稈粉碎機新聞動態(tài)

       

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      TBG38型氣動破碎機缸體的結(jié)構(gòu)改進(jìn)

      發(fā)布時間:2013-07-11 07:53    來源:未知

      1、問題的提出
      1.1 TBG38型手持式氣動破碎機簡介
         TBG38型氣動破碎機(如圖1),是在調(diào)研了國內(nèi)外同類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)(如美國的英格索蘭、日本的壽力一古河、瑞典的阿特拉斯、我國的通化風(fēng)動工具廠等)的產(chǎn)品性能參數(shù),同時又是在總結(jié)小型C10型氣動破碎機的基礎(chǔ)上,應(yīng)市場需求而生產(chǎn)的一種大功率、手持式氣動沖擊破碎設(shè)備。該機通過裝在缸體中的被動式配氣閥配氣,推動活塞以一定的頻率撞擊墊錘打擊鋼釬或鋼鏟尾部完成對混凝土、瀝青路面、軟巖石、凍土層、冰層等的破碎;在煤礦采煤作業(yè)中碎煤、刨柱腳坑;在水利工程施工中碎巖開挖水溝(渠)等,主要用于建筑安裝及拆除工程,筑路及路面施工,煤礦采煤工程。該機試制投放市場(如青海橋頭鋁電股份有限責(zé)任公司、華煤集團(tuán)凈石溝煤礦有限責(zé)任公司等)后因高效率、低能耗,極大地提高了勞動生產(chǎn)率,降低了勞動強度,創(chuàng)造了效益而躍居國內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平,受用戶歡迎,具有良好的市場前景。
          缸體是該機中最為關(guān)鍵的零件。合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計與選材,并制定相應(yīng)的加工工藝規(guī)程就成了該機生產(chǎn)的關(guān)鍵。
      1.2試制完成后大批生產(chǎn)時缸體加工所面臨的難題
          在該機的試制生產(chǎn)中,缸體(如圖2)采用了標(biāo)號妒800 -8.熱處理硬度HRC26.5 -34.5的奧貝球鐵.在遵循一定的加工工藝規(guī)程條件下,生產(chǎn)加工出符合設(shè)計要求和工藝規(guī)范的合格零件,經(jīng)工業(yè)試驗驗證完全能夠滿足使用性能要求。在小批量試制結(jié)束后,正式轉(zhuǎn)入大批量生產(chǎn)時,發(fā)現(xiàn)原設(shè)計缸體鑄件毛坯上有10個∮11mm,縱深為118H11的小配氣孔的機械加工成為該件加工的難點。既使在使用專用工裝夾具(如圖3)的條件下,由于奧貝球鐵硬度較高,粘刀現(xiàn)象嚴(yán)重,再加上小徑深孔加工時,鉆頭的冷卻和排屑比較困難,小徑鉆頭剛性有限,振動、跳鉆、鉆頭折斷、夾具損壞、甚至零件報廢時有發(fā)生,生產(chǎn)率低下,浪費嚴(yán)重。因此,必須對原缸體結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計。
      2、配氣分析
      2.1回程
          圖4、圖5中,按下手柄,密封球被推開。壓縮空氣(0.63MPa)依次由氣管彎頭流入閥蓋、閥套,再由閥套流出到達(dá)閥柜與閥的左面空間。因閥右面空氣經(jīng)由閥蓋小孔、缸體氣腔A與大氣相同是常壓。閥左右兩面左高右低的壓差迫使閥右端面壓向閥蓋密封了向氣腔A送氣,壓縮空氣只能由閥套小孔、閥蓋小孔、缸體上10個∮11小孔流向缸體中氣腔B。活塞兩端氣腔內(nèi)氣壓B高A低,迫使活塞快速后退。這就是活塞的回程動作。
      2.2沖程
          見圖6、圖7中,當(dāng)活塞快速后退至左端面越過缸體排氣口時,氣腔A因密封氣壓逐漸上升,當(dāng)活塞右端面回退至缸體排氣口處,氣腔B突然排氣卸壓成常壓。形成了閥兩邊氣壓左低右高.閥左移密封了閥柜通往氣腔B的氣路,閥蓋上壓縮空氣通往氣腔A的氣路打開。壓縮空氣依次通過氣管彎頭、閥座、閥蓋上的小孔進(jìn)入缸體的氣腔A。這樣,活塞兩端氣腔內(nèi)氣壓A高B低的壓差迫使活塞快速前沖打擊墊錘,形成了活塞的沖程動作。
          沖程、回程反復(fù)進(jìn)行,就形成了對釬尾一定頻率的撞擊,從而使破碎機完成破碎工作。這10個小配氣孔的暢通和通氣量決定著整機的工作性能參數(shù)和工作的穩(wěn)定性。
          基于以上分析,該缸體的優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計必須圍繞性能參數(shù)不變、結(jié)構(gòu)工藝性好、生產(chǎn)效率高、生產(chǎn)成本低,經(jīng)濟(jì)效益高來進(jìn)行。
      3、優(yōu)化改進(jìn)方案
          經(jīng)過詳細(xì)地審查該件的原結(jié)構(gòu)設(shè)計及其生產(chǎn)工藝過程.并與加工者共同探討該件加工過程中發(fā)生的各種現(xiàn)象和要素。筆者決定將原來10個機∮11縱深118H11的機械加工小深孔取消,在保證配氣量和縱深不變的前提下,改為如圖4所示的長腰圓孔,在缸體毛坯鑄造時一次鑄造成功。這樣在鑄件轉(zhuǎn)入機械加工時完全免去了10個小孔的加工,同時又避免了缸體裝配時與柄體密封面膠墊脫人小孔內(nèi)發(fā)生堵塞現(xiàn)象。

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