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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      12.5MW循環(huán)流化床鍋爐磨損治理措施

      發(fā)布時(shí)間:2013-07-10 08:59    來源:未知

          流化床鍋爐的特點(diǎn)具有固流動(dòng),對(duì)燃料的極好的的適應(yīng)性,良好的環(huán)保性,燃燒熱強(qiáng)度大,調(diào)節(jié)行非常好,灰渣利用率高,其缺點(diǎn)是布風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜,爐膛磨損大,氮氧化物排放高等問題,為了保證鍋爐安全運(yùn)行,對(duì)設(shè)備進(jìn)行一下優(yōu)化。
      一、降低灰濃度
          循環(huán)灰濃度即循環(huán)物料量,是影響爐內(nèi)傳熱、床溫、蒸發(fā)量、蒸汽溫度的重要參數(shù),同時(shí)對(duì)磨損也有很大影響。12.5 MW循環(huán)流化床鍋爐衡量灰濃度的指標(biāo)為爐膛上部差壓。降低循環(huán)灰濃度手段為降低一次風(fēng)量、降低爐膛差壓、合理控制入爐煤及床料粒度。
          1.降低爐膛差壓
          爐膛差壓是衡量爐膛內(nèi)部床料量的指標(biāo),差壓高,床料多,燃燒穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性高,爐膛各部溫度均勻,底渣可燃物低;差壓過低可能導(dǎo)致爐膛下部床溫偏高,底渣可燃物偏高,經(jīng)濟(jì)性差。按設(shè)計(jì),爐膛差壓根據(jù)負(fù)荷變化范圍為17KPa(100%BMCR)~21.95KPa( 50% BMCR),根據(jù)風(fēng)量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果,確定按如下差壓運(yùn)行既可保證燃燒安全性、經(jīng)濟(jì)性,又能有效降低循環(huán)灰濃度,從而達(dá)到減少磨損的目的,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
          2.控制床料粒度
          通過摸索和試驗(yàn),確立包括來煤控制、初選控制、細(xì)碎間隙控制、入爐煤粒度篩分制度、細(xì)碎定期調(diào)整籌一整套措施,解決人爐煤粒度控制問題。另外,每次停爐后置換合格床料也是控制床料粒度重要的手段。
          3.降低一次風(fēng)量
          一次風(fēng)量大意味著更多的床料達(dá)到終端沉降速度,參與循環(huán),使循環(huán)倍率提高,煙氣中灰濃度提高,不同區(qū)域循環(huán)灰粒度也相應(yīng)增大,這些因素都會(huì)使磨損加劇。
      二、使用低磨損燃料、床料
          1.燃煤選擇
          機(jī)組試運(yùn)及投運(yùn)前3個(gè)月均燃用山西晉中貧煤,而后改用陽原褐煤,停爐檢查發(fā)現(xiàn)水冷壁磨損面積和磨損深度大大減輕,證明了燃用褐煤對(duì)減輕循環(huán)流化床鍋爐水冷壁磨損的作用是明顯的。
          2.啟動(dòng)床料控制
          鍋爐啟動(dòng)前需要加入近80t床料,稱為啟動(dòng)床料,其粒徑、形狀、硬度、成分直接影響磨損狀況。首先啟動(dòng)床料入爐前應(yīng)篩分,保證顆粒度不大于10毫米,并取樣做篩分試驗(yàn),驗(yàn)證其粒度是否符合床料粒度級(jí)配要求;其次,優(yōu)先選用爐渣作啟動(dòng)床料。一般來說,啟動(dòng)床料可以選用爐渣或河沙,但不同成分的床料其硬度是不同的。河沙雖然粒度均勻,但Si和Al成分較高,對(duì)受熱面的磨損性強(qiáng)。所以,啟動(dòng)床料應(yīng)優(yōu)先使用篩分過的爐渣。
          3.改變?nèi)剂系哪p特性
          通過試驗(yàn)證明,在循環(huán)流化床鍋爐中加入石灰石后,床料中CaSO。含量升高,床料平均硬度下降,對(duì)受熱面沖蝕磨損速率明顯降低,因此,投入石灰石,改變床料成分,對(duì)減輕磨損是有一定作用的。
      三、設(shè)備治理與改造
          1.加高防磨凸臺(tái)
          爐膛水冷壁磨損較嚴(yán)重區(qū)域?yàn)榉滥ネ古_(tái)上部150mm處,特別是靠近中間水冷蒸發(fā)屏區(qū)域及四角區(qū)域,根據(jù)這些磨損實(shí)際情況,應(yīng)提高中間水冷蒸發(fā)屏及四角區(qū)域水冷壁防磨澆注料高度。爐膛中間水冷屏與膜式壁交界處磨損的原因?yàn)椋擦显趦蓚?cè)爐膛間翻滾,區(qū)域?yàn)橥古_(tái)上部150~ 200mm.因此,此處防磨澆筑高度提高300mm,即可達(dá)到減少磨損的目的。爐膛四角水冷壁磨損原因是粒子濃度高,為防止磨損,須將凸臺(tái)上升到粒度濃度較低區(qū)域,為此,可將凸臺(tái)提高3米,使四角區(qū)域凸臺(tái)進(jìn)入稀相區(qū)。
          2.金屬表面處理
          金屬表面處理主要包括兩方面的工作:表面打磨和噴涂。金屬表面打磨費(fèi)時(shí)費(fèi),但對(duì)減小爐內(nèi)受熱面沖蝕磨損效用顯著,因此每次水冷壁補(bǔ)焊后都應(yīng)認(rèn)真打磨焊縫,直至焊補(bǔ)部位光滑平整。噴涂技術(shù)是一項(xiàng)有效的防磨措施,它能防止磨損和腐蝕的原因?yàn)椋和繉拥挠捕容^基體的硬度更大;涂層在高溫下會(huì)生成致密、堅(jiān)硬和化學(xué)穩(wěn)定性更好的氧化層,且氧化層與其基體的結(jié)合更牢。
          3.安裝泄漏監(jiān)測(cè)裝置
          受熱面泄漏處理的關(guān)鍵在于及時(shí)發(fā)現(xiàn),減小損失及檢修時(shí)間,而循環(huán)流化床鍋爐由于運(yùn)行環(huán)境噪音較大,多數(shù)受熱面外敷耐磨、保溫澆筑料,泄漏發(fā)生后不易發(fā)現(xiàn)。因此在爐膛、尾部煙道和外置床受熱面安裝泄漏監(jiān)測(cè)裝置,為及早發(fā)現(xiàn)受熱面泄漏、防止泄漏事故擴(kuò)大提供了一個(gè)有效的手段。
          4.改變水冷壁管的幾何形狀
      水冷壁防磨凸臺(tái)上部是受熱面磨損最嚴(yán)重的區(qū)域,主要的防磨措施有:加防磨護(hù)板、加局部擋板或?qū)Я靼、提高防磨凸臺(tái)高度、網(wǎng)滑防磨凸臺(tái)等。
      四、結(jié)束語
          通過多種防磨措施的實(shí)施,白3月20日至今,未發(fā)生一啟受熱面泄漏事故,其中8號(hào)機(jī)組已連續(xù)運(yùn)行超過200天,完成了采用相同技術(shù)的12.5MW循環(huán)流化床鍋爐用了5年時(shí)間才達(dá)到的目標(biāo)。公司兩臺(tái)12.5MW循環(huán)流化床鍋爐磨損嚴(yán)重的形勢(shì)已得到根本改善,提高了鍋爐運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性,為公司帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益。在電網(wǎng)負(fù)荷緊張的供電形式下,機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行有效保證了電網(wǎng)安全和正常供電,同時(shí)也為12.5 MW循環(huán)流化床鍋爐長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了很好的解決方案,促進(jìn)了環(huán)保型大容量機(jī)組在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。

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