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烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)
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帶式輸送機(jī)回程皮帶防跑偏反壓裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2013-07-10 08:57 來(lái)源:未知
1、需求分析
帶式輸送機(jī)的托輥組主要由承載托輥組、過(guò)渡托輥組、帶膠環(huán)梳型回程托輥組、標(biāo)準(zhǔn)回程托輥組以及回程防跑偏反壓托輥組組成,其中回程防跑偏反壓托輥組即為本項(xiàng)改造的回程皮帶防跑偏裝置的主要組成部分,其反壓在回程皮帶之上,通過(guò)兩側(cè)與回程皮帶形成一定角度的槽型托輥對(duì)回程皮帶施加一個(gè)使皮帶保持在中線運(yùn)行的力,見圖1。
原有回程防跑偏反壓裝置已無(wú)法滿足現(xiàn)有煤炭作業(yè)生產(chǎn)強(qiáng)度,主要失效形式為托輥筒皮斷裂、磨損以及軸承損壞,極易對(duì)皮帶造成撕扯以及高溫引燃反壓托輥架附近積煤造成火災(zāi)事故。并且此種反壓形式對(duì)皮帶施加防跑偏力的同時(shí),還對(duì)皮帶兩側(cè)產(chǎn)生一向下垂直分力,會(huì)加大皮帶對(duì)臨近回程平托及梳型托輥的磨損,造成臨近回程托輥提前失效,甚至引發(fā)帶膠環(huán)梳型托輥起火,造成火災(zāi)事故。
秦皇島煤碼頭三期工程始建于1984年,是我國(guó)“七五”期間重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,主要承擔(dān)山西、內(nèi)蒙等地的煤炭南運(yùn)和出口運(yùn)輸任務(wù),年設(shè)計(jì)通過(guò)能力3 000萬(wàn)t。隨著我港吞吐量連年遞增,煤三期取裝線設(shè)備早已超設(shè)計(jì)通過(guò)能力運(yùn)行,吞吐量已連續(xù)多年超4 500萬(wàn)t。以煤碼頭三期t程取裝線為例,共有地面皮帶輸送機(jī)14條,帶寬2m+全長(zhǎng)總計(jì)9 765 m。為提高設(shè)備壽命,杜絕火災(zāi)隱患,降低系統(tǒng)能耗,保障設(shè)備高效穩(wěn)定運(yùn)行,亟須對(duì)現(xiàn)有回程皮帶防跑偏反壓裝置進(jìn)行改造。
2、總體設(shè)計(jì)思路
為節(jié)約改造成本及減少施工對(duì)生產(chǎn)造成的影響,并在盡可能減少對(duì)現(xiàn)有設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行改動(dòng)的基礎(chǔ)上,擬制定如下改造方案。
1)對(duì)皮帶防跑偏形式進(jìn)行創(chuàng)新改進(jìn),將反壓式改為正向支撐。見圖2。在保證有效對(duì)皮帶的跑偏情況進(jìn)行控制的同時(shí),并且不易卡煤,不但從根本上消除了原有防跑偏裝置對(duì)臨近回程平托的附加的作用力,而且減小了皮帶自重對(duì)回程平托的摩擦力,降低了皮帶對(duì)回程平托的磨損,有效提高了回程平托的使用壽命,同時(shí)也在一定程度上降低了皮帶機(jī)系統(tǒng)的整體能耗。
2)重新設(shè)計(jì)托輥組支架,見圖3。并結(jié)合位置調(diào)整板對(duì)托輥組支架安裝位置進(jìn)行調(diào)整從而對(duì)皮帶跑偏進(jìn)行控制,見圖4。
3)對(duì)原有反壓托輥進(jìn)行強(qiáng)化改造,將托輥直徑改為196 mm,長(zhǎng)度改為800 mm,并結(jié)合使用4G6308型號(hào)軸承,杜絕了托輥斷裂對(duì)皮帶造成撕扯,而且加大托輥直徑后有效降低了托輥轉(zhuǎn)速,進(jìn)一步增加了軸承的使用壽命。新舊反壓托輥參數(shù)對(duì)比見表1。
3、改造方案的特點(diǎn)及應(yīng)用效果分析
本優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,在保障改造效果的同時(shí),施工簡(jiǎn)單、造價(jià)低廉,且對(duì)原有皮帶機(jī)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)未作改動(dòng),可將對(duì)施工造成的停機(jī)時(shí)間縮短到最小,極大的避免了施工對(duì)煤炭裝卸生產(chǎn)造成的影響。
改造后的新型回程防跑偏裝置使用壽命有效增加,采用新的防跑偏形式后從根本上消除對(duì)臨近回程皮帶平托的附帶磨損,并降低了由皮帶自重對(duì)回程托輥產(chǎn)生的摩擦力,從而在一定程度上降低了皮帶機(jī)的整體運(yùn)行能耗,同時(shí)提高了皮帶機(jī)安全運(yùn)行系數(shù),極大的降低了火災(zāi)及機(jī)損事故的發(fā)生幾率。
僅以煤碼頭三期取裝線帶式輸送機(jī)的應(yīng)用為例:
1)每年需消耗各類托輥至少3 000根,每根托輥成本平均600元,每根托輥更換費(fèi)用平均為100元,改造實(shí)施后約可減少20%托輥消耗,僅托輥一項(xiàng)即至少可節(jié)省維修經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)余元。
2)改造后可有效杜絕因反壓托輥斷裂對(duì)皮帶造成的撕扯損壞,每年可節(jié)約皮帶及相關(guān)維修費(fèi)用約200萬(wàn)元。
3)改造后可有效減小因軸承失效引發(fā)火災(zāi)事故的幾率,每年可減少相關(guān)損失約100萬(wàn)元。
4)改造后可在一定程度上降低皮帶機(jī)的整體能耗,每年可減少電力消耗約50萬(wàn)元。
5)改造后將有效提高皮帶機(jī)托輥運(yùn)行壽命,進(jìn)一步減少因托輥損壞造成的停機(jī)時(shí)間,可直接創(chuàng)造生產(chǎn)效益約100萬(wàn)元。
該方案可全面推廣至兄弟公司及其他港口同類設(shè)備上使用,綜合估算可為國(guó)家創(chuàng)造數(shù)千萬(wàn)元以上經(jīng)濟(jì)效益。
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