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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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35t/h鍋爐煙塵治理
發(fā)布時間:2013-07-09 08:01 來源:未知
原平化肥廠是一個年產(chǎn)總氨10×l04t的中型氮肥企業(yè),生產(chǎn)用汽由3臺(兩開1備)濟南鍋爐廠產(chǎn)P35/39 - 450型拋煤機鏈條鍋爐提供。該爐為敞開式爐膛,四周布滿≠60水冷壁管,水平煙道內(nèi)布置有兩級過熱器,尾部垂直煙道內(nèi)布置有鋼管省煤器和管箱式空氣預(yù)熱器,引風機前布置了文丘里除塵裝置和麻石水膜除塵器。該爐負荷調(diào)節(jié)靈活,出力率高,煤種適應(yīng)性廣。但也存在一些問題:敞開式爐膛使煙氣流程過短,大量細煤屑在爐內(nèi)來不及充分燃燒,即通過煙囪排入大氣,飛灰份額高達35%以上。而我廠以原煙煤為燃料,未經(jīng)洗加工,煤質(zhì)參數(shù)參差不齊,小于3mm的細屑一般可達40%~60%。這樣既降低了鍋爐效率,又加劇了尾部換熱器及引風機的磨損,而80m高的大煙囪中常年排出的滾滾黑煙,更嚴重污染了城市環(huán)境,自投產(chǎn)之日起,便成為我地區(qū)乃至我省的一大污染源,這條黑色巨龍更成為我市最著名的標志性景觀。針對這種情況,我廠于1996年5月組織工程技術(shù)人員與濟南鍋爐廠合作,進行35t/h鍋爐煙塵治理技術(shù)攻關(guān),設(shè)計安裝了一套飛灰復(fù)燃裝置,從而徹底解決了這一困擾我廠多年的環(huán)保難題。該項技改工程,還被省環(huán)保局評為1996年度環(huán)保改造樣板工程,F(xiàn)將該裝置的結(jié)構(gòu)和原理簡單介紹一下,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
首先我們在過熱器后水平煙道中,加裝了兩級慣性分離器。第一級為曲面槽形分離器,呈兩排錯列布置共23塊,第二級為垂直曲面百頁窗式分離器,一排共23塊。為防止分離后的顆粒被煙氣帶走,我們還安裝了一些防攜帶板。分離后的塵料經(jīng)集灰斗、立管落入沸騰式返料箱。落灰立管必須保持一定的高度,以保證飛灰在立管中形成必要的料封,防止空氣由返料箱上流,保證下灰穩(wěn)定。返料箱的作用主要是調(diào)節(jié)控制飛灰輸送流量。最后飛灰由噴射器經(jīng)入爐噴射管送入爐膛,重新燃燒。噴射器主要是應(yīng)用壓力一速度能轉(zhuǎn)換原理,形成負壓抽吸落灰,并防止二次風回灌煙道。飛灰復(fù)燃裝置原理圖中的壓力關(guān)系為:
式(2)保證了飛灰復(fù)燃裝置能正常工作。另外,流化風是為保證返料箱中的飛灰以懸浮態(tài)均勻地進入噴射器。
飛灰復(fù)燃裝置投運后,從爐膛看火孔明顯看到有粗黑的粉團連續(xù)噴入爐內(nèi),一部分在空間懸浮燃燒,一部分落在赤紅的火床上隨煤層一起燃燒。飛灰復(fù)燃風還兼有二次風的作用,可加強爐內(nèi)擾動混合,引導(dǎo)高溫煙氣至爐排均。為對改造效果有一定量的評價,我們于1996年8月23日~25日,按GB 1084-88《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》,對改造后鍋爐的主要指標進行了測試和計算,結(jié)果表明:
(1)鍋爐熱效率平均值由75 010提高到80%以上。
(2)煙氣飛灰量減少一半,碳含量明顯降低。煙囪排煙為純白色至淺灰色,濃度和黑度均明顯低于國家環(huán)保排放標準。
(3)慣性分離器阻力損失為20~ 30mmH20,因此,不需更換引風機即可滿足要求。
但經(jīng)一段時間運行,我們也發(fā)現(xiàn)一些問題:
(1)入爐噴射管原設(shè)計材質(zhì)為耐熱鋼,運行20多天就發(fā)現(xiàn)磨穿。鑒于該處使用環(huán)境十分苛刻,大量細灰粒長期對噴射管產(chǎn)生磨削作用,因此選材要求在高溫下還需高度耐磨。為此我們重新選用高鉻耐熱鑄鐵RTCr16制作了一批備件,幾年來使用效果良好,使用壽命大為延長。
(2)原噴射管水平向下傾角設(shè)計值為40。經(jīng)實際運行,復(fù)燃效果不好。為此我們大膽地把傾角改為400。幾年的運行證明,這一改動非常成功。
這套裝置具有自平衡能力,操作方便簡單,負荷適應(yīng)性好,特別適用于細粉份額較高的煤種,對于同類型拋煤機爐確實具有推廣價值,經(jīng)濟效益和環(huán)保效益都非常明顯。僅以我廠兩臺爐改造的經(jīng)濟效益來說,每年可為我廠節(jié)煤7000t,價值37萬元;因減少磨損,使省煤器、預(yù)熱器、引風機葉輪使用壽命均提高1倍,每年可節(jié)省備件采購費43萬元,兩項合計每年為我廠節(jié)省資金80萬元。
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