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20t/h工業(yè)過(guò)熱鍋爐智能化自動(dòng)控制系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2013-06-29 12:22 來(lái)源:未知
1、概述
工業(yè)鍋爐是工業(yè)生產(chǎn)最重要的動(dòng)力設(shè)備,鍋爐生產(chǎn)的主要任務(wù)是:安全可靠、經(jīng)濟(jì)有效地把燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為熱能,生產(chǎn)出滿足生產(chǎn)要求的蒸汽。工業(yè)鍋爐是一種受壓又直接受熱的高壓、高溫特種設(shè)備,如果操作不合理、管理不善、處理不當(dāng),往往會(huì)引起事故;同時(shí)鍋爐又是一種高能耗設(shè)備,因此確保鍋爐安全運(yùn)行至關(guān)重要,降低單耗也是鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目標(biāo)。隨著鍋爐不斷向大型化發(fā)展,實(shí)現(xiàn)鍋爐自動(dòng)化是確保鍋爐安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的必不可少手段。
云南紅塔藍(lán)鷹紙業(yè)有限公司擁有兩臺(tái)容量為20t/h的工業(yè)鍋爐,兩臺(tái)鍋爐原已有檢測(cè)儀表和控制設(shè)備,控制系統(tǒng)已運(yùn)行10年(1988年投運(yùn)),但困受當(dāng)時(shí)電子技術(shù)限制,大部分儀表已不能正常工作,鍋爐控制主要由工人進(jìn)行。同時(shí)鍋爐還存在一些需要急于解決的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:(1)風(fēng)量由風(fēng)門(mén)調(diào)節(jié),既浪費(fèi)電能而效果很不理想,特別在停用蒸汽或少用蒸汽時(shí),這種浪費(fèi)尤為突出(有時(shí)浪費(fèi)80%以上),風(fēng)門(mén)關(guān)小,導(dǎo)致風(fēng)門(mén)劇烈顫動(dòng)和發(fā)出刺耳聲音。(2)沒(méi)有精確的檢測(cè)儀表,人工操作困難,風(fēng)量偏大熱量浪費(fèi)嚴(yán)重,風(fēng)量偏小燃燒不充分,而煤質(zhì)的經(jīng)常變化,導(dǎo)致風(fēng)量的不同需求。(3)由于鍋爐容量大,需要嚴(yán)密監(jiān)視,這必然增大工人的勞動(dòng)強(qiáng)度;(d)因果用人工操作,汽包壓力和汽包液位波動(dòng)很大,對(duì)鍋爐安全生產(chǎn)造成威脅。沒(méi)有可靠?jī)x表和測(cè)控手段,難以進(jìn)行生產(chǎn)考核,難以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制。隨著本公司對(duì)生產(chǎn)要求的不斷提高,迫切需要用現(xiàn)代先進(jìn)測(cè)控技術(shù)手段改造現(xiàn)有的鍋爐作業(yè)過(guò)程,達(dá)到先進(jìn)、可靠、實(shí)用、經(jīng)濟(jì)和便于操作和維護(hù)的目的,同時(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)要便于以后擴(kuò)展,富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
2、主要測(cè)控參數(shù)及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)控點(diǎn)
2.1主要測(cè)控參數(shù)
(1)爐膛溫度的檢測(cè)和控制。爐膛溫度是工業(yè)鍋爐生產(chǎn)運(yùn)行的重要指標(biāo),通過(guò)對(duì)爐膛溫度的檢測(cè),及時(shí)了解到爐膛中的燃燒情況,從而推斷燃燒量、鼓風(fēng)量和引用量的關(guān)系,并對(duì)有關(guān)量進(jìn)行合理控制。
(2)蒸汽溫度的檢測(cè)和控制。蒸汽溫度是生產(chǎn)工藝確定的重要參數(shù)(本鍋爐要求為385℃一400℃),蒸汽過(guò)高會(huì)毀壞過(guò)熱器水管,對(duì)負(fù)荷設(shè)備帶來(lái)不利因素,過(guò)低會(huì)影響造紙效果。蒸汽溫度可通過(guò)調(diào)節(jié)減溫水控制。
(3)省煤器進(jìn)、出口水溫的檢測(cè)。對(duì)省煤器進(jìn)、出口水溫的檢測(cè),是為了更好地了解省煤器的工作情況,防止省煤器管道結(jié)垢、發(fā)生堵塞現(xiàn)象或其它事故。
(4)省煤器進(jìn)口和出口處煙氣溫度的檢測(cè)。對(duì)省煤器進(jìn)、出口處煙氣溫度進(jìn)行檢測(cè),可監(jiān)視省煤器是否正常工作,有無(wú)發(fā)生漏水和結(jié)垢現(xiàn)象,同時(shí)也能了解煙氣通道是否暢通,以便充分利用低溫?zé)煔庥酂幔档团艧煖囟,提高鍋爐熱效率。
(5)空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口空氣溫度、出口煙氣溫度的檢測(cè)?諝忭敓崞魇抢缅仩t尾部煙氣熱量加熱鍋爐膛燃燒所用空氣的一種對(duì)流交換裝置。檢測(cè)空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口的空氣溫度,可隨時(shí)了解空氣預(yù)熱器的預(yù)熱效果和工作情況,根據(jù)預(yù)熱空氣溫度的數(shù)值,可以推斷空氣預(yù)熱是否有漏風(fēng)、堵塞故障?諝忸A(yù)熱器出口煙氣溫度的檢測(cè),能了解排煙溫度是否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),從而采取措施。
(6)汽包壓力檢測(cè)和控制。汽包壓力是鍋爐生產(chǎn)正常運(yùn)行的主要參數(shù)之一,它既反映蒸汽量與燃料發(fā)熱最的平衡關(guān)系,又是指導(dǎo)鍋爐安全生產(chǎn)的重要依據(jù)。汽包壓力過(guò)高和過(guò)低都不利于安全生產(chǎn),汽包壓力必須控制在工藝要求范圍內(nèi)。汽包壓力控制可根據(jù)實(shí)際情況,通過(guò)控制蒸汽流量、、燃料量、送引風(fēng)量加以控制。
(7)爐膛負(fù)壓檢測(cè)和控制。爐膛正常運(yùn)行時(shí),爐膛壓力應(yīng)保持在15 - 25Pa的負(fù)值范圍內(nèi)。負(fù)壓過(guò)大,漏風(fēng)嚴(yán)重,總風(fēng)量增加,煙氣熱量增大,同時(shí)增加風(fēng)機(jī)電耗。負(fù)壓偏低,易造成爐膛向外噴火,不利丁安全生產(chǎn)。爐膛負(fù)壓可通過(guò)引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量合理配比控制。
(8)鼓、引風(fēng)壓的檢測(cè)和控制。保持燃料量和送風(fēng)量的合理比值關(guān)系,是保證燃料充分燃燒的基本條件。鼓、引風(fēng)風(fēng)量可通過(guò)鼓、引風(fēng)風(fēng)壓間接檢測(cè),同時(shí)通過(guò)變頻器來(lái)控制鼓、引風(fēng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速而控制。
(9)汽包液位及鍋爐進(jìn)水流量檢測(cè)和控制。汽包液位是工業(yè)鍋爐安全運(yùn)行最關(guān)鍵的參數(shù),關(guān)系到汽水分離速度和生產(chǎn)蒸汽質(zhì)量。汽包液位太高,不利于汽水分離,同時(shí)威脅到過(guò)熱器安全;汽包液位太低,容易造成“干鍋”,也會(huì)威脅到對(duì)流管的安全。汽包液位必須控制在安全范周內(nèi)。鍋爐進(jìn)水流量需要在線檢測(cè),以便實(shí)現(xiàn)汽包液位的穩(wěn)定控制。
(10)除氧器液位、進(jìn)水流量檢測(cè)和控制。除氧器液位需要在線檢測(cè)和控制,以確保有足夠的水量供鍋爐生產(chǎn)需要。除氧器液佗太低,不利于安全生產(chǎn);太高也不利于除氧和易于造成溢出事故。除氧器進(jìn)水流量需要在線檢測(cè),以便很好地控制除氧器液化。除氧器同樣存在“假液位”現(xiàn)象,檢測(cè)進(jìn)水流量,可以實(shí)現(xiàn)前饋控制,從而實(shí)現(xiàn)除氧器液位的穩(wěn)定控制;
(11)除氧器蒸汽壓力監(jiān)測(cè)和控制。除氧器蒸汽壓力是確保除氧效果的重要參數(shù)。蒸汽壓力增加時(shí),氧氣在水中的溶解度降低,但并非越高越好,應(yīng)參考除氧器的水溫度來(lái)進(jìn)行蒸汽壓力控制。
(12)除氧器溫度檢測(cè)和控制。除氧器溫度是關(guān)系到除氧效果很重要的參數(shù),溫度一般控制在104℃。除氧器的水通過(guò)蒸汽來(lái)加熱,其溫度主要通過(guò)控制蒸汽量而控制。
(13)爐排速度控制。因現(xiàn)有條件制約,鍋爐給煤量主要通過(guò)調(diào)節(jié)爐排速度來(lái)控制。速度快時(shí)煤量增大,速度慢時(shí)煤量減小。爐排速度不能太快,否則將會(huì)造成煤燃燒不充分?刹捎没铍姍C(jī)控制爐排轉(zhuǎn)速來(lái)控制煤量,煤量是控制鍋爐負(fù)荷量最根本的參數(shù)量。
(14)主蒸汽流量的檢測(cè)。對(duì)作為工業(yè)鍋爐終產(chǎn)品的蒸汽進(jìn)行檢測(cè),以便于液位三沖量控制和生產(chǎn)考核。采用渦街流量計(jì)檢測(cè)蒸汽體積流量,并結(jié)合溫度、壓力,可計(jì)算出蒸汽質(zhì)量流量。
(15)爐排前拱、后拱溫度的檢測(cè)。對(duì)爐排前拱、后拱溫度的檢測(cè)和顯示,可分析煤層的燃燒情況,以及燃燒中心的位置,以便根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整。
2.2現(xiàn)場(chǎng)測(cè)控點(diǎn)
根據(jù)控制系統(tǒng)洲控內(nèi)容和任務(wù),本著先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、耐用的設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想,對(duì)控制系統(tǒng)測(cè)控點(diǎn)作了精心選擇。由于氧化鋯探頭需要頻繁更換,且價(jià)格昂貴,控制系統(tǒng)沒(méi)有采用氧化鋯儀表進(jìn)行氧份檢測(cè),但增加相應(yīng)的控制方法?刂葡到y(tǒng)測(cè)控點(diǎn)如圖1所示:
3、控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
根據(jù)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想,以及鍋爐控制的實(shí)際需要,關(guān)鍵設(shè)備采用進(jìn)口產(chǎn)品,其它則采用國(guó)產(chǎn)精品,盡可能降低成本,使性能價(jià)格比達(dá)到最大;因原有控制系統(tǒng)主機(jī)和現(xiàn)場(chǎng)儀表已損壞或嚴(yán)重老化,控制系統(tǒng)主機(jī)和現(xiàn)場(chǎng)儀表需要全部更換,F(xiàn)在兩臺(tái)鍋爐輪流使用,即一用一備,為節(jié)省投資,兩臺(tái)鍋爐共用一組變頻器,在選定鍋爐時(shí)進(jìn)行信號(hào)切換和變頻器輸出切換即可。除變頻器外,兩臺(tái)鍋爐各沒(méi)有獨(dú)立的控制系統(tǒng)。系統(tǒng)硬件配置如圖2所示(1#、2#鍋爐配置相同,僅以一個(gè)控制系統(tǒng)為例),具體說(shuō)明如下:
(1)采用三菱PLC作下位乇機(jī),研化多媒體工業(yè)計(jì)算機(jī)作上位主機(jī),構(gòu)成集散控制系統(tǒng),上位機(jī)負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理,下位機(jī)負(fù)責(zé)系統(tǒng)控制。本系統(tǒng)的特點(diǎn)為:①分散控制,集中管理;②可靠性高、系統(tǒng)擴(kuò)展方便;③支持PCI和ISA兩種總線;④在Win-dows平臺(tái)上運(yùn)行,支持多媒體功能;⑤下位機(jī)可脫離上位機(jī)獨(dú)立工作;⑥具有動(dòng)畫(huà)、語(yǔ)音等多媒體功能,人機(jī)界面更加友好,控制系統(tǒng)更加充滿生氣。⑦模塊可任意組合,數(shù)據(jù)采集迅速,模擬信號(hào)為4
20mA,DI信號(hào)為24V DC,DO信號(hào)為220V AC。
(2)采用日本富士變頻器控制風(fēng)機(jī)、水泵的轉(zhuǎn)速,本變頻器具有性能可靠、價(jià)格適中、功能豐富、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn);電動(dòng)調(diào)節(jié)閥選用國(guó)產(chǎn)精品,一體化配置,安裝簡(jiǎn)單,維護(hù)方便。
(3)采用日本橫河公司的壓力、差壓變送器檢測(cè)有關(guān)壓力;同時(shí)通過(guò)差壓變送器檢測(cè)液面上、下兩點(diǎn)的壓力差,并結(jié)合不同溫度下水的比重,算出液位。壓力、差壓變送器可通過(guò)手持電腦終端進(jìn)行量程調(diào)整和校準(zhǔn)。
(4)根據(jù)不同溫度和條件需要,選用國(guó)產(chǎn)熱電偶、熱電阻,檢測(cè)有關(guān)測(cè)點(diǎn)溫度。1000—1700℃測(cè)點(diǎn)采用鉑銠10 -鉑熱電偶,為使高溫下不致套管軟化和避免高溫腐蝕,采用耐腐蝕、耐高溫的剛玉套管;1000—500℃之間采用鎳鉻一鎳硅熱電偶(氧化鋁套管),500℃以下采用熱電阻(不銹鋼套管)。
(5)選用H本橫河公司高溫型旋渦流量計(jì)檢測(cè)蒸氣流量,奉流量計(jì)耐溫可高達(dá)400℃。因鍋爐給水壓力和溫度較高(約105cc),選用普通型旋渦流量汁檢測(cè)鍋爐給水量。流量計(jì)可通過(guò)手持電腦終端進(jìn)行量程調(diào)整和校準(zhǔn)。
(6)選用國(guó)產(chǎn)一體化電動(dòng)凋節(jié)閥控制水量,本調(diào)節(jié)閥既可由控制器、手操器控制,也可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)調(diào)節(jié)。
(7)為了防止強(qiáng)烈的電磁干擾,采用光電隔離調(diào)理模塊.對(duì)爐排滑差電機(jī)的控制信號(hào)進(jìn)行隔離,同時(shí)此模塊可將4 - 20mA的PLC輸出信號(hào)調(diào)理至0~ 10V,滿足滑差電機(jī)對(duì)控制信號(hào)的要求。
4、上位組態(tài)軟件及其開(kāi)發(fā)
隨著生產(chǎn)過(guò)程對(duì)工業(yè)自動(dòng)化的要求越來(lái)越高,以及大量控制設(shè)備和過(guò)程監(jiān)控裝置之間的通訊的需要,“監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)”越來(lái)越受到用戶的重視,從而導(dǎo)致自動(dòng)化組態(tài)軟件的在自動(dòng)化系統(tǒng)中的大量使用。使用組態(tài)軟件,可以提高自動(dòng)化管理系統(tǒng)的性能,大大縮短開(kāi)發(fā)周期,提高自動(dòng)化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)效率。
4.1組態(tài)軟件簡(jiǎn)介
采用北京亞控公司開(kāi)發(fā)的Kingview組態(tài)軟件作為控制系統(tǒng)的上位組態(tài)軟件,進(jìn)行控制系統(tǒng)上位軟件的二次開(kāi)發(fā)。Kingview組態(tài)軟件主要由以下功能部分組成:
工程管理器:工程管理器主要用于工程的管理,如新建工程、搜索工程、工程的備份、工程的恢復(fù)、變量的導(dǎo)人導(dǎo)出、定義工程的屬性等。
工程瀏覽器:工程瀏覽器是Kingview組態(tài)軟件的核心部分和管理開(kāi)發(fā)系統(tǒng),它將畫(huà)面制作系統(tǒng)中已設(shè)計(jì)的圖形畫(huà)面、命令語(yǔ)言、設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序管理、配方管理、數(shù)據(jù)報(bào)告等工程資源進(jìn)行集中管理,并在一個(gè)窗口中進(jìn)行樹(shù)形結(jié)構(gòu)排列,這種功能與Windows98操作系統(tǒng)中的資源管理器的功能相似。
Kingview畫(huà)面開(kāi)發(fā)系統(tǒng):Kingview組態(tài)軟件畫(huà)面開(kāi)發(fā)系統(tǒng)是應(yīng)用程序的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境。工程人員在這個(gè)環(huán)境中完成界面的設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)連接的定義等。畫(huà)面開(kāi)發(fā)系統(tǒng)具有先進(jìn)完善的圖形生成功能;數(shù)據(jù)庫(kù)中有多種數(shù)據(jù)類(lèi)型,能合理地抽象控制對(duì)象的特性,對(duì)數(shù)據(jù)的報(bào)警、趨勢(shì)曲線、過(guò)程記錄、安全防范等重要功能有簡(jiǎn)單的操作辦法。利用Kingview豐富的圖庫(kù),用戶可以夫人減少設(shè)計(jì)界面的時(shí)間,從整體上提高工控軟件的質(zhì)量。
畫(huà)面運(yùn)行系統(tǒng)TOUCHVEW: TOUCHVEW是Kingiew組態(tài)軟件的實(shí)時(shí)運(yùn)行環(huán)境,用于顯示畫(huà)面開(kāi)發(fā)系統(tǒng)中建立的動(dòng)畫(huà)圖形畫(huà)面,并負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)與I/O服務(wù)程序(數(shù)據(jù)采集組件)的數(shù)據(jù)交換。它通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)管理從一組工業(yè)控制對(duì)象采集到的各種數(shù)據(jù),并把數(shù)據(jù)的變化用動(dòng)畫(huà)的方式形象地表示出來(lái),同時(shí)完成報(bào)警、歷史記錄、趨勢(shì)曲線等監(jiān)視功能,并可生成歷史數(shù)據(jù)文件。
信息窗口:“組態(tài)王信息窗口”是一個(gè)獨(dú)立的Windows應(yīng)用程序,用來(lái)記錄、顯示Kingview開(kāi)發(fā)和運(yùn)行系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)的狀態(tài)信息。信息窗口中顯示的信息可以作為一個(gè)文件存于指定的目錄中或是用打印機(jī)打印出來(lái),供用戶查閱。當(dāng)工程瀏覽器、TouchVew、I/O設(shè)備等啟動(dòng)時(shí),一般會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)信息窗口。
Kingview5.1組態(tài)軟件支持的硬件設(shè)備,已經(jīng)由原來(lái)的數(shù)十種到現(xiàn)在的300多種,功能也日益豐富和強(qiáng)人。功能特點(diǎn)如下:
(1)全新中文Explorer界面,使用更加方便、更加靈活;
(2)真正32位程序,多任務(wù)、多線程,運(yùn)行于Win98/NT平臺(tái),更加穩(wěn)定、更加可靠;
(3)采用OLE自動(dòng)化技術(shù),將組態(tài)王和驅(qū)動(dòng)程序整合到一起,采樣速度快,可靠性高,保證不丟失任何重要數(shù)據(jù);
(4)新增立體管道、透明點(diǎn)位圖、多種動(dòng)畫(huà)控件,生成畫(huà)面更加逼真、美觀;
(5)增強(qiáng)的多媒體功能,支持語(yǔ)音報(bào)警,視頻輸出;
(6)支特AetiveX控件,增加溫控曲線、x-Y軸曲線,列表框等幾十種功能控件;
(7)集成近二百種驅(qū)動(dòng)程序,支持國(guó)內(nèi)外流行的31種PLC(Siemens、Modicon、OMRON、三菱等),11種智能儀表(歐陸、島電、理化、神王、字光等),6大類(lèi)智能模塊(牛頓7000、ADAM4000等),約150種板卡(中泰、研華、威達(dá)華控、研祥、磐儀等),還有多種變頻器,支持的驅(qū)動(dòng)程序種之多,居各類(lèi)組態(tài)軟件之首;
(8)驅(qū)動(dòng)程序自動(dòng)配置向?qū),引?dǎo)您連接各種硬件沒(méi)備;
(9)配方管理、美觀的實(shí)時(shí)報(bào)表和歷史報(bào)表:
(10)內(nèi)容豐富的在線幫助系統(tǒng),引導(dǎo)迅速掌握組態(tài)王5.1;
(11)直接支持TCP/IP及串口互連網(wǎng),分布式歷史數(shù)據(jù)庫(kù).掏造企業(yè)級(jí)信息共享更容易;
(12>操作員Ll令保護(hù),操作過(guò)程記錄,安全級(jí)達(dá)999級(jí);
(131強(qiáng)人的雙機(jī)熱備功能使您的系統(tǒng)更加可靠;
(14)新增ODBC接口,支持SQL Server,可與任何標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換;
(15)新增OPC接口,可與任何擁有該接口的系統(tǒng)進(jìn)行通訊。
4.2組態(tài)軟件開(kāi)發(fā)
Kingview組態(tài)軟件進(jìn)行控制系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)的主要步驟為:
①創(chuàng)建控制項(xiàng)目工程,進(jìn)行下位機(jī)AIS PLC和FX2N PLC的創(chuàng)建和組態(tài)。包括設(shè)備地址、通倍方式、通信口等的組態(tài);
②創(chuàng)建變量數(shù)據(jù)庫(kù)。這是上位軟件的核心之一,數(shù)據(jù)變量必須正確,才能實(shí)現(xiàn)要求的功能。數(shù)據(jù)變量按來(lái)源分,可分為內(nèi)部變量和外部變量;按性質(zhì)來(lái)分,可分為:離散變量、整型變量、實(shí)型變量和字符串變量。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行組態(tài);
③監(jiān)控畫(huà)面的開(kāi)發(fā)?刂葡到y(tǒng)的所有數(shù)據(jù)、運(yùn)行過(guò)程等需要通過(guò)畫(huà)面反映出來(lái),本部分的開(kāi)發(fā)一方面反映開(kāi)發(fā)人員的水準(zhǔn),另u-方面,包括圖形、數(shù)據(jù)顯示或設(shè)定、控件操作、趨勢(shì)圖等的開(kāi)發(fā);
④命令語(yǔ)言編程。為了實(shí)現(xiàn)各種需要的功能,單依軟件控件的功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,需要對(duì)操作項(xiàng)逐個(gè)進(jìn)行編程。Kingview組態(tài)軟件的命令語(yǔ)言與C語(yǔ)言格式相似。
⑤報(bào)表開(kāi)發(fā)。Kingview組態(tài)軟件支持與EXCEL的連接,可通過(guò)EXCEL進(jìn)行復(fù)雜報(bào)表的編寫(xiě)。
5、結(jié)論
(1)采用PLC與工業(yè)計(jì)算機(jī)組成的集散式控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了分散控制、集中管理,控制系統(tǒng)性能可靠,功能豐富。
(2)采用二線制檢測(cè)儀表,減少了布線量和線路故障,提高了系統(tǒng)抗干擾能力,檢測(cè)數(shù)據(jù)精確。采用智能電腦終端,儀表調(diào)試更加方便。
(3)采用變頻調(diào)速技術(shù)及相應(yīng)合理的控制方法,節(jié)能可觀。經(jīng)3年的生產(chǎn)考核表明,節(jié)能42.8%.節(jié)煤5.6%。排煙、排渣連續(xù)這標(biāo)。
(4)系統(tǒng)設(shè)計(jì)充分考慮可能出現(xiàn)的情況,同時(shí)具有相應(yīng)的手段,使系統(tǒng)更加可靠安全。采用高性能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥和相應(yīng)的改進(jìn)技術(shù),穩(wěn)定性好,無(wú)泄漏,調(diào)節(jié)靈活。
(5)對(duì)傳統(tǒng)的PID控制算法作了改進(jìn),增加了判斷和處理程序,具有智能化,可避免控制回路在非正常情況下的誤動(dòng)作,增加了控制回路的可靠性、靈活性和穩(wěn)定性。
(6)汽包液位采用二沖量串級(jí)控制技術(shù),克服了“假液位”難于控制的難題,液位控制及時(shí)、穩(wěn)定性好;與其它三沖量串級(jí)控制不同的是,回路PID控制器都為獨(dú)立型增量控制,各控制回路輸出信號(hào)可進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算,并對(duì)計(jì)算結(jié)果作限定。
(7)爐膛負(fù)壓采用智能PID串級(jí)控制技術(shù),當(dāng)鼓風(fēng)量改變時(shí),引風(fēng)量也自動(dòng)作相應(yīng)的調(diào)節(jié),始終保持爐膛負(fù)壓穩(wěn)定。調(diào)節(jié)迅速、控制品質(zhì)好。
(8)除氧箱液位采用前饋PID串級(jí)控制算法,解決丁“假液位”難于控制的難題,對(duì)“假液位”f:擾不敏感,穩(wěn)定性好。除氧箱壓力、溫度控制,采用模糊控制與智能PID串接的控制技術(shù),除氧箱,E力和溫度互為控制目標(biāo),也取得了很好的的控制效果。
(9)采用光電隔離和信號(hào)調(diào)理技術(shù),避免爐排控制器對(duì)Pl,C的強(qiáng)烈干擾+實(shí)現(xiàn)了PLC對(duì)爐排速度的控制:
(10)以汽包壓力為控制目標(biāo)、爐膛溫度為控制參考,通過(guò)模糊控制器對(duì)鼓風(fēng)和給煤控制回路的管理,實(shí)現(xiàn)送風(fēng)和給煤的合理自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)鍋爐作業(yè)的全自動(dòng)控制。達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。
(11)在具有硬件操作面板以供備用的同時(shí),提供了“軟控件”的操作面板,使調(diào)節(jié)更加簡(jiǎn)單方便和精確。
(12)豐富的功能,精美的畫(huà)面、方便的操作,使操作人員能方便及時(shí)地了解鍋爐運(yùn)行工況,對(duì)鍋爐的生產(chǎn)管理方便及時(shí)。提供實(shí)時(shí)趨勢(shì),能方便地了解各參數(shù)目前和過(guò)去的變化情況,為生產(chǎn)管理提供強(qiáng)有力的手段。
(13)具有實(shí)時(shí)在線調(diào)試功能,為系統(tǒng)調(diào)試和參數(shù)修改提供方便。
(14)具有多媒體功能,提供語(yǔ)音報(bào)警。提供實(shí)時(shí)報(bào)警和歷史報(bào)警窗口,和提供對(duì)歷史數(shù)據(jù)的檢索功能。系統(tǒng)啟動(dòng)簡(jiǎn)單、顯示直觀、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)方便。
(16)充分利用PLC的特點(diǎn),采用線性補(bǔ)償、溫度與壓力修正技術(shù),使檢測(cè)數(shù)據(jù)更加精確。
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