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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      75t/hCFB鍋爐旋風(fēng)分離返料器技術(shù)改造

      發(fā)布時間:2013-06-22 08:06    來源:未知

      一、概述
          湛江某公司是廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司的全資子公司,于2001年10月投入使用一臺DHFX75/2. 45-400-W1循環(huán)流化床鍋爐(設(shè)計技術(shù)參數(shù)見表1)。該鍋爐是較早使用的循環(huán)流化床鍋爐,主要燃料以越南無煙煤為主,由于設(shè)計、安裝經(jīng)驗等多方面的原因,鍋爐負荷在60噸左右,運行狀況也不太正常,存在返料器的錐體和小床結(jié)焦,水冷套管子爆管,后燃情況尤為嚴(yán)重的現(xiàn)象,造成返料器小床超溫等事故。經(jīng)分析,爐渣可燃物2. 9%,飛灰可燃物高達23%,灰渣物理熱損失較大。
      二、鍋爐分離器存在的問題與解決方案
          (一)分離器水冷套的改造
          1.改造前情況與缺陷。分離器立管在原設(shè)計中采用裸露式水冷套,由二層環(huán)形集箱與水冷套管子相連,水冷套高度為3400mm,集箱被澆注料包住,水冷管子裸露在外面直接受熱,這種布置的水冷套雖然吸熱效果好,但容易受到高溫高流速高濃度物料和煙氣的沖刷磨損,使用周期只有2--3個星期,就會發(fā)生爆管停爐事故。
          2.改造方法與成效。經(jīng)過研究與借鑒其他廠循環(huán)流化床鍋爐返料器立管水冷套的使用經(jīng)驗,去掉了分離器立管上方的小錐體,將整個旋風(fēng)分離器錐體本體和料腿全部用∮38mm×5mm的水冷管子做骨架,分上、中、下三層環(huán)形集箱與水冷套管子相連,高度為9050mm,水冷套采用自然循環(huán),內(nèi)壁覆蓋60mm厚的高強度澆注料以保護水冷套管子不受磨損,中間砌筑保溫層,外面以鋼板密封,這樣的旋風(fēng)分離器整體性好,可充分保證其密封良好。由于分離器整體的吸熱面積比原來增加,分離器內(nèi)的循環(huán)灰經(jīng)換熱后,溫度下降,使返料器小床溫度比原來降低了50℃左右,循環(huán)灰返回爐膛后可有效地對床溫進行調(diào)控,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)鍋爐。
          (二)分離器中心簡的改造
          1.改造前情況與缺陷。改造前的分離器中心筒是由耐熱不銹鋼板卷制而成,圓柱形,材料為lCr20Ni4Si,厚度8mm,中心筒內(nèi)徑為1500mm,分離直徑偏大:簡體長度2000mm,排氣管插入深度不夠。該中心簡靠八根吊筋固定在筒頂?shù)幕炷嗤辽希仩t啟停過程中,由于受熱不均勻,容易發(fā)生變形,加之吊筋的強度不夠,容易被高溫?zé)煔鉄龜嗪,中心筒發(fā)生下移和偏斜,使分離器捕捉飛灰能力受到影響,降低分離效率,嚴(yán)重時中心筒掉落,造成惡性停爐事故。另外,由于分離器效率下降,鍋爐循環(huán)物料灰減少,爐膛中的循環(huán)物料濃度不夠,煙氣傳熱能力降低,使得爐膛密相區(qū)溫度升高,給煤量加不上去,最終導(dǎo)致鍋爐帶負荷能力降低。同時,因為分離器效率下降,煙氣中飛灰含碳量會上升,使鍋爐尾部受熱面的磨損加劇,增加了爆管的概率。
          2.改造方法與成效。將鍋爐原圓柱形中心筒改為異徑中心筒,采用耐熱鑄鋼ZG4Cr26Ni4Mn3NR,簡體壁厚由為16mm,煙氣入口直徑為1350mm,從錐體過渡到出口直徑為1500mm,簡體長度為2136mm,增加排氣管的插入深度,有效提高了中心筒的抗變形和抗磨損能力,相應(yīng)提高了中心筒的使用壽命,同時可以提高旋風(fēng)分離器的出口流速,有效增加分離器的分離效率,降低了煙氣中的飛灰含量,減少了尾部受熱面的磨損。分離效率提高后,參與循環(huán)的物料量明顯增加,爐膛差壓升高,減少爐膛上下部溫度差,使鍋爐帶負荷能力大幅提升,飛灰可燃物也大大降低,鍋爐熱效率提高。
          (三)對返料器小床的改造
          返料器技改前經(jīng)常在開爐運行不久后就出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象,造成停爐。通過仔細檢查返料器小床,發(fā)現(xiàn)有幾個小風(fēng)帽頂部炭化穿孔,四周壁面和角落堆積有不規(guī)則焦塊,隔板、擋板、墻體均有不同程度的裂紋,壁面粗糙,小床邊緣風(fēng)帽與前、后墻面的距離較寬,與設(shè)計圖紙尺寸有差異,墻角處存在流化區(qū)死角,是造成返料器結(jié)焦的主要原因。對此,在重新砌筑時采取措施先保證內(nèi)壁的光滑,再將小床前墻與風(fēng)帽的距離按圖紙尺寸縮小10mm,后墻與風(fēng)帽的距離縮小8mm,消除墻角處的流化死角,同時將小風(fēng)帽頭部加厚2mm,防止被燒穿漏風(fēng),影響循環(huán)灰的流化。返料器小床技改前后對比。
      三、旋風(fēng)分離器返料器改造后的成效
          1.通過改造后分離器水冷套管增加了受熱面積,比之前裸露時更加有效地吸收了循環(huán)物料灰的熱量,降低了物料灰的溫度,起到調(diào)節(jié)床溫的作用,同時水冷套管埋在澆注料里面,沒有受到循環(huán)物料灰的沖刷磨損,大大提高了鍋爐運行的安全性。
          2.中心筒改造后消除了受熱不均產(chǎn)生變形的影響,同時提高了分離器的分離效率,保證了鍋爐的有效循環(huán)倍率,爐膛差壓由400Pa升至900Pa,鍋爐帶負荷能力大幅提高。
          3.由于循環(huán)倍率的提高,鍋爐燃燒效率也隨之提高,飛灰和爐渣的可燃物分別下降至13. 2%和2.1%,使鍋爐熱效率得以提高。
          4.由于爐膛內(nèi)物料濃度的提高,爐內(nèi)傳熱加強,鍋爐送風(fēng)量減少,流化速度降低,延長了燃料顆粒燃盡的時間,同時也降低了自用電率,節(jié)能效果明顯。
          5.返料器錐體和小床四角的漸進性結(jié)焦徹底消除,返料順暢,從而確保了鍋爐的安全運行。
      四、結(jié)論
          早期投入使用的循環(huán)流化床鍋爐存在分離器超溫、鍋爐帶負荷能力差,安全運行時間短的缺陷,可以通過對分離器中的水冷套、中心筒和返料器小床進行技術(shù)改造,不但可以提高鍋爐安全運行性,鍋爐每次都可以連續(xù)安全運行6個月以上,而且使鍋爐飛灰可燃物由23%降低為13. 2%,爐渣由2.9%降低為2.1%,灰渣物料熱損失減少,效率提高,一臺75噸位鍋爐全年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1000噸左右,改造后的經(jīng)濟效益十分可觀。

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