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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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75t/h煤粉鍋爐熱經(jīng)濟(jì)性分析及對策
發(fā)布時間:2013-06-19 08:01 來源:未知
1、概述
湖南大乘資氮集團(tuán)有限公司自備電站75 t/h煤粉鍋爐是四川鍋爐廠1991年設(shè)計制造的產(chǎn)品.于1993年底在資氮自備電站建成投產(chǎn).
1)鍋爐主要設(shè)計參數(shù),
型號:CG75-3. 82/450;出力:75 t/h;蒸汽壓力:3.82 MPa;蒸汽溫度:450℃;給水溫度:150℃;熱效率:87.5%.
2)鍋爐煤質(zhì)特性:設(shè)計為金竹山無煙煤,其燃煤特性如表1所示,鍋爐設(shè)計燃料特點為:多灰、揮發(fā)份低、發(fā)熱值低,鍋爐燃燒器設(shè)計時主要以穩(wěn)燃為優(yōu)先考慮方向,設(shè)計燃燒器結(jié)構(gòu)如圖l(a)所示,燃燒器整體高度達(dá)2 430 mm,其高寬比H/B:2 430/240:10.125,其一次風(fēng)之間、一次風(fēng)與二次風(fēng)之間距離拉得很開,一次風(fēng)火嘴采用雙通道煤粉燃燒器,并設(shè)計有大速差射流裝置,利用高速蒸汽射流在通道內(nèi)形成高溫?zé)煔饣亓鲄^(qū),有利于煤粉氣流的穩(wěn)定著火.其設(shè)計爐膛高度比其他鍋爐廠家75 t/h煤粉爐要高出2m左右,因此在設(shè)計時考慮到燃用低熱值煤種可能對過熱器產(chǎn)生的欠熱影響,在爐膛上部布置有兩級衛(wèi)燃帶,以減少水冷壁受熱,提高爐膛出口煙溫.
鍋爐投運(yùn)初期,運(yùn)行狀況很不理想,鍋爐經(jīng)常滅火,過熱汽溫超溫?zé)o法控制,飛灰含碳量高達(dá)40%,高速射流裝置投運(yùn)產(chǎn)生負(fù)作用.如將爐膛上部兩級衛(wèi)燃帶拆除,在燃燒器區(qū)域敷設(shè)50m2衛(wèi)燃帶,將高速射流裝置停運(yùn).這樣,鍋爐才轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn),但至今運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性仍不理想,目前還存在兩大問題:①鍋爐熱效率低.鍋爐設(shè)計熱效率為87.5%,實際運(yùn)行熱效率不足79%(據(jù)1996年實測結(jié)果),噸蒸汽標(biāo)煤耗達(dá)140 kg/t汽;②鍋爐爐膛結(jié)焦、積灰嚴(yán)重.
富通新能源生產(chǎn)生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
2鍋爐存在問題分析
鍋爐設(shè)計煤種熱值為18 146 kj/kg,而實際運(yùn)行燃煤熱值在21 700 kj/kg左右,實際燃用煤種比設(shè)計煤種好.燃燒系統(tǒng)設(shè)計問題突出,具體分析如下:
1)鍋爐設(shè)計采用5 620×5 620的爐膛斷面,其設(shè)計斷面熱負(fù)荷qF=2.04×l06W/m2,容積熱負(fù)荷q= 136.58×l03 W/m3.該爐膛斷面對燃用低反應(yīng)能力的無煙煤是不合適的.根據(jù)經(jīng)驗,燃燒器區(qū)域至少應(yīng)布置40m2衛(wèi)燃帶,才有利于著火及穩(wěn)燃.
2) 由于H/B(燃燒器高寬比)過大,一、二次風(fēng)口之間拉得太開,一次風(fēng)煤粉射流著火后在爐膛的射流軌跡中,二次風(fēng)混入太遲,燃燒器射流后期混合差,擾動不強(qiáng)烈,爐膛火焰拉長,這是影響煤粉燃燼,導(dǎo)致飛灰含碳量高的根本原因,同時,燃燒器高度比過大,燃燒器整組射流剛性差,使煤粉氣流容易刷墻結(jié)焦.
3)鍋爐生產(chǎn)廠家依據(jù)設(shè)計煤種,為了提高穩(wěn)燃,設(shè)計采用了大速差雙通道煤粉燃燒器,雖有利于煤粉氣流在噴口處的穩(wěn)定著火,但其負(fù)作用也是不可忽視的:一是減弱了氣流的后期混合,對燃燼不利;二是煤粉氣流在通道內(nèi)著火膨脹,氣流沖出噴口擴(kuò)散角大,易刷墻結(jié)焦,腰部風(fēng)僅能防止在燃燒器通道內(nèi)結(jié)焦,不能防止氣流進(jìn)爐膛后刷墻。
4) 設(shè)計爐前4個一次風(fēng)彎頭距噴口太近,燃燒器前一次風(fēng)直管段長度不足1m,煤粉因離心力作用被甩向外側(cè),在左前角形成了反向濃淡分離,即向火側(cè)淡,背火側(cè)濃.這樣在前墻水冷壁區(qū)域形成了還原性氣氛,由于灰熔點降低,前墻更容易結(jié)焦.實際運(yùn)行中的幾次結(jié)焦停爐事故,都是因前墻爬焦形成大焦塊跌落堵塞冷灰斗所致.
5)鍋爐風(fēng)粉管道儀表監(jiān)測手段不完備,運(yùn)行操作憑經(jīng)驗配風(fēng),每個角進(jìn)爐膛的風(fēng)粉量不平衡,致使?fàn)t內(nèi)空氣動力場紊亂,也是造成鍋爐燃燒不完全,爐膛容易產(chǎn)生結(jié)焦的一個原因.
3改進(jìn)措施
針對前述問題,根據(jù)電廠鍋爐燃用實際煤種,對75 t/h鍋爐燃燒器進(jìn)行了校核計算,原設(shè)計參數(shù)見表2,改進(jìn)后參數(shù)見表3,并提出幾點整改措施.
1)燃燒器按校核計算尺寸重新制作安裝如圖1所示,
①原燃燒器H/B(高寬比)過大,整組射流剛性太弱.將燃燒器高度縮小至1 900 mm,高寬比取H/B:7,并取消大速差射流裝置.
②原燃燒器設(shè)計一次風(fēng)速太高,改進(jìn)后的燃燒器一次風(fēng)速選用17—18 m/s.
③在一次風(fēng)背火側(cè)加側(cè)邊風(fēng),可以有效防止煤粉氣流刷墻結(jié)焦及高溫腐蝕,
④實際運(yùn)行中,三次風(fēng)率及帶粉率通常比設(shè)計值高,改進(jìn)后的燃燒器在安裝時三次風(fēng)噴口下傾8°~10°
⑤由于鍋爐原設(shè)計爐膛太高,燃燒器改進(jìn)后可能會出現(xiàn)過熱汽溫偏低現(xiàn)象,所以改造安裝時,在四角水冷壁上管不變的前提下,燃燒器由上往下組裝定位,使?fàn)t膛火焰中心上移500~600mm,以提高爐膛出口煙溫.
2)在形成反向濃淡分離的一次風(fēng)管里加扭曲板,在另外的一次風(fēng)管里加隔板,在一次風(fēng)噴口處加小鈍體,形成水平濃淡燃燒器,提高穩(wěn)燃性.
3)爐膛現(xiàn)有衛(wèi)燃帶面積為50 m,燃燒器改進(jìn)后,爐膛衛(wèi)燃帶面積減少至36 rn2.這樣,既可保證穩(wěn)定燃燒,又可有效防止?fàn)t膛水冷壁結(jié)焦.
4) 在一次風(fēng)管上加裝煤粉燃燒器在線監(jiān)測系統(tǒng)如圖2所示,煤粉燃燒器在線監(jiān)測系統(tǒng)可實時準(zhǔn)確地監(jiān)測到一次風(fēng)管道內(nèi)的煤粉氣流流速、煤粉濃度、動壓值、風(fēng)溫和煤粉溫度,在微機(jī)內(nèi)加以分析計算;模擬光柱和數(shù)顯窗口可實時可靠地顯示四角風(fēng)粉分配均勻性,幫助運(yùn)行人員直觀了解四角配風(fēng)的對稱狀態(tài),指導(dǎo)運(yùn)行人員適時進(jìn)行燃燒調(diào)整,合理配風(fēng),優(yōu)化鍋爐燃燒,提高運(yùn)行熱效率.
4改進(jìn)效果
按上述方案對鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)后,通過燃燒調(diào)整和合理配風(fēng),鍋爐燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性有了大的改觀:
1)可以保證鍋爐在60% De下運(yùn)行不會滅火;
2)基本解決鍋爐爐膛結(jié)焦現(xiàn)象,杜絕了結(jié)焦停爐事故;
3) 在鍋爐燃用熱值≥21 700kj/kg的煤種、煤粉細(xì)度R≤11%、給水溫度達(dá)到設(shè)計值(即tm=150℃的條件下,鍋爐熱效率達(dá)到84%以上,噸蒸汽標(biāo)煤耗降低至120kg/t汽以下.
5遺留問題及處理措施
燃燒器是影響75 t/h煤粉鍋爐燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性的一個主要問題,但制粉系統(tǒng)對鍋爐燃燒的影響也是一個不可忽略的因素,還有燃燒器改造后鍋爐負(fù)荷和汽溫會產(chǎn)生一些變化,筆者在此粗略分析并提出一些應(yīng)對方案.
1) 電廠采用電磁振動給煤機(jī)給煤,給煤槽敞開,從敞開處有大量冷風(fēng)漏入制粉系統(tǒng);在雨季燃煤水份高,給煤機(jī)經(jīng)常堵塞不下煤,給煤量很不均勻,影響煤粉細(xì)度,建議將電磁振動給煤機(jī)改為滾筒式給煤機(jī),實現(xiàn)密封連續(xù)均勻給煤.
2) 鍋爐制粉系統(tǒng)粗、細(xì)粉分離器分離效率低,造成煤粉細(xì)度達(dá)不到要求,三次風(fēng)帶粉率高,對鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性有影響.電廠需對粗、細(xì)粉分離器進(jìn)行大修或改造.
6結(jié)論
針對該75 t/h鍋爐主要存在的問題所進(jìn)行的燃燒系統(tǒng)技術(shù)改造,通過一段時間的運(yùn)行,表明改進(jìn)是成功的.由此可以得到如下結(jié)論:
1)用戶在鍋爐訂貨時向廠家提供的設(shè)計煤種一定要與鍋爐投產(chǎn)后燃用的實際煤種相符,否則,當(dāng)實際燃用煤質(zhì)與設(shè)計煤質(zhì)偏差較大時,鍋爐運(yùn)行當(dāng)中會出現(xiàn)諸如滅火、結(jié)焦、過熱器超溫、熱效率低等一系列問題.
2) 應(yīng)用水平濃淡燃燒技術(shù)是解決劣質(zhì)煤穩(wěn)燃和提高鍋爐燃燒效率、解決鍋爐結(jié)焦問題的有效手段.
3) 鍋爐燃燒在線監(jiān)測系統(tǒng)可以指導(dǎo)運(yùn)行人員實時合理進(jìn)行燃燒調(diào)整,提高鍋爐運(yùn)行水平.
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