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      生物質鍋爐新聞動態(tài)

       

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      20t/h甘蔗渣鍋爐改造為煤粉鍋爐的經驗

      發(fā)布時間:2013-06-13 08:05    來源:未知

      0、前言
          東南亞某糖廠要改為電廠,應電廠要求,原糖廠廣州產20t/h甘蔗渣鍋爐改為全燒煤的煤粉鍋爐。
          廠方要求如下:
          (1)全燒15909.84 kj/kg的褐煤。
          (2)不能結焦。
          (3)自動出渣。
          (4)最高負荷20 t/h時能達到額定參數(shù),最低負荷8t/h要能保證穩(wěn)定運行,過熱器蒸汽溫度要達380℃以上,能沖動汽輪機發(fā)電。
          按廠方要求,某公司對20 t/h甘蔗渣鍋爐進行改造設計,現(xiàn)介紹如下:
      1、簡介
          此電廠原為糖廠,鍋爐為廣州產的SHS20 -2. 5/400甘蔗渣鍋爐。甘蔗渣鍋爐要改為全部燒煤,由于爐膛下部受熱面布置不夠,水冷度低,燒煤容易結焦。爐排為固定爐排,不能連續(xù)自動出渣,為此對鍋爐要進行改造設計。
      2、改造后鍋爐整體特點
          整個爐子高度提高2m,鋼架、水冷壁上側集箱標高提高2m。但對流管束不拉長,上下汽包連體提高2m。
      2.1水冷壁
          (1)為不掛渣,后水冷壁取消后拱,拉直管子。
          (2)兩側水冷壁上集箱提高2m,下側集箱標高由3200下降到2860。同時前拱兩側也布置水冷壁管。
          (3)前水冷壁集箱標高4655下降到1183,后水冷壁集箱標高由原1700下降到1427。同時前后水冷壁各相對向風凸出,形成傾斜度為55。的冷灰斗。這樣爐膛下部燃燒室四周布滿水冷壁,不但燒煤時不結焦,而且冷灰斗下部排出的煤渣也不結渣,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
      2.2水力沖渣裝置
          在冷灰斗下部,設置水力沖渣裝置,采用灰渣池18號沉清池的水,由水泵打出,壓力為1MPa,接至水力沖渣管,開啟閘門,便可達到連續(xù)自動除渣,煤渣沿溝道排到灰渣池中。
      2,3燃燒器
          為了提高燃燒效率,縮短火焰長度,采用較為先進的雙旋流煤粉燃燒器,專為當?shù)睾置涸O計。為使不結焦,使火焰不接觸兩側墻,故燃燒器采用上下布置在中心線上,前墻水冷壁敷設衛(wèi)燃帶,以加強燃燒。
          制粉送粉系統(tǒng)由中速磨煤機、排風風機、圓盤給煤機、中間粉倉、葉輪給粉機等組成,形成負壓給煤粉系統(tǒng)。
      2.4過熱器
          為滿足發(fā)電需要,鍋爐白天負荷為20 t/h,夜間8 t/h,同時過熱蒸汽溫度要保證在380℃左右,這就要求過熱器面積按8 t/h蒸發(fā)量,過熱蒸汽壓力為2.45 MPa,溫度為380℃左右來布置,經計算,受熱面為128 m2。但在滿負荷20 t/h時,卻只需115m2,這樣就會出現(xiàn)20 t/h負荷時過熱蒸汽超溫,因此過熱蒸汽系統(tǒng)設置二個減溫器,進行二級減溫,保證在20 t/h時過熱蒸汽溫度也能達到400℃。
          盡管采用二級減溫,但過熱器蛇形管高溫段,金屬管壁溫度也處于超溫狀態(tài),這樣高溫段的朝爐膛方向的第一排管子采用合金鋼,限15CrMo。確保過熱器不會因超溫而爆管。
      2.5省煤器
          原甘蔗渣鍋爐第一級省煤器(布置在煙道上部)為縱向4排,橫向12排,第二級省煤器(布置在煙道下部)是縱向3排,橫向12排。經過計算,這樣布置熱風溫度為160℃。
          為提高熱風溫度,第一級省煤器,縱向由4排減少到2排,第二級省煤器縱向由3排增加到5排,這樣熱風溫度提高到190℃,對燃燒褐煤是有利的。
      2.6煙道門
          夜間鍋爐出力只有8t/h,但由于受熱面不能改變,排煙溫度只有125℃,這樣會產生結露現(xiàn)象,不但尾部省煤器會引起低溫腐蝕,而且空氣預熱器煙氣人口還會因低溫引起堵灰,為此,在對流管束后側和尾部煙道之間的隔離爐墻上裝一個(寬)600×(長)1300的煙道門(為稱煙道擋板)當鍋爐蒸發(fā)量為8t/h左右時,開啟并調節(jié)煙道門,使部分高溫煙氣不經過第一級省煤器直接進入空氣預熱器入口處,這樣就提高了空氣預熱器入口煙溫,同時也提高了鍋爐排煙溫度,解決了結露問題。
      3、鍋爐規(guī)范
      4、主要技術數(shù)據(jù)
      5、運行注意事項
          (1)烘爐:在冷灰斗上鋪設原固定爐排片,打開水力沖渣門,采用自然通風,在爐排放置木柴,微火烘爐。
          (2)點火:啟動引鼓風機,使爐膛負壓為0~20 Pa,啟動齒輪油泵,輕油輔助燃燒系統(tǒng)投入,在煤粉燃燒器中間塞人油槍,經兩側墻點火人孔門用油棉紗明火點燃油槍噴出的輕油,即可燃燒。
          (3)投粉:當爐膛內溫度達到500℃以上時,即可啟動排粉風機,葉輪給粉機,開啟燃燒器一次風門,向爐膛噴入煤粉。調節(jié)二次風門,使煤粉二次風的“粉風比”合理,使燃燒火焰明亮,不冒黑煙。
          當連續(xù)二次投粉不著火時,必須關閉排粉風機,關停葉輪給粉機,關閉一次風門,進行檢查,10分鐘后,待提高爐膛溫度后,重新投粉,連續(xù)投粉不著會引爐膛爆炸。
          (4)升壓:投粉燃燒著火后,開大一次風門,開大調整二次風門,使鍋爐壓力逐漸增大,在鍋爐帶上負荷后,特別要注意過熱蒸汽的溫度,當過熱器蒸汽溫度達到390~400℃時,適當投入減溫水以防止蒸汽溫度超過400℃。
          (5)運行結果
          運行完全按設計的程序進行,先啟動鼓引風機,啟動制粉系統(tǒng),啟動輕油點火系統(tǒng),一次投粉成功,經過一個多月的運行,最低負荷為6t/h,過熱蒸汽溫度達到370℃,能滿足汽機運行需要,鍋爐爐膛不結焦,在低負荷時能穩(wěn)定運行,同時富通新能源銷售甘蔗蔗渣壓塊機,專業(yè)壓制生物質顆粒燃料。

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