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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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410t/h鍋爐水冷壁腐蝕爆管分析及預(yù)防
發(fā)布時(shí)間:2013-06-12 15:27 來源:未知
1、引言
某發(fā)電廠的1臺WG2-410/100-7型單汽包自然循環(huán)高壓鍋爐于1994年5月投產(chǎn),其水冷壁管材質(zhì)為#20鋼,規(guī)格為∮60x5 mm。2004年1月,位于鍋爐前墻7m層的水冷壁管向火側(cè)爆破,開度約60x40mm,爆破口邊緣附近的管壁有明顯腐蝕坑,減薄處厚度2.5 mm.腐蝕坑上有一處裂紋,管外壁結(jié)渣較多。
金相分析結(jié)果:爆口無明顯塑性變形;顯微觀察爆口內(nèi)壁微貧碳區(qū),有明顯的脫碳現(xiàn)象,裂紋為延晶應(yīng)力腐蝕裂紋,爆口屬脆性損壞;外壁金屬無明顯脫碳現(xiàn)象。
經(jīng)測定,該水冷壁管向火側(cè)的垢量高達(dá)6792g/m2,其中含銅量為239.0g/m2。腐蝕坑附近的垢樣成分為:Cu0 51.0 %,Fe203 42.1 %,Si02占3.2%.
2003年1月鍋爐7m層水冷壁管外表面多處被掉渣砸傷,曾停爐焊補(bǔ),當(dāng)時(shí)測定其水冷壁管垢量為150.4g/m2,含銅量為23.3g/m2。至2004年1月一年期間,垢量增加528.8g/m2,含銅量增加217.7g/m2,表明期間鍋爐水冷壁管腐蝕和銅的沉積非常嚴(yán)重。
2、機(jī)組水汽品質(zhì)
該鍋爐補(bǔ)給水為二級除鹽水,給水采用加氨及聯(lián)氨處理,pH控制在8.8~9.3,爐水采用低磷酸鹽加藥處理,pH控制在9.3以上。2003年1至11月機(jī)組運(yùn)行各項(xiàng)汽水品質(zhì)合格,其中給水含銅量在2 5~3.6ug/L范圍內(nèi),給水含鐵量在7.9~21.3ug/L范圍內(nèi),熱力系統(tǒng)的金屬材料在運(yùn)行期間的腐蝕得到較好控制。但該機(jī)組于2003年12月23日至2004年1月2日運(yùn)行期間,凝汽器銅管持續(xù)著泄漏,凝結(jié)水過氫電導(dǎo)率、硬度及給水的硬度均超標(biāo),具體數(shù)據(jù)見表1。
由表1可以看出,期間凝結(jié)水的硬度已超過一級處理值,按規(guī)定應(yīng)在72 h內(nèi)恢復(fù)正常,凝結(jié)水的過氫電導(dǎo)率也超過三級處理值,按規(guī)定應(yīng)在4h內(nèi)恢復(fù)正常,否則應(yīng)停爐處理。實(shí)際因各種原因,未能在該期間使水質(zhì)恢復(fù)正常,也未停機(jī)處理,水汽系統(tǒng)的金屬材料因此一直處在快速的腐蝕、結(jié)垢與積鹽,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
自1999年開始,該機(jī)組停運(yùn)時(shí),采用在滑停期間加十八烷基胺并熱爐放水保養(yǎng),鍋爐上水采用加氨調(diào)整。2001年11月給水加聯(lián)氨技改項(xiàng)目實(shí)施后,鍋爐上水改為加氨及聯(lián)氨調(diào)整,pH控制在9.3以上,聯(lián)氨控制在30mg/L左右,鍋爐停運(yùn)保護(hù)已見成效:鍋爐啟動時(shí)爐水含鐵量從1000~3000ug/L,降至110~200ug/L。但因汽機(jī)側(cè)高壓加熱器、除氧器給水箱的給水未全部放于,當(dāng)停用時(shí)間長時(shí),空氣中的C02及02會加劇這些部位的腐蝕,機(jī)組啟動時(shí)給水的含量還無法控制在100ug/L以內(nèi)。自2001年下半年開始,停機(jī)時(shí)對凝汽器汽側(cè)銅管進(jìn)行灌除鹽水查漏,在溶02及游離C02的作用下,銅管汽側(cè)的腐蝕大大提高。另外,機(jī)組啟動階段蒸汽中的氨含量達(dá)10 mg/L左右,一部分氨通過向空排氣閥排走,另一部分氨則進(jìn)入凝汽器,在空抽區(qū)富集,對凝汽器銅管產(chǎn)生氨腐蝕?梢姡瑱C(jī)組停運(yùn)期間汽機(jī)側(cè)的腐蝕尤其是銅合金的腐蝕較嚴(yán)重,使機(jī)組的啟動水質(zhì)較差,具體數(shù)據(jù)見表2。
由表2可以看出,剛啟動時(shí)凝結(jié)水及給水的含鐵量分別超過80ug/L和100ug/L,凝結(jié)水及給水的含銅量超過30ug/L,在點(diǎn)火啟動8h內(nèi),凝結(jié)水含鐵量仍超過30ug/L,給水含銅量仍超過5ug/L,均未能達(dá)到機(jī)組啟動的控制標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)這些銅鐵腐蝕產(chǎn)物隨給水進(jìn)入鍋爐時(shí),會沉積在鍋爐的水冷壁受熱面上,加速水冷壁管的腐蝕與結(jié)垢。
3、腐蝕爆管原因分析
2003年該鍋爐持續(xù)運(yùn)行時(shí)間較往年長,鍋爐蒸發(fā)量也較往年高,有時(shí)也超過410 t/h,鍋爐的熱負(fù)荷因此較高。資料表明,鍋爐在高熱負(fù)荷下運(yùn)行,爐管的的電化學(xué)腐蝕與垢下腐蝕會大大加快,氧化鐵垢、銅垢形成速度會迅猛增長,垢量因此快速增大。
3.1 爐管發(fā)生銅與鐵的電化學(xué)腐蝕
水冷壁熱負(fù)荷高,爐水中的銅離子容易在管壁上得到電子析出金屬銅(Cu2++2e=Cu);與此同時(shí),在鄰近區(qū)域上發(fā)生著鐵失去電子的腐蝕( Fe =Fe2+2e),反應(yīng)所產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物覆蓋在金屬表面,形成垢。熱負(fù)荷越高,爐管上的銅垢及氧化鐵垢的沉積速度就越快。
3.2爐管發(fā)生沉積物下爐水濃縮腐蝕及爐水過熱水蒸汽腐蝕
當(dāng)水冷壁熱負(fù)荷高且結(jié)垢量較大時(shí),沉積物下的爐水高度蒸發(fā)濃縮形成濃爐水。
2003年12月份凝汽器泄漏,漏進(jìn)的氯化物會在爐管沉積物下發(fā)生濃縮水解產(chǎn)生濃酸,破壞水冷壁管的FC304保護(hù)膜,其反應(yīng)式為:
綜上分析,該鍋爐自2003年以來,由于熱負(fù)荷高及機(jī)組啟動時(shí)給水銅鐵含量高,在焊口附近、爐管彎曲的部分以及爐管局部過熱等部位發(fā)生爐水的鐵、銅氧化物的快速沉積,沉積物下的爐水因爐管過熱引起局部濃縮,進(jìn)而產(chǎn)生沉積物下脆性腐蝕。由于爐管腐蝕減薄及裂紋的產(chǎn)生而導(dǎo)致爆管。
4、預(yù)防鍋爐水冷壁腐蝕爆管的措施
4.1 盡可能避免鍋爐水冷壁管高熱負(fù)荷運(yùn)行
(1)控制鍋爐在額定蒸發(fā)量下運(yùn)行,防止鍋爐超額定出力運(yùn)行;
(2)鍋爐大修時(shí).做好冷態(tài)空氣動力場試驗(yàn),盡量保證火焰中心不偏離;
(3)鍋爐運(yùn)行時(shí),應(yīng)控制好氧量及調(diào)整好爐溫,盡可能保證火焰切圓燃燒,避免煤粉刷墻及鍋爐結(jié)渣;
(4)鍋爐結(jié)渣時(shí),應(yīng)及時(shí)清除。
4.2努力減少給水鋼鐵含量
(1)嚴(yán)格按照《火力發(fā)電廠水汽化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則》(DL/T 561-1995)開展運(yùn)行汽水監(jiān)督,確保汽水品質(zhì)合格,減少運(yùn)行期間熱力設(shè)備的腐蝕;
(2)加強(qiáng)機(jī)組停運(yùn)保護(hù),使用專用加藥設(shè)備往除氧給水管道上加入十八烷基胺藥液對機(jī)組保養(yǎng),并盡可能放水干燥保養(yǎng),以減少停運(yùn)腐蝕;
(3)盡量縮短凝汽器汽側(cè)灌除鹽水查漏的時(shí)間,并在查漏結(jié)束后及時(shí)將除鹽水排空,以減少凝汽器銅管的腐蝕;
(4)機(jī)組啟動時(shí),應(yīng)加大鍋爐向空排氣,保證蒸汽氨含量不大于2 mg/kg時(shí)才可并汽;
(5)機(jī)組啟動時(shí),凝結(jié)水鐵≤80ug/L,銅≤30ug/L,硬度≤10.0umol/L,二氧化硅≤80ug/L才能回收;
(6)機(jī)組啟動時(shí),高、低壓加熱器的疏水含鐵量不大于400ug/L時(shí)才可回收。
4.3嚴(yán)防凝汽器泄漏
(1)對凝汽器銅管實(shí)施陰極保護(hù),減少銅管腐蝕;
(2)加強(qiáng)凝汽器泄漏監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水過氫電導(dǎo)率≥0.3ug/cm時(shí)應(yīng)全面分析系統(tǒng)汽水品質(zhì),經(jīng)判斷為凝汽器泄漏時(shí)應(yīng)及時(shí)降負(fù)荷查找并堵漏,嚴(yán)防凝結(jié)水、給水水質(zhì)劣化;
(3)凝汽器泄漏時(shí)應(yīng)加大化學(xué)加藥量,加大排污,盡量保證爐水、蒸汽品質(zhì)合格。
4.4加強(qiáng)大修檢查與分析
(1)按照《防止火電廠鍋爐四管爆漏技術(shù)導(dǎo)則》重點(diǎn)檢查鍋爐水冷壁管,發(fā)現(xiàn)管子出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)給予更換;
(2)爐管結(jié)垢量達(dá)到酸洗控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)安排酸洗,確保水冷壁管干凈無垢;
(3)水冷壁割管應(yīng)具有代表性,建議割取鍋爐四面墻有焊口的水冷壁管檢查。
5、結(jié)束語
當(dāng)鍋爐水冷壁熱負(fù)荷高及給水銅、鐵含量高時(shí)會使鍋爐水冷壁管腐蝕加快,并在水冷壁受熱面上快速沉積氧化鐵及銅垢,進(jìn)而發(fā)生垢下脆性腐蝕直至爆管。因此要求鍋爐、汽機(jī)、化學(xué)崗位人員通力合作,共同做好鍋爐燃燒工況的調(diào)整和熱力設(shè)備的防腐、防垢工作,盡可能地避免鍋爐水冷壁腐蝕爆管。
富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要以生物質(zhì)顆粒燃料為主要燃燒物。
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