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      顆粒機配件新聞動態(tài)

       

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      ∮3.6m×6.0m溢流型球磨機進料端與出料端的改進

      發(fā)布時間:2013-06-08 07:42    來源:未知

      0、前  言
          德興銅礦大山選礦廠是我國最大的銅選礦廠,其設計生產(chǎn)能力為6萬t/d。該廠二段粗精礦的再磨是通過2臺∮3.6m×6.0m溢流型球磨機來完成的.自1991年1月投入運行后,由于∮3.6m×6.0m溢流型球磨機設計上存在缺陷,頻繁地出現(xiàn)故障.設備非計劃性檢修增多,維修的勞動強度增大,球磨機運轉(zhuǎn)率降低,一直達不到設計生產(chǎn)能力,鑒于這種情況,對該球磨機進行了有效的改造,富通新能源生產(chǎn)銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機機械設備。
      1、∮3. 6m×6. 0m溢流型球磨機存在的缺陷
      1.1進料端存在的缺陷
          進料斗與給料管間的密封形式差.導致礦漿經(jīng)常溢出.并有部分礦漿滲入主軸承座中.造成潤滑油變質(zhì)從而導致主軸承的嚴重磨損。同時,密封材料及給料管使用壽命短.需頻繁更換。
      2.2  出料端存在的缺陷
          首先出料口與中空軸的密封不良.使礦漿進入到中空軸內(nèi)腔.造成中空軸內(nèi)孔磨損嚴重,大量礦漿向外拋甩。其次,由于出料口與中空軸的配合孔之間發(fā)生磨損和腐蝕,產(chǎn)生間隙,旋轉(zhuǎn)時,出料口劇烈晃動,導致出料口與中空軸聯(lián)接的M24雙頭螺栓經(jīng)常被剪斷,造成出料口的竄出。后改為連接強度更大的M30雙頭螺栓,也只是延長了螺栓被剪斷的時間,并不能從根本上解決問題,留下了嚴重的事故隱患,若不及時解決可能導致嚴重后果。
      2、進料端的改進措施
      2.1進料端給料管的改進
          由于球磨機給料量大,而原鑄鋼給料管耐磨性差,已滿足不了生產(chǎn)的需求,經(jīng)過比較并綜合考慮各種指標,采用耐磨性能更優(yōu)的耐磨橡膠襯里焊接管替代原鑄鋼給料管。
      2.2進料端密封形式的改進
          進料斗與給料管間的密封形式的改進見圖1所示。在給料管上裝一帶錐形的橡膠耐磨套(簡稱橡膠套),通過調(diào)節(jié)螺栓調(diào)節(jié)橡膠套錐面與橡膠墊的貼緊力,來達到阻止礦漿溢出的目的。這種形式密封效果非常好,完全杜絕了礦漿的泄漏。
      2.3進料端的改進結果
          ∮3.6m×6.0m溢流型球磨機因粗精礦礦漿流量較大,精礦粗細不均以及給料的不均勻性,致使礦砂對鑄鋼耐磨給料管的磨損率高,且進料斗與給料管的密封墊在礦漿瞬時超負荷的沖擊下,易變形和泄露。
      采用耐磨橡膠襯里焊接管,在礦砂和耐磨橡膠襯里之間,因橡膠的親水性而產(chǎn)生一液膜層,礦砂不直接接觸橡膠襯里,從而降低礦砂對給料管的磨損,經(jīng)試用,其使用壽命較鑄鋼管高出10倍。
          在給料管上加裝錐形橡膠套并通過螺栓進行調(diào)節(jié),既增加了橡膠墊與給料管的接觸面,又增強了橡膠墊抵抗沖擊力的強度,防止了因變形造成的泄漏,達到密封目的。
      3、出料端改進
      3.1 出料口與中空軸密封形式的改進
          出料口與中空軸密封形式的改進見圖2。原出料口與中空軸密封是靠一圈lOmm×lOmm盤根壓緊密封.其密封效果差,F(xiàn)改為錐面(錐度為1:6)密封形式來進行密封.方法是加工一材質(zhì)為ZG25的錐形套放入中空軸內(nèi)孔端部并焊接.同時出料口頭部加焊一段,并加工成與錐形套相配的錐面來達到緊密配合。
      3.2  出料口連接方式的改進
          將中空軸安裝M24螺栓的端面車成凹形圓孔至∮1345mm,深20mm。再另制作一帶凸槽的法蘭,與中空軸熱配并焊接,出料口與中空軸用M42的螺栓對穿連接,緊固后,兩法蘭的間隙約為5mm左右,以確保錐面的緊配性。
      3.3出料端的改進結果
          出料口與中空軸的密封,由于振動和礦漿對出料口的反作用力,造成密封盤根的磨損,是出料端漏漿及出料口固定螺栓剪斷的主要原因,F(xiàn)改為錐度為1:6的錐面密封形式,其密封性能良好,防止了漏漿,密封接觸面大,旋轉(zhuǎn)時摩擦力大,出料口的晃動振動小,螺栓受到的剪切應力小,不易剪斷,保證了設備的正常運轉(zhuǎn)。
      4、結  語
          針對∮3.6m×6.Om溢流型球磨機設計上存在的缺陷,采用以上措施對其進行改進后,從1996年運行至今,沒有發(fā)生過進料端與出料端漏漿及出料口固定螺栓被剪斷的問題,球磨機運轉(zhuǎn)率大大提高,設備非計劃性檢修減少70%.維修的勞動強度隨之降低.基本達到設計生產(chǎn)能力,經(jīng)濟效益明顯。
          這對生產(chǎn)廠家今后的生產(chǎn)設計以及其他球磨機用戶對類似問題的解決具有一定的借鑒作用。

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