<samp id="qhurv"></samp>

<samp id="qhurv"><acronym id="qhurv"></acronym></samp>

    1. 无码国产69精品久久久久孕妇_亚洲AV无码乱码国产精品_亚洲AV成人无码久久精品老人_中文无码熟妇人妻AV在线_亚洲av无码日韩精品影片

      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

       富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài) >  > 詳細

      75t/h燃煤鍋爐供熱增容節(jié)能改造

      發(fā)布時間:2013-06-05 07:48    來源:未知

          隨著我國經(jīng)濟發(fā)展,能源的需求量也持續(xù)增加。在能源結構上我國以燃煤火電為主,年開采原煤有50%以上用于燃煤電廠的發(fā)電及工業(yè)配套熱電廠的供熱、供汽,電廠污染物排放也居各行之首。在未來20年甚至更長時間內(nèi),我國仍將以燃煤為主,因此為了節(jié)約能源消耗、減少污染物排放,燃煤鍋爐進行節(jié)能降耗改造勢在必行。
          針對75 t/h工業(yè)熱電站鍋爐供熱負荷需求增大的形勢,對文獻的研究發(fā)現(xiàn):目前常用的供熱增容方式多為低真空供熱和抽汽供熱改造,前者會使排汽溫度升高,凝汽器冷卻管膨脹量、汽缸膨脹量發(fā)生變化,也將不同程度地影響到機組的安全運行;后者需對汽輪機及全廠回熱系統(tǒng)進行相應改造,工作量很大。筆者提出在不對汽輪機進行改造、也不影響汽輪機工況的前提下,利用原回熱抽汽直接供熱,同時結合鍋爐省煤器改造及增設可控壁溫式換熱器的整體增容節(jié)能改造方案。改造工作量較小,安全可靠,節(jié)能效果明顯。
      1、鍋爐概況
          某熱電有限責任公司共有4臺75 t/h次高壓自然循環(huán)煤粉鍋爐,設計參數(shù)見表1。鍋爐為單鍋筒自然循環(huán)煤粉爐,鋼制構架,呈Ⅱ形布置。鍋爐采用前吊、后支方式,固態(tài)排渣,室內(nèi)布置,制粉系統(tǒng)采用中間倉儲式,乏氣送粉,直流式煤粉燃燒器分二層正四角布置。鍋爐采用平衡通風,在每臺鍋爐煙道上安排有一臺布袋式除塵器。
          鍋爐尾部受熱面采用雙級布置,均擱置于尾部鋼架上。上、下省煤器管系由直徑為32 mm、壁厚為4mm的20G鋼管組成,管系平行于鍋爐前墻、錯列布置?諝忸A熱器為雙級布置。上級空氣預熱器管徑為40 mm,壁厚為1.5 mm;下級空氣預熱器管徑為51 mm,壁厚為2.5 mm,考慮到尾部受熱面的低溫腐蝕,最后一組管箱管徑為51mm,壁厚為2.5mm,單獨支承在尾部鋼架上,便于檢修和更換,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      2、問題分析
          近年來,隨著燃煤市場的變化,運行煤種與原設計煤種相比有較大的變化,其元素分析見表2。
          由表2可知:運行煤種灰分較高、發(fā)熱值偏低。煤的灰分、水分及發(fā)熱值直接影響到煙氣量及煙氣特性,從而導致排煙溫度變化。煤的Qar越低,w(Mar)越多,則排煙溫度越高。計算表明:排煙溫度與4 187w(Mar)/Qnet.ar近似成線性關系,當4187w(Mar)/Qnet.ar增加0.1,排煙溫度會升高0.6 K;w(Aar)增加會導致尾部受熱面積灰污染加重,傳熱系數(shù)降低,煙氣放熱量減少,從而使排煙溫度升高。
          由于制粉系統(tǒng)密封不佳、爐底水封失效、本體門孔漏風等因素造成系統(tǒng)漏風量增大,空氣預熱器前的煙道漏風將使煙溫下降,傳熱溫差降低,使受熱面吸熱量下降,最終導致排煙溫度進一步升高。綜合近年鍋爐運行情況來看,其排煙溫度比設計值偏高,鍋爐平均負荷升高后排煙溫度偏高現(xiàn)象更加明顯,最高超過設計值達18 K,鍋爐熱效率較設計偏低約2%。
          另外,該電廠為工業(yè)區(qū)提供生產(chǎn)及供暖蒸汽,隨著園區(qū)生產(chǎn)用蒸汽量的增加及冬季供暖負荷的增加,鍋爐經(jīng)常處在滿負荷、甚至超負荷狀態(tài)。鍋爐超發(fā)導致排煙溫度升高、汽水管道阻力升高、汽輪機汽耗率升高,最終導致供熱能耗升高;而且鍋爐長期處于超發(fā)狀態(tài)也不利于其長周期安全穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。
          鑒于上述情況,需要對鍋爐制粉系統(tǒng)及爐底水封進行消缺檢修,同時對鍋爐本體進行改造。
      3、改造方案
          根據(jù)鍋爐節(jié)能降耗及供熱增容的需要,結合熱電廠運行方式,采用將原抽汽回熱蒸汽用于供熱增容,給水溫度降低則用增加省煤器傳熱溫差彌補。通過鍋爐尾部受熱面局部改造大幅提高省煤器吸熱量,排煙溫度因而也大幅下降。
      3.1鍋爐給水管道改造
          通過對熱電廠熱力系統(tǒng)的分析發(fā)現(xiàn):該電廠為母管制供水系統(tǒng),2號高壓加熱器(簡稱高加)的加熱蒸汽源為供熱蒸汽,減少2號高加加熱蒸汽的用量即可達到供熱增容的目的。圖1為給水管道改造圖,對2號鍋爐給水管道按圖1進行了旁路改造,關閉圖1中閥門1、打開閥組2,使2號鍋爐給水溫度降至126℃,同時也減少2號高加的入口水量。為保證2號高加出口水溫160℃,配合圖1中新增閥門的調(diào)整,可減少2號高加從供熱管道來的加熱蒸汽量,以此增加了對外的供熱量。改造不會對汽輪機產(chǎn)生影響,也不會影響未改造鍋爐的給水溫度,對電廠的循環(huán)效率不會產(chǎn)生影響。
      3.2省煤器改造
          2號鍋爐給水系統(tǒng)經(jīng)過3.1節(jié)改造后,給水溫度由160℃降低到126℃,降幅達34 K,會造成鍋爐蒸發(fā)量下降,過熱蒸汽超溫。因為鍋爐給水溫度下降后,如果要維持鍋爐額定負荷,所需要的蒸發(fā)吸熱量加大,則要多燒煤,增加水冷壁的輻射吸熱,與此同時過熱器對流吸熱量也增加,但對流傳熱的增長率要比水冷壁的輻射傳熱增長率高,最終導致過熱汽超溫。為滿足給水溫度降低后鍋爐安全、經(jīng)濟運行的要求:一方面在不對爐膛水冷壁進行改動的前提下,需要增加尾部省煤器的傳熱面積;另一方面由于燃煤量加大,煙氣量加大,在增加受熱面的同時必須進行防磨結構優(yōu)化設計。因此新省煤器采用螺旋肋片管,在增加受熱面積的同時能有效地減少磨損。利用原布置省煤器空間,將原直徑32 mm、壁厚4 mm光管更換為直徑38 mm、壁厚4.5 mm的螺旋肋片管,肋片高度17 mm、肋片間距12.5 mm、肋片厚度1 mm,肋片能增加煙氣側管子的傳熱面積。改造后高溫省煤器受熱面積由原來的257m2增加至596 m2.低溫省煤器受熱面積由原來的308 mz增加至1 186m2.同時螺旋肋片對煙氣有“整流”和“導流”作用,使得煙氣速度趨于均勻,煙氣流對管子圓周面的沖刷比光管均勻,對降低管壁的磨損非常有利。煙氣流經(jīng)螺旋肋片時受黏性力作用,在肋片表面形成穩(wěn)定的附面層,還能降低灰粒對管壁金屬的沖擊能力。在沒有肋片的彎頭部分及受熱面管夾處加裝專門設計的防磨護套,將其完全保護,避免局部磨損,見圖2。該結構已廣泛運用于省煤器的改造,防磨效果顯著。
      3.3增設可控壁溫式換熱器
          鍋爐尾部受熱面采用雙級布置,沿煙氣流程自上而下分別是高溫省煤器、高溫空氣預熱器、低溫省煤器和低溫空氣預熱器。由于空氣預熱器不久前剛更換過,這次不對其進行改造。經(jīng)過上述改造,高溫空氣預熱器和低溫空氣預熱器的入口煙氣溫度降低,造成高溫空氣預熱器出口熱風溫度(經(jīng)計算約270℃)偏低,將會影響燃燒的穩(wěn)定性。為穩(wěn)定燃燒必須提高熱風溫度,在尾部增設可控壁溫式換熱器,見圖3。通過煙氣側換熱器吸收低溫煙氣余熱,被加熱的工質(zhì)在空氣側換熱器對冷空氣放熱,提高了空氣預熱器人口風溫,在提高熱風溫度的同時減輕了低溫腐蝕。
          可控壁溫式換熱器利用熱管原理,以“壁面溫度”作為換熱器最基本的設計參數(shù),按不發(fā)生腐蝕原則設計,使壁面溫度高于煙氣酸露點溫度并維持足夠小的溫差,實現(xiàn)最大幅度節(jié)能目的。按文獻中煙氣酸露點計算公式得出運行煤種酸露點溫度為90℃,確定了金屬最低壁溫為100℃。換熱器的系統(tǒng)布置和運行方式使換熱器相變工作段的壁面溫度處于整體均勻、可調(diào)可控狀態(tài),通過圖3中熱水旁路閥和循環(huán)泵精確控制煙氣側換熱器入口工質(zhì)溫度,使排煙溫度和壁面溫度保持相對穩(wěn)定,并能適應鍋爐的運行煤種以及負荷的變化。
      3.4性能計算及分析
          根據(jù)運行煤種和原受熱面結構,以給水溫度160℃,按文獻進行了熱力校核計算,使熱力計算程序能符合現(xiàn)在鍋爐的運行工況。在此基礎上,以給水溫度為126℃進行了鍋爐尾部受熱面改造的設計計算。最后按改造后的尾部受熱面結構,以給水溫度恢復為160℃進行校核。計算結果見表3。
          由表3可見:鍋爐經(jīng)過上述改造后在給水溫度126℃工況下,鍋爐熱效率提高了1.7%。在相同供電負荷下,經(jīng)計算有11.5 GJ/h用于加熱給水的熱量可用于供熱。改造后熱風溫度為298.5℃,較改造前偏低30 K,主要是沒有改造空氣預熱器,按文獻推薦此熱風溫度滿足現(xiàn)運行煤種燃燒要求。在供熱負荷不高的情況下可恢復回熱加熱系統(tǒng),將鍋爐給水溫度恢復到160℃,這時熱風溫度升高到312.4℃,省煤器出口水溫升高到262.2。C,鍋爐效率提高1%。
      4、改造效果及經(jīng)濟效益
          以額定蒸發(fā)量為對照基準,改造前、后主要參數(shù)對照見表4。
          由表3及表4可見:運行數(shù)據(jù)(表4)與理論計算結果(表3)基本吻合,改造達到預期效果。2號鍋爐經(jīng)過改造,在給水溫度123.6℃時鍋爐效率提高了1. 9%,按照設計燃煤量12. 47 t/h、年運行小時數(shù)5 000 h計算,可節(jié)約標煤783 t/a。在額定負荷下,由于給水溫度降低,鍋爐每小時燃煤量增加0.6 t,增加標煤消耗3 000 tla。在燃煤量增加及新增受熱面導致煙、風側阻力增加,送風機、吸風機耗電量及換熱器循環(huán)泵耗電量增加的情況下,據(jù)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計每小時增加功耗26.5 kW,按熱電廠發(fā)電標煤耗343.6 g/(kW-h)計算,增加標煤消耗45.5 t/a;標煤價格按800元/t計算,燃煤費用增加175萬元la;責嵯到y(tǒng)抽汽全部用于對外供熱,供熱增容11.5 GJ/h,供熱價格按60元/GJ計,供熱收入增加345萬元/a。這兩項相減,直接經(jīng)濟效益達170萬元/a。這次改造總計費用340萬元,兩年可回收投資成本。
      5、結語
          由上述分析可知:
          (1)通過原回熱抽汽直接供熱,雖然降低了回熱系統(tǒng)的加熱蒸汽量,降低了給水溫度,但是運用此處抽汽直接供熱增加了機組的最大供熱量,也不影響汽輪機發(fā)電汽耗率,提高了機組熱電比,提高了機組的經(jīng)濟性。
          (2)通過尾部省煤器增容改造和增加可控壁溫式換熱器,既加強了傳熱,大幅度降低排煙溫度,又穩(wěn)定了鍋爐蒸發(fā)量及熱風溫度,大幅提高了鍋爐熱效率。
          (3)熱風溫度較改造前偏低,但基本滿足鍋爐安全、經(jīng)濟運行要求。今后可利用更換空氣預熱器機會進行局部受熱面改造,提高熱風溫度,優(yōu)化燃燒,進一步提高鍋爐效率。
          (4)改造后鍋爐具備了長周期安全穩(wěn)定、經(jīng)濟運行的條件,并增加供熱的能力。在熱負荷小的工況下可恢復使用回熱抽汽加熱鍋爐給水,鍋爐增加受熱面后仍滿足安全運行要求,而且鍋爐效率比改造前提高約1%。

      上一篇:75t/h CFB鍋爐性能測試

      下一篇:9F級燃號蒸汔聯(lián)含循環(huán)相組輔助蒸汔系統(tǒng)配置

      人妻体内射精一区二区三四_亚洲AV无码乱码国产精品_亚洲AV成人无码久久精品老人_中文无码熟妇人妻AV在线

      <samp id="qhurv"></samp>

      <samp id="qhurv"><acronym id="qhurv"></acronym></samp>