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秸稈粉碎機(jī)新聞動(dòng)態(tài)
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PCG2022單段錘式破碎機(jī)系統(tǒng)的改造
發(fā)布時(shí)間:2013-06-04 07:48 來(lái)源:未知
某公司2條2500t/d生產(chǎn)線石灰石破碎均化由一臺(tái)PCG2022單段錘式破碎機(jī)和一臺(tái)DB600/20側(cè)式懸臂堆料機(jī)來(lái)完成。2003年8月份一線投產(chǎn),石灰石破碎系統(tǒng)經(jīng)過(guò)短期調(diào)試,各項(xiàng)指標(biāo)即達(dá)到設(shè)計(jì)能力。2004年二線投產(chǎn)后,石灰石破碎系統(tǒng)能力不足,我們對(duì)其進(jìn)行改造,把臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高至800t/h,F(xiàn)將經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下。
1、系統(tǒng)工藝設(shè)備
破碎系統(tǒng)設(shè)備見(jiàn)表1。
2、提產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題及解決
1)重型板式給料機(jī)喂料量不夠。原設(shè)計(jì)是變頻調(diào)速控制,當(dāng)調(diào)至最快50Hz時(shí)只能達(dá)到600t/h左右,主要原因是石灰石下料口不合理,板式給料機(jī)上的物料堆積厚度僅400mm。
原下料口為鋼筋混凝土澆注梯形地坑,地坑左右兩側(cè)有混凝土墻及水管和電纜線路,鏟車(chē)只能從前面上料。清除兩側(cè)的障礙,對(duì)水管和電纜線路進(jìn)行改造,并用鋼板進(jìn)行防護(hù),使鏟車(chē)也能從左右兩側(cè)上料。使下料口由原來(lái)的單面鏟車(chē)供料改為三面鏟車(chē)供料,重型板式給料機(jī)輸送石灰石的厚度由400mm提高至800mm,最大喂料量可達(dá)1000t/h。
2)石灰石下料口地坑內(nèi)的鋼軌經(jīng)常折斷。石灰石下料口內(nèi)為防止砸壞和磨損,鋪設(shè)了火車(chē)鋼軌,如圖1所示。原鋼軌直接固定在下料坑壁預(yù)埋鐵上,鋼軌間距30mm,之間是空隙。隨著下料口內(nèi)物料堆積厚度增加,部分石灰石塊卡入鋼軌縫隙,在石灰石向前運(yùn)動(dòng)過(guò)程中扭斷鋼軌。斷鋼軌進(jìn)入破碎機(jī),造成設(shè)備損壞。
我們?cè)阡撥壷g焊上鋼筋籠,用∮16螺紋鋼呈井字形分布在鋼軌之間,焊接在鋼軌上,焊完后在鋼軌之間澆注混凝土。既防止石灰石塊進(jìn)入鋼軌間隙,又起到加固鋼軌作用,解決了斷鋼軌問(wèn)題。
3)破碎機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)飽倉(cāng),錘頭磨損加劇。原來(lái)破碎臺(tái)時(shí)產(chǎn)量在550t/h時(shí),每套錘頭可破碎70萬(wàn)t石灰石,錘頭消耗0.15元/t。臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高至800t/h后,破碎機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)飽倉(cāng),造成錘頭磨損加劇,每套錘頭可破50萬(wàn)t石灰石,錘頭消耗在0.2元/t。
我們對(duì)錘頭進(jìn)行了改進(jìn),改進(jìn)后增加了錘頭質(zhì)量,提高了破碎能力,改進(jìn)前錘頭116kg/個(gè),改進(jìn)后126kg/個(gè),改進(jìn)前后錘頭結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。改后錘頭的厚度沒(méi)有增加。根據(jù)破碎機(jī)的結(jié)構(gòu),鍾頭的厚度有增加5mm的余地,今后還可作試驗(yàn)性的改進(jìn)。
改后每套錘頭可破石灰石80萬(wàn)t,錘頭消耗0.125元/t。
4)篦板經(jīng)常發(fā)生變形和斷裂,出料粒度≤25mm僅達(dá)85%,主要原因是產(chǎn)量提高后篦子受力增大,疲勞失效,造成變形和斷裂。
對(duì)篦板進(jìn)行了改進(jìn),篦條厚度由原25mm改為28mm,篦縫由原先30mm改為27mm。改后粒度合格率提高至95%以上,篦板使用一年沒(méi)有發(fā)生故障。
5)提高臺(tái)產(chǎn)后破碎機(jī)揚(yáng)塵加劇。破碎機(jī)和2條膠帶輸送機(jī)的除塵主要由序號(hào)6袋除塵器完成。2條收塵管道,一條接到序號(hào)3膠帶輸送機(jī)頭部,一條接到序號(hào)4膠帶輸送機(jī)尾部,靠閥門(mén)調(diào)節(jié)風(fēng)量,通過(guò)序號(hào)3膠帶輸送機(jī)的密封罩,使破碎機(jī)腔內(nèi)形成負(fù)壓,達(dá)到收塵的效果。
提產(chǎn)后2條膠帶輸送機(jī)不增加揚(yáng)塵,破碎機(jī)人口及檢查門(mén)等部位揚(yáng)塵增大,通過(guò)調(diào)整密封效果仍較差。對(duì)除塵管道進(jìn)行了改進(jìn),在破碎機(jī)的前檢查門(mén)處安裝了一個(gè)∮500mm的除塵管道接至序號(hào)6除塵器,通過(guò)手動(dòng)蝶閥調(diào)節(jié)各管道的收塵風(fēng)量。另在石灰石入口處增加噴水噴頭,降低揚(yáng)塵。改后揚(yáng)塵達(dá)標(biāo)。
6)序號(hào)4膠帶輸送機(jī)經(jīng)常發(fā)生超負(fù)荷跳停,帶料停車(chē)還造成減速器內(nèi)置逆止器失效。經(jīng)研究是膠帶輸送石子堆積太厚,而皮帶傾角13.9。,傾角較大,皮帶輸送機(jī)超負(fù)荷過(guò)大。我們通過(guò)改變電動(dòng)機(jī)和減速器的傳動(dòng)帶輪的直徑提高膠帶速度,由1.25m/s提高到2.0m/s,因減速器內(nèi)置逆止器經(jīng)常發(fā)生故障,在改電動(dòng)機(jī)帶輪的過(guò)程中在電動(dòng)機(jī)端增加了一臺(tái)電磁抱閘(ED80/6),解決了倒車(chē)問(wèn)題。
3、改進(jìn)效果
改進(jìn)前后主要參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。
由表2看出,經(jīng)過(guò)改造,石灰石破碎系統(tǒng)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由550t/h提高至800t/h,破碎粒度合格率也有一定的提高,設(shè)備能保證長(zhǎng)期安全運(yùn)行,按年使用石灰石250萬(wàn)t計(jì)算,改后年可節(jié)電約225萬(wàn)kWh,年可節(jié)約錘頭費(fèi)用6.25萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
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