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      秸稈粉碎機(jī)新聞動態(tài)

       

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      Nordberg HP系列破碎機(jī)給礦自動控制系統(tǒng)設(shè)計

      發(fā)布時間:2013-05-28 08:22    來源:未知

      0、現(xiàn)狀及問題
          目前,在冶金行業(yè)選礦工藝中,大量使用礦石破碎機(jī)對礦石進(jìn)行破碎。破碎工藝是選礦工藝中的重要一環(huán),破碎系統(tǒng)的主體設(shè)備是破碎機(jī),設(shè)備投資大,耗能多,使用和維護(hù)成本高,破碎系統(tǒng)的生產(chǎn)效率直接影響著整個選礦廠的生產(chǎn)成本和經(jīng)濟(jì)效益。
          近年來,新型破碎設(shè)備及其控制系統(tǒng)發(fā)展很快。自90年代以來,國內(nèi)如鞍鋼齊大山選礦廠、武鋼程潮選礦廠、馬鋼南山選礦廠等先后引進(jìn)了多臺美國METSO公司的Nordberg HP,系列礦石破碎機(jī),該機(jī)型破碎處理能力強(qiáng),大大提高了國內(nèi)選礦廠破碎流程的生產(chǎn)效率。但與該機(jī)型配套的給礦自動控制系統(tǒng)價格昂貴,多數(shù)選礦廠由于經(jīng)濟(jì)原因并未與設(shè)備一同引進(jìn)。所以,開發(fā)這種新型破碎機(jī)的給礦自動控制系統(tǒng)在國內(nèi)選礦行業(yè)具有極其重要的經(jīng)濟(jì)和實用價值。
      1、設(shè)計方案
          HP系列礦石破碎機(jī)按處理能力的不同有多種型號,現(xiàn)以國內(nèi)應(yīng)用最為普遍的HP500為例,該破碎機(jī)在正常生產(chǎn)時要求擠滿給礦,即機(jī)腔料位要高出分料頭300 mm左右,此時破碎機(jī)處理量最大,處于最佳工作狀態(tài)。給礦控制的目標(biāo)就是要保證擠滿給礦率,即破碎機(jī)擠滿給礦運(yùn)行時間與總運(yùn)行時間之比應(yīng)在80%以上。
          以前,人工觀察機(jī)腔料位,若料位偏低,則人工扳大下礦口閘門,反之則扳小給礦口閘門。但由于操作強(qiáng)度大,且受經(jīng)驗和責(zé)任心影響,很難保證控制目標(biāo),未能最大限度地發(fā)揮設(shè)備效率。
          要實現(xiàn)自動控制必須首先解決機(jī)腔料位檢測裝置問題。測量料位的方法很多,但能滿足破碎現(xiàn)場灰塵大、振動強(qiáng)這種惡劣環(huán)境的不多,且要求體積小、便于安裝。經(jīng)多次調(diào)研,決定在破碎機(jī)機(jī)腔上方安裝超聲波料位計。該種料位計與物料不直接接觸,實踐證明這種傳感器的選型是非常合理的。
          其次是下礦口閘門調(diào)節(jié)執(zhí)行機(jī)構(gòu)選型問題。經(jīng)研究在破碎礦倉下礦口安裝電液推桿,它接收控制器輸出的正反轉(zhuǎn)的控制信號,推動閘門開大或關(guān)小,同時將實際角位移反饋到控制系統(tǒng)。
          下礦量的波動(如粒度、黏度發(fā)生變化)是系統(tǒng)中的一個主要擾動,若僅以機(jī)腔料位作為被控參數(shù)構(gòu)成單回路控制系統(tǒng),當(dāng)擾動發(fā)生后,由于給礦皮帶的傳輸需要一定的時間,即存在純滯后,在給礦皮帶較短的系統(tǒng)中,該純滯后不大,單回路控制系統(tǒng)還可以基本滿足要求,但對于給礦皮帶較長的系統(tǒng),將導(dǎo)致調(diào)節(jié)作用大大滯后,且易發(fā)生振蕩,系統(tǒng)動態(tài)品質(zhì)難以保證。
          為了克服系統(tǒng)的純滯后,必須采用其他復(fù)雜控制方案。決定采用串級控制:在給礦皮帶上安裝皮帶秤,以給礦量為副參數(shù)和機(jī)腔料位為主參數(shù)構(gòu)成串級控制系統(tǒng),見圖1。
          由圖2可見,由于粒度、黏度發(fā)生變化引起下礦量擾動發(fā)生時,給礦串級控制系統(tǒng)多了一個副回路,不等它影響到機(jī)腔料位,副回路立刻進(jìn)行調(diào)節(jié)。這樣,大大減小了該擾動對機(jī)腔料位的影響,從而提高了主參數(shù)的控制質(zhì)量和系統(tǒng)的動態(tài)特性,系統(tǒng)具有較強(qiáng)的抗擾動能力。
      2、系統(tǒng)實現(xiàn)
          系統(tǒng)除具有破碎機(jī)給礦自動控制功能外,還需要實時監(jiān)控工藝流程,完成報表、統(tǒng)計、遠(yuǎn)程瀏覽等其他功能。根據(jù)以上要求,控制系統(tǒng)決定采用基于西門子PLC的SCADA控制方案,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖3。
          系統(tǒng)選擇西門子S7 300系列PLC(315 - 2DP)作為主控制器( CPU),安裝在低壓配電室。根據(jù)車間現(xiàn)場的實際布局,選擇3塊ET200M模塊作為遠(yuǎn)程I/O,實現(xiàn)給礦和破碎機(jī)現(xiàn)場操作和狀態(tài)指示等,CPU與遠(yuǎn)程I/O之間通過PROFIBUS - DP接口通訊,完成破碎機(jī)的給礦自動控制。
          在控制室設(shè)操作計算機(jī)兩臺(OP站1和OP站2),互為備份。兩臺計算機(jī)上安裝CP5611通訊板卡,在PLC上安裝CP342 -5通訊處理模塊,3者之間通過PROFIBUS總線進(jìn)行信息交互。兩臺操作站主要實現(xiàn)給礦系統(tǒng)工藝流程和工藝數(shù)據(jù)實時顯示,實時監(jiān)控破碎機(jī)運(yùn)行情況,如負(fù)荷曲線、運(yùn)行時間、油溫、供油壓力等關(guān)鍵參數(shù)。另有查詢功能、歷史曲線、報警、參數(shù)設(shè)置、報表統(tǒng)計等功能。采用美國In -tellution公司的iFIX工控組態(tài)軟件iFIX,運(yùn)行環(huán)境為Windows2000。
          控制室另設(shè)服務(wù)器一臺( Server),通過交換機(jī)Switch還可與車間主任、車間調(diào)度聯(lián)網(wǎng),從而使管理層及時了解底層的生產(chǎn)和設(shè)備運(yùn)行情況。
          采用基于PROFIBUS總線的PLC-SCADA系統(tǒng),只要一根通信線就可以實現(xiàn)現(xiàn)場I/O信號和CPU之間、CPU與上位機(jī)PC之間的連接,大大減少了接線工作量,縮短了施工時間,也使得整個系統(tǒng)更為簡潔可靠,且便于將來擴(kuò)展。
      3、結(jié)束語
          目前,該系統(tǒng)己在武鋼得到成功應(yīng)用。采用串級控制極大地提高了系統(tǒng)的動態(tài)品質(zhì),充分發(fā)揮了破碎機(jī)的處理能力,與人工相比,擠滿給礦率由以前人工操作時的50%左右提高到目前的85%以上,實現(xiàn)了控制目標(biāo)。此外,由于穩(wěn)定了破碎工況,從而最終提高了與之相關(guān)的磁選、篩分等相關(guān)工藝流程的整體運(yùn)行效率。

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