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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)
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MMD500雙齒輥破碎機應(yīng)用實踐及改進(jìn)
發(fā)布時間:2013-05-25 08:04 來源:未知
通常,傳統(tǒng)的原煤準(zhǔn)備流程為:篩分一篩上物一揀(雜)一大塊一破碎。這一工藝流程已被我們接受并沿用多年,未經(jīng)過篩分而直接進(jìn)行破碎的工藝,我們還沒有嘗試過。
1、改進(jìn)工藝流程的成因
2003年初,同煤集團燕子山礦原煤準(zhǔn)備車間對這一傳統(tǒng)工藝進(jìn)行了改進(jìn),取得了很好的效果,改進(jìn)的關(guān)鍵就是在篩分之前,先進(jìn)行原煤的初級破碎,然后再按傳統(tǒng)的流程生產(chǎn),即在篩分之前增加了一臺破碎機。把原有的一級破碎改為二級破碎,流程為:一級破碎一篩分一篩上物一揀(雜)一大塊一二級破碎。由于礦井原煤中超過300 mm粒度的矸石較多,人工揀矸強度大,矸石揀不及時,經(jīng)常造成舊有破碎機堵卡,影響礦井主運輸系統(tǒng)出煤,制約著礦井生產(chǎn)能力的正常發(fā)揮。
為解決這一難題該礦引進(jìn)了一臺英國MMD500破碎機。原設(shè)計準(zhǔn)備把它安裝在礦主井皮帶機頭,見圖1。由于是后加設(shè)備,原有廠房內(nèi)無法布置,需在主井皮帶機房外搭建基礎(chǔ)平臺,在主井膠帶機頭下做漏煤筒,然后再在破碎機下做溜槽,將破碎后的礦物引入101膠帶機進(jìn)入原煤準(zhǔn)備車間。
2、安裝破碎機前的試驗
由于廠家資料也沒有把生產(chǎn)能力,和粒度要求明白告知用戶,于是就有兩個疑問:①破碎機的破碎通過能力是否滿足礦井產(chǎn)量要求;②破碎機是否適合連續(xù)惡劣條件下的長期運轉(zhuǎn)。因此,我們進(jìn)行了實際測試,即在破碎機的齒輥上人工堆積了1.5m3的大塊矸石,全部是300 mm左右的,通電運轉(zhuǎn)后,10 s之內(nèi),矸石全部被破碎并通過,破碎后礦物粒度實測為≤200 mm。
3、安裝過程中的具體改進(jìn)
另外對原方案進(jìn)行了修改,把破碎機的安裝位置由原來的主井皮帶機頭改在了101皮帶機頭,免去了再做鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)和一些溜槽,同時也方便了操作和維護(hù)管理,這樣只需直接把破碎機安裝在原煤準(zhǔn)備車間五層樓板上,再做一個破碎機防護(hù)罩即可。該破碎機的基礎(chǔ)為帶有4個滾輪的結(jié)構(gòu),如果破碎機出現(xiàn)故障,不能立即排除,只要用手拉葫蘆拉出煤流系統(tǒng)即可,我們利用推煤機的廢舊油缸自制了液壓推拉系統(tǒng),推動破碎機時,只要操作液壓站電機和閥門即可。
4、工藝流程改進(jìn)后的效果及優(yōu)點
經(jīng)同煤設(shè)計院對樓板做了加固設(shè)計,并及時加固了此處樓板,破碎機安裝成功后,經(jīng)過一個多月的試驗,MMD500破碎機生產(chǎn)能力、出料粒度全部符合要求,性能穩(wěn)定,未發(fā)生機械故障。
該破碎機的安裝使用,大大減輕了揀矸工人的勞動強度,由于大塊矸石被破碎為≤200 mm,工人在揀矸膠帶上揀出<200 mm矸石和雜物即可,下面還有二級破碎機將礦物破碎為<100 mm,安裝初級破碎機后,徹底消除了二級破碎機的堵卡現(xiàn)象,保障了礦井的生產(chǎn)。‘由于在初級破碎機中礦物被破碎為小粒級,為后續(xù)設(shè)備及部件創(chuàng)造了良好的工作條件,特別是礦物對漏煤筒、皮帶機,篩子的沖擊大為減小,減少了后序設(shè)備的維護(hù)成本,提高了生產(chǎn)率,降低了成本消耗,同時減小了沖擊噪音,改善了工人的勞動環(huán)境。
5、HMDSOO破碎機存在缺點
雖然該破碎機有著眾多的優(yōu)點,但也存在著如下缺陷:①進(jìn)口截齒(子彈頭式破碎齒)直徑只有50 mm,由于在設(shè)計時過分強調(diào)了篩分和破碎功能,而忽略了強度設(shè)計,因此,出現(xiàn)了斷齒現(xiàn)象;②進(jìn)口配件價格較貴,供貨也不方便。③齒輥上的齒座結(jié)構(gòu)設(shè)計也略顯單薄,在重物的沖擊下,落料處齒座被砸開焊、脫落現(xiàn)象也多次發(fā)生,半年間共有5枚齒座被砸落,無法再焊接,影響了破碎效率和出料粒度。
6、HMDSOO破碎機齒形的改進(jìn)
根據(jù)MMD500破碎機存在的缺陷,我們同國內(nèi)廠家合作設(shè)計生產(chǎn)了新型破碎機齒輥,該齒輥齒形為鷹嘴形,布置也采用了螺旋線形布置,齒形也加寬了齒形截面,使其強度大為增強,采用齒環(huán)構(gòu)造,每個齒環(huán)上6個齒牙,見圖2,總共11個齒環(huán)套在齒輥軸上,雙鍵固定,然后采用部分?jǐn)嗪,連成整體,齒環(huán)為鑄鋼件。
由于破碎機輥齒對物料的破碎作用過程分為如下階段,在第一階段,旋轉(zhuǎn)運動中的輥齒遇到大塊物料首先對它進(jìn)行沖擊剪切作用,接著對它進(jìn)行撕拉作用。如果碎塊能被輥齒咬人則進(jìn)入第二階段破碎,否則輥齒沿物料表面滑過,靠輥齒的螺旋布置迫使物料翻轉(zhuǎn),待下一對齒破碎,圖2中第一階段為齒從1-1對位置到2-2對位置;第二階段從物料被咬入開始,到前一對齒脫離咬合終止,在圖2中表現(xiàn)為齒從2-2對位置運動到3-3對位置的過程,這一階段兩齒包容的截面由大逐漸變到最小,然后再增大,粒度大的物料由于包容體積逐漸變小而被強行擠壓剪碎,破碎后的物料被強制從齒側(cè)間隙漏下。
子彈頭式破碎齒適用于要求產(chǎn)品粒度35~ 80mm的破碎場合,我們的出料要求為<200 mm,顯然,此種齒形不適合。理論上講,齒的外形尺寸包括齒寬、齒高稍≤出料粒度尺寸;而齒根部寬度大致為齒高的4/5~1倍;齒厚(即齒沿圓周向尺寸)一般稍高于齒高。在保證齒的強度的前提下,應(yīng)盡量減小該尺寸,因齒形過大會影響通過能力,而我們需要的齒形是在保證破碎腔空間的前提下,盡量增加齒根部的寬度,以提高破碎齒的強度。由于兩齒輥的間距已定死為500mm,輥齒齒形又要增強強度,又要保證通過能力,難以取舍,我們采取了在齒圈的6個齒牙中間隔3個半齒高齒牙,半齒高齒牙的齒環(huán)也是同全齒高齒牙的齒環(huán)間隔安裝,這樣即滿足了強度要求,也確保了通過能力。
7、齒形改進(jìn)后的效果及使用經(jīng)驗
鷹嘴形齒形使用后,促進(jìn)了設(shè)備的國產(chǎn)化,可以就近尋找廠家加工,降低了成本費用,當(dāng)齒形磨損兩月后,每日在齒上補焊、堆焊即可,如出料粒度超限就組織更換齒輥,只要備好2根齒輥軸,每次請廠家給齒輥更換安裝齒環(huán)后就可以替換安裝,替下的舊齒輥再去廠家重新更換安裝齒環(huán),這樣降低了成本費用,方便了更換使用,平均每年更換齒輥一次,就可滿足出料粒度和生產(chǎn)的要求。
通過MMD500破碎機的使用,使我們對篩分、破碎的原煤準(zhǔn)備流程有了新的認(rèn)識,采用二級破碎可以大大減輕揀矸工人的勞動強度,為后續(xù)設(shè)備創(chuàng)造良好的工作條件,同時在對進(jìn)口設(shè)備的吸收改進(jìn)上也進(jìn)行了不斷的嘗試,使破碎機的使用更合理,更經(jīng)濟。
4、小結(jié)
現(xiàn)代教育技術(shù)作為一種重要的輔助教學(xué)手段應(yīng)用在高校體育教學(xué)中,其優(yōu)越性是顯而易見的,F(xiàn)代教育技術(shù)的合理運用,將使體育教學(xué)結(jié)構(gòu)更加的優(yōu)化,教學(xué)資源更加豐富,大大提高了教學(xué)質(zhì)量。現(xiàn)代教育技術(shù)在高校體育教學(xué)中擁有巨大的潛力,我們應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟練掌握,不斷探索實踐,使它更好的和傳統(tǒng)的體育教學(xué)模式有機的結(jié)合,為高校體育教育的提高做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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