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烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)
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Ø2.7mx42m回轉(zhuǎn)窯存在的問題及解決方案
發(fā)布時(shí)間:2013-05-23 08:07 來源:未知
我公司于2001年4月安裝一條∮2.7mx42m回轉(zhuǎn)窯烘干機(jī)生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)G級、H級油井水泥。該窯在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題主要有:窯口筒體內(nèi)、外護(hù)板固定螺栓易松動(dòng)、斷裂,導(dǎo)致護(hù)板松動(dòng)、脫落;窯口護(hù)板扒釘焊接不牢靠,澆注料易松動(dòng)脫落;三通道燃燒器噴煤頭管壁易被煤粉沖刷磨穿,導(dǎo)致煤氣混合。為此,進(jìn)行了改進(jìn)。
1、窯口簡體內(nèi)、外護(hù)板的安裝改進(jìn)
窯口內(nèi)、外筒體用B=25mm、8=20mm鋼板卷制而成,其內(nèi)、外護(hù)板與筒體用通長的螺栓安裝固定。
該種連接結(jié)構(gòu)操作簡單,但受力不合理,由于內(nèi)、外簡體受熱溫度不一樣,其產(chǎn)生的膨脹量也不一樣。停窯冷卻時(shí),特別是用水急冷降溫時(shí),內(nèi)、外簡體收縮量也不一樣。這樣反復(fù)膨脹、收縮,內(nèi)、外筒體護(hù)板固定螺栓極易被拉長、拉斷,導(dǎo)致護(hù)板松動(dòng)、脫落。
為此,我們對護(hù)板和簡體連接螺栓進(jìn)行了改進(jìn),把內(nèi)、外簡體護(hù)板單獨(dú)緊固在筒體上。這樣,內(nèi)、外簡體溫差變化對緊固螺栓影響較小,螺栓不易松動(dòng),護(hù)板較牢固地固定在筒體上,保證了回轉(zhuǎn)窯的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
自改進(jìn)后,固定螺栓不易松動(dòng),也從來沒被拉斷過,使用周期由原來最短一個(gè)月左右提高到一年左右。窯口護(hù)板在一年內(nèi)沒有脫落過。
2、內(nèi)窯口簡體護(hù)板扒釘?shù)母倪M(jìn)
原扒釘是“V”字形,材質(zhì)為1Cr18N19T1,直徑∮12mm,用A402焊條直接焊接在內(nèi)窯口護(hù)板上,上面涂上瀝青漆,再打上澆注料。該種扒釘?shù)牡撞颗c護(hù)板是點(diǎn)接觸,焊接不牢固,易脫落。為了防止扒釘脫落,必須增大扒釘與護(hù)板的接觸面積。為此,我們對扒釘進(jìn)行了第一次改進(jìn),改為“L”形,材質(zhì)不變,仍用A402焊條焊接。使用發(fā)現(xiàn),雖然扒釘?shù)撞磕茌^牢固地焊接在護(hù)板上,但是扒釘間也是點(diǎn)焊連接,扒釘上半部易脫落。我們又將扒釘制成“北”字形,扒釘材質(zhì)改為OCr25N120,直徑改為∮10mm,焊接用焊條不變。
改進(jìn)后,扒釘之間及扒釘與護(hù)板的連接均變成線接觸,大大增加了其間的接觸面積,扒釘不易脫落,極大地提高了對澆注料的束縛強(qiáng)度,使?jié)沧⒘喜灰桩a(chǎn)生裂紋和脫落。澆注料的使用周期由原來最短7—30d提高到半年以上。
3、燃燒器噴煤嘴的改進(jìn)
所用三通道燃燒器型號為3PM125,存在的問題主要是頭部磨損。煤風(fēng)中的煤粉對煤風(fēng)及內(nèi)風(fēng)管壁不停地沖刷,煤質(zhì)好時(shí)4個(gè)月左右即被磨穿,煤質(zhì)差時(shí)2個(gè)月左右即被磨穿。管壁被磨穿后,煤風(fēng)、外風(fēng)、內(nèi)風(fēng)在管道內(nèi)互相混合,并對旋流器等其他部位沖刷磨損,加速了頭部的損壞,降低了其使用壽命。
對更換下來的燃燒器頭部磨損、磨穿部位用不銹鋼板修補(bǔ),修好使用一個(gè)月左右,其他部位又會(huì)被磨穿。
改進(jìn)方法之一是將噴煤嘴材質(zhì)改用OCr25Ni20,但價(jià)格升高,由0.95萬元增至4—6萬元,并且由于外風(fēng)管加大,其保護(hù)用澆注料變薄,外風(fēng)管易燒損,同時(shí)噴出的火焰直徑加大,易沖刷窯皮等,使用壽命一般半年到一年,相對來講,也不是好的解決方法。因此,我們采用在易磨損部位加焊耐磨層的方法以提高噴煤嘴的壽命,耐磨層表面要用車床車削平整、光滑。噴煤嘴改進(jìn)前后的結(jié)構(gòu)見圖3。
安裝使用后,燃燒器噴出的火焰形狀均勻完好。自2006年3月安裝使用至2007年4月,使用效果良好,沒有因?yàn)槟p等原因進(jìn)行更換,滿足了生產(chǎn)需求。對其檢查后估計(jì)還可以使用4個(gè)月以上。耐磨層能牢固地焊接在管壁上,不會(huì)因管壁的熱脹冷縮而脫落。熟料煤耗平均降低13kg/t,平均臺時(shí)產(chǎn)量從原來10.2t/h提高到現(xiàn)在的11.86t/h。
4、回轉(zhuǎn)窯窯尾密封的改進(jìn)
在該回轉(zhuǎn)窯安裝過程中,由于窯簡體中心線與五級旋風(fēng)預(yù)熱器下料口中心線產(chǎn)生偏移,偏移量達(dá)100mm。預(yù)熱器下料口固定不動(dòng),密封用石墨塊用支架固定在旋轉(zhuǎn)的筒體上,隨簡體一起轉(zhuǎn)動(dòng)。窯運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),石墨塊沿橢圓軌道運(yùn)行,導(dǎo)致石墨塊沿縱向不斷滑動(dòng),加快了石墨塊的磨損,降低了密封效果。為此,我們對該偏移量進(jìn)行了糾正。用12mm厚的鐵板卷制成直徑為∮3m的圓筒,焊接在預(yù)熱器下料口上,圓筒接頭焊接處,用磨光機(jī)磨平,使其光滑;中間用12mm厚的加強(qiáng)筋支撐。然后用澆注料填實(shí)密封。
使用后,窯尾密封用石墨塊沿圓形軌道運(yùn)行,不再沿縱向上下滑動(dòng),減輕了磨損損壞。使用周期由6個(gè)月左右提高到24個(gè)月以上,且密封效果大有改善。
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