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秸稈粉碎機新聞動態(tài)
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LJP型立式?jīng)_擊式破碎機在水泥粉磨系統(tǒng)的應用
發(fā)布時間:2013-05-20 07:45 來源:未知
1、工藝布置
廣西崇左先鋒水泥廠中2.2m x6.5m磨機配XLS3500型高效離心式選粉機,系統(tǒng)產(chǎn)量為13.5t/h,水泥粉磨電耗為32kWh/t。我們因地制宜,在原工藝條件不作大變動情況下,于磨頭增設(shè)了LJP-700型立式?jīng)_擊破碎機+回轉(zhuǎn)篩組成熟料破碎閉路系統(tǒng),工藝布置如圖1所示。
出窯熟料經(jīng)一級顎式破碎機粗破碎后由皮帶機輸送到提升機,再進入回轉(zhuǎn)篩進行篩選,細料(孔徑≤10mm)直接進入磨機,粗料進入立式?jīng)_擊破碎機進行再破碎,破碎后的物料經(jīng)提升機到回轉(zhuǎn)篩進行再次篩選。如此循環(huán),采用閉環(huán)破碎控制方式確保入磨物料的粒度始終保持在預定的標準內(nèi)。
水泥熟料閉路破碎系統(tǒng)設(shè)備配置如表1。
2、使用情況
2.1設(shè)備運行情況
自2002年5月3日采用LJP-700立式?jīng)_擊破碎機,截止到10月3日,在這5個月時間里,系統(tǒng)的運行狀況見表2。
7月3日,在更換第1套噴射口襯板時,共破碎水泥熟料19 245t,同時對破碎機的轉(zhuǎn)動部分及反擊板進行了檢查。轉(zhuǎn)動部分正常無故障,反擊板輕微磨損,估計可破碎熟料10萬t以上。第1套噴射口襯板的磨損情況見表3。
2.2 工藝效果
1)技改前后入磨物料粒度對比,見表4。
2)技改前后水泥粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量變化情況
經(jīng)過篩選的物料入磨后,可以達到:
①在保證出磨水泥細度不變的條件下,提高水泥粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量,見表5:
②在保證水泥粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量不變的條件下,能夠提高出磨水泥的細度和強度,增加混合材摻量。
3、經(jīng)濟效益分析
11破碎系統(tǒng)新增運行費用:系統(tǒng)電耗約77 842元/年:破碎機、噴射口襯板及附屬機械維修費31 300元/年,合計109 142元/年。
21改造后的經(jīng)濟效益計算:破碎機投入運行后,系統(tǒng)臺時產(chǎn)量平均提高2t/h以上。噸水泥粉磨電耗下降3.5kWh/t。全年增產(chǎn)水泥17 664t,多創(chuàng)利潤529 920元.
3)全年實際增加效益:420 778元。
4、與同類破碎機設(shè)備相比
1)運行可靠。該破碎機轉(zhuǎn)子校過動靜平衡,運行平穩(wěn);軸承采用稀油冷卻,且有斷油保護裝置,確保設(shè)備正常運行。
2)運行費用低。耐磨件質(zhì)量較好,磨耗率低,只有1.58萬元/年,電動機匹配功率小,只有45kW。而同類型產(chǎn)品耐磨消耗高達4萬元/年,電動機匹配為55kW。
3)設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,運行率高。更換噴射口襯板僅需4h左右,反擊襯板1年只需更換1次,耗時約1Oh左右。
4)易破件少,較耐用。轉(zhuǎn)子和噴射口襯板的材質(zhì)為多元合金鋼,噴射口襯板破碎熟料壽命可達2萬t,反擊襯板壽命可達20萬t以上。
5)匹配電動機功率相對較大,按實際運行儀表顯示電流值僅為35~40A.電動機的功率選配可為30kW。
6)噴射口反擊襯板磨損不均勻,利用率低,如能解決這個問題,噴射口襯板的使用壽命還能夠提高。
5、結(jié)束語
2003年10月我們又作了統(tǒng)計,開機27d,水泥產(chǎn)量11 300t,平均臺時產(chǎn)量達到17.44t/h。比技改前增加了3.87t/h,升幅約為30%,非常理想,整個系統(tǒng)運行良好。
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