<samp id="qhurv"></samp>

<samp id="qhurv"><acronym id="qhurv"></acronym></samp>

    1. 无码国产69精品久久久久孕妇_亚洲AV无码乱码国产精品_亚洲AV成人无码久久精品老人_中文无码熟妇人妻AV在线_亚洲av无码日韩精品影片

      顆粒機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)

       

       富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 顆粒機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài) >  > 詳細(xì)

      &#216;1830mm×6400mm球磨機(jī)的故障分析與技改措施

      發(fā)布時(shí)間:2013-05-18 08:43    來源:未知

          本公司60 kt/a磷酸二銨生產(chǎn)裝置采用濕法磷酸生產(chǎn)工藝,萃取磷酸所用礦漿由2臺(tái)∮l830 mm×6 400 mm球磨機(jī)提供。該機(jī)于1990年初投入使用。2臺(tái)球磨機(jī)均采用橡膠襯里,濕法磨礦,故具有噪音小,粉塵少(或無粉塵),節(jié)能并能長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),較好地滿足了磷酸生產(chǎn)的需要。
          但該機(jī)在長(zhǎng)期運(yùn)行過程中,仍發(fā)生過許多設(shè)備問題,如大齒固密封漏油,隔倉板斷裂等,嚴(yán)重影響了球磨機(jī)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。從1990年10月至今,筆者根據(jù)球磨機(jī)多年運(yùn)行的情況并結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),認(rèn)真分析球磨機(jī)的故障后采用“四新技術(shù)”進(jìn)行處理,收到了良好的效果。
      1、主要故障原因分析殛處理措施
      1.1大齒圈密封漏油
          大齒圈靠齒輪自身帶油潤(rùn)滑,在大齒圈罩底槽內(nèi)盛有齒輪油并保持一定高度。大齒圈端面與齒圈罩之間用厚10mm的羊毛氈密封,防止了較大顆粒異物或灰塵進(jìn)入潤(rùn)滑油中,但無法避免潤(rùn)滑油飛濺而發(fā)生的漏油現(xiàn)象。當(dāng)大齒圈將齒輪油帶到頂部,潤(rùn)滑油就會(huì)順著犬齒圈流下,由于齒輪罩本身制作得較小,無法收集到從簡(jiǎn)體上,大齒圈表面落下的潤(rùn)滑油,致使大量潤(rùn)滑油流到了地面上。
          齒輪油不斷流失,造成了很多不良后果:一是污柒環(huán)境;二是地面油膩光滑,危脅操作工的人身安全;三是設(shè)備潤(rùn)滑不良或缺油,造成齒輪千磨;四是需不斷補(bǔ)充新油,導(dǎo)致球磨機(jī)的運(yùn)行費(fèi)用升高;五是阻礙了企業(yè)設(shè)備管理的升級(jí),增加了設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理的難度。
          富通新能源銷售球磨機(jī)、雷蒙磨分級(jí)等磨機(jī)設(shè)備。
          處理措施:
          1 992年10月,大齒圈改用二硫化鉬脂潤(rùn)滑,解決了齒輪的潤(rùn)滑問題,消除了泄漏現(xiàn)象。具體實(shí)施辦法是:拆掉大齒圈罩上半部分,將齒輪表面清理后全部涂上二硫化鉬脂,安裝好齒圈罩,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)后,每隔0.5~1h從加油孔加入二硫化鉬1~2 kg,一段時(shí)間后,潤(rùn)滑月旨就會(huì)充滿齒輪罩。以后,加油的頻率逐步下降,最后達(dá)到數(shù)月加油1次。
          采用二硫化鉬脂潤(rùn)滑有如下特點(diǎn):
          (1)  因采用閉式傳動(dòng),飛濺到罩頂和壁部的潤(rùn)滑脂積累到一定程度,又重新滴落在齒輪表面上,可進(jìn)行二次潤(rùn)滑,這樣周而復(fù)始,保證了齒輪副一直處于良好的潤(rùn)滑狀態(tài)。
          (2)增大了齒輪表面潤(rùn)滑膜的厚度,提高了潤(rùn)滑效果,且齒輪的傳動(dòng)噪音和振動(dòng)有明顯降低。
      (3)密封容易,無泄漏,潤(rùn)滑脂不受污染,不易變質(zhì),使用周期長(zhǎng)。
      1.2筒體端蓋螺拴斷裂
          球磨機(jī)中空軸與端蓋的連接是保證球磨機(jī)兩軸同心度的重要環(huán)節(jié)。原設(shè)計(jì)的筒體端蓋不僅有包容中空軸法蘭并使其定位的止U,而且24條端蓋連接螺栓(規(guī)格:M 36×1 60,材質(zhì)35 CrMo)均采用鉸孔螺栓。從1 999年10月起,該連接螺栓經(jīng)常發(fā)生斷裂現(xiàn)象,更換新螺栓后,每年至少仍有5條螺栓斷裂。
          簡(jiǎn)體端蓋螺栓斷裂對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行危害極大,輕者引起磨體振動(dòng),法蘭處漏漿,重者可導(dǎo)致筒體變形脫落,軸承座等破裂的嚴(yán)重設(shè)備事故。
          端蓋螺栓斷裂的原因主要有以下幾個(gè)方面:
          (1)端襯與中空軸之間的環(huán)形空腔中流入礦漿,長(zhǎng)期沖刷磨蝕端蓋螺栓尾部,引起螺栓松動(dòng),中空軸歪斜,個(gè)別螺栓受到的沖擊載荷增大而斷裂。
          (2)更換后的螺栓未采用鉸孔螺栓,受力不均,強(qiáng)度不足。
          (3)  更換螺栓時(shí),未清理端蓋止幾與中空軸法蘭間夾雜的異物,導(dǎo)致磨機(jī)前后軸不同心。
          (4)未定期檢查緊固螺栓。
          處理方法:
          (1)在簡(jiǎn)體端襯與中空軸間環(huán)形空腔中填充軟質(zhì)填料,如廢舊橡膠塊、石棉繩等,或澆灌水泥砂漿,但應(yīng)注意事后檢修拆卸的方便,螺栓孔的預(yù)留及襯板的牢固安裝。
          (2)更換螺栓時(shí),應(yīng)停機(jī)拆掉全部聯(lián)接螺栓,徹底清理止口后,涂上1層鉛丹或漆片,然后安裝專用鉸孔螺栓,并保證磨體不同心度小于o.5 mm。
          (3)  為了確保中空軸與端蓋的相對(duì)位置不變,且各個(gè)鉸孔螺栓受力均勻,鉸孑L螺栓的安裝還應(yīng)根據(jù)兩零件螺孔的精度“對(duì)號(hào)入座”。并均勻擰緊螺栓。
          (4)定期檢查緊固螺栓,防止螺栓松動(dòng)、漏漿。
      1.3  筒體裂紋
          球磨機(jī)筒體材料為16 Mn鋼,厚度16mm.端蓋厚度50 mm,鑲嵌入筒體后二者焊接在一起。2002年元月22日,2#磨機(jī)簡(jiǎn)體前端50 mm處出現(xiàn)裂紋并漏漿。停車檢查發(fā)現(xiàn)裂紋正處于端蓋法蘭焊縫處。內(nèi)部裂紋長(zhǎng)度接近2/3周長(zhǎng),外部裂紋長(zhǎng)度近1/2周長(zhǎng),內(nèi)部裂紋最寬約l mm。
          裂紋產(chǎn)生的原因有如下幾點(diǎn):
          (1)  筒體變形  因長(zhǎng)期停車,致使簡(jiǎn)體在18.5 t(銘牌質(zhì)量)研磨體及自身重量的作用下產(chǎn)生撓曲變形,受到的彎曲應(yīng)力增大。
          (2)  兩軸不同心簡(jiǎn)體端蓋與中空軸聯(lián)接螺栓松動(dòng)或斷裂后,中空軸歪斜,造成前后兩軸不同心。
          (3)  負(fù)荷增大磨機(jī)生產(chǎn)能力提高,加入物料和研磨體質(zhì)量增大,載荷增加后對(duì)簡(jiǎn)體沖擊過大。
          (4)疲勞破壞因結(jié)構(gòu)原因,簡(jiǎn)體在端蓋焊縫處受到的應(yīng)力最大,且在長(zhǎng)期運(yùn)行中受交變載荷的反復(fù)作用而發(fā)生疲勞破壞。加之,焊縫熱影響區(qū)發(fā)生脆化現(xiàn)象使簡(jiǎn)體材料的斷面收縮率和延伸辜下降,加速了簡(jiǎn)體破壞的進(jìn)程。
          處理及預(yù)防措施:
          (1)補(bǔ)焊筒體。清理、打磨簡(jiǎn)體內(nèi)部裂紋,采用T 506或T 507焊條分段對(duì)稱焊接。外部裂縫打坡rI后對(duì)稱焊。磨平后,外包鋼帶,材料16 Mn,寬度100~120 mm,厚度16 mm。
          (2)  為避免磨機(jī)筒因長(zhǎng)時(shí)間停車受壓變形,可采取以下任一方法加以預(yù)防:①洗磨后,倒空前、后倉研磨體;②停車后每8h盤動(dòng)900或180。(點(diǎn)動(dòng));③將磨機(jī)簡(jiǎn)體用千斤頂支起;④降低設(shè)備負(fù)荷率,按規(guī)定質(zhì)量要求加入研磨體,保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行;⑤經(jīng)常檢查、緊固端蓋螺栓。
      1.4隔倉板斷裂
          隔倉板將簡(jiǎn)體分為前后倉,前倉充填大球,主要是沖擊粉碎;后倉充填小球,主要是研磨粉碎。隔倉板中部的固定環(huán)(兩半部分)將24塊隔倉板連成一個(gè)整體。同時(shí),因固定環(huán)截面形狀為“7”形,避免螺栓受研磨體沖擊而磨損斷裂。隔倉板中部的孔板與固定環(huán)聯(lián)接。
          磨機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后,隔倉板斷裂,孔板脫落的現(xiàn)象頻繁發(fā)生。隔倉板斷裂的主要原因是固定環(huán)凸緣磨損,研磨體沖斷螺栓使該隔倉受到較大沖擊所致。其次是孔板與固定環(huán)連接螺栓螺母裸露在固定環(huán)之外,易受研磨體沖擊而斷裂,致使孔板脫落,由此發(fā)生的竄球現(xiàn)象影響研磨效果。
          處理措施:
          (1)注意檢查固定環(huán)凸緣的磨損情況,發(fā)現(xiàn)磨損及時(shí)更換。
          (2)將孔板與固定環(huán)整合為一體(仍分為兩半部分,因人孔限制),減小了連接螺栓的長(zhǎng)度,消除了孔板脫落現(xiàn)象。
          (3)連接螺栓用雙螺母鎖緊,然后點(diǎn)焊,防止螺母松動(dòng)。
          采取上述措施后,大大延長(zhǎng)了隔倉板的使用壽命,一股使用周期可達(dá)6個(gè)月以上。
      1.5軸瓦拉傷
          軸瓦拉傷的原因一方面是缺油,因干磨擦所致;另一方面是潤(rùn)滑不良,油被污染。
          1990年6月5日,帶油環(huán)上刮油器松動(dòng)脫落,致使磨機(jī)前軸瓦拉傷,軸瓦限位螺栓頂斷。巡檢發(fā)現(xiàn)油位正常。但操作工未觀察到主軸表面是否有油。
          主軸承座潤(rùn)滑油被污染的原因主要是礦漿從磨頭迷宮密封漏入軸承座內(nèi),導(dǎo)致潤(rùn)滑不良。
          操作中一是采用正確的觀察方法,應(yīng)在磨機(jī)旋轉(zhuǎn)方向一側(cè)從監(jiān)視孔觀察軸瓦的潤(rùn)滑情況,而不應(yīng)只觀察油位的變化;二是改進(jìn)迷宮密封,在迷宮處安裝滴環(huán),防止油被污染;三是發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油被污染,要及時(shí)換油。
      2、技術(shù)改造
      2.1橡膠襯板代替金屬襯板
          采用橡膠襯板代替金屬襯板有以下優(yōu)點(diǎn):
          (1)耐磨性好,使用壽命長(zhǎng)
          根據(jù)磨機(jī)多年運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì),前倉橡膠襯扳可使用8—10個(gè)月,實(shí)際運(yùn)行4 474—6 355 h,根據(jù)資料介紹,一套錳鋼襯板使用壽命約為3600 h。按更換1次壓條計(jì)+橡膠襯板的使用壽命為鋼襯板的
      1.8倍左右。若按更換襯板對(duì)比使用壽命,橡膠襯板約為錳鋼襯板的3倍以上。
          (2)提高球磨機(jī)的生產(chǎn)能力
          球磨機(jī)采用橡膠襯里比金屬襯里的產(chǎn)量提高10%—30%(因用礦不同而異)!觢830 mm×6 400 mm球磨機(jī)改用橡膠襯板前后的產(chǎn)量對(duì)比見表2。
      (3)減輕磨機(jī)負(fù)荷,節(jié)能效果顯著
          橡膠襯板質(zhì)量輕,僅為錳鋼襯板的1/2—1/4,使用橡膠襯板后,磨機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部分質(zhì)量減少約6噸,其運(yùn)行電流從300 A下降到260 A,每年可節(jié)電14萬千瓦時(shí)。
          轉(zhuǎn)動(dòng)部分減輕后,磨機(jī)的啟動(dòng)力矩亦相應(yīng)減小,即使在電壓偏低的情況下,仍能一次啟動(dòng)。
          (4)  減少備件費(fèi)用,降低生產(chǎn)成本
          每套橡膠襯板的價(jià)格與錳鋼襯板相近,但壽命是錳鋼的1. 8-3O倍,所以若按每噸原礦的襯板費(fèi)用計(jì),橡膠襯板為2元,而錳鋼襯板為8元。
          (5)節(jié)約鋼材,提高礦漿質(zhì)量
          1臺(tái)∮l830 mm×6 400 mm磨機(jī),使用1套橡膠襯板可節(jié)約錳鋼43噸左右。用鋼襯板時(shí),礦漿含F(xiàn)e3031.90%,改為橡膠襯板后,同種礦的礦漿含F(xiàn)e203降至1.22%。
          (6)  延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命
          因質(zhì)量減少,傳動(dòng)部件傳動(dòng)力矩減小,所以減輕了減速機(jī),聯(lián)軸器、軸承和齒輪的磨損,同時(shí)延長(zhǎng)了傳動(dòng)部件的使用壽命。使用橡膠襯板后,每臺(tái)球磨機(jī)年運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間增加約500 h,僅此一項(xiàng),1臺(tái)∮1 830mm×6 400 mm磨機(jī)就可增產(chǎn)DAP約4 000噸。
          (7)減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,減少修理工時(shí)
          改用橡膠襯板后,沒有因斷螺栓而引起襯板脫落的現(xiàn)象,維修量大為減少,同時(shí)橡膠襯板輕而有彈性,安裝時(shí)方便,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度。
          (8)工作環(huán)境得到改善
          改用橡膠襯板,噪音大為降低。同時(shí)橡膠襯板隔熱性能好,提高了礦漿溫度,改善了礦漿的流動(dòng)性能,大大改善了工作環(huán)境。
          (9)利用磷酸系統(tǒng)排放的污水代替清水磨礦。
          由于橡膠襯板耐腐蝕,所以將磷酸系統(tǒng)回收的污水再利用返回磨機(jī),不僅節(jié)約了清水,減少-污水排放,而且在一定程度上降低了酸耗。
      2.2進(jìn)料裝置的改造
          某公司∮1830 mm×6400 mm球磨機(jī)進(jìn)料裝置由進(jìn)料溜管、進(jìn)料螺旋、密封裝置和加水管4部分組成。
          密封裝置原設(shè)計(jì)采用填料密封,不僅磨損快,漏料嚴(yán)重,而且摩擦阻力大,磨機(jī)啟動(dòng)困難。1990年10月將填料密封改為迷宮密封并在兩摩擦副間加潤(rùn)滑脂,解決了漏料問題,提高了密封效果和磨機(jī)的啟動(dòng)性能。但沒有克服礦水比例失調(diào),磨機(jī)“糊磨”時(shí)密封面泄漏礦漿的現(xiàn)象。為此.在密封環(huán)處增設(shè)1個(gè)橡皮墊,起到“滴環(huán)”的作用,將礦漿引流到地面,避免了礦漿進(jìn)入軸承座內(nèi),使?jié)櫥捅晃廴尽?br />     磨機(jī)進(jìn)料裝置的作用是將礦和水按比例順利送入磨機(jī)內(nèi)部,然而由于磷礦經(jīng)擦洗脫泥處理后,含水量大,細(xì)礦多,極易造成進(jìn)料螺旋堵塞,每班停車清理螺旋次數(shù)達(dá)7~8次。1997年7月15日,將進(jìn)料溜管由∮400mm縮小到∮325mm(進(jìn)料螺旋法蘭內(nèi)孔隨之縮。┎迦脒M(jìn)料螺旋。加水管由磨機(jī)內(nèi)部移至溜管處。這樣,利用水的沖力將礦送到進(jìn)料螺旋上,然后由螺旋將物料旋入磨機(jī)體內(nèi),徹底解決了進(jìn)料螺旋因料濕而頻繁堵塞的問題。
          為了更好地提高磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率,減少停機(jī)檢修時(shí)間。1995年4月,在進(jìn)料溜管下部加裝滑輪、軌道后,一拉一推就能完成進(jìn)料裝置的拆卸、安裝,省力、省時(shí)又方便。
      2.3減速機(jī)高速軸的密封改造
          球磨機(jī)減速機(jī)軸封采用擋油環(huán)、氈墊密封結(jié)構(gòu)。14球磨機(jī)高速軸密封長(zhǎng)期漏油,1995年4月大修期間,將氈封改用油封(PG 160×130×14),徹底消除了漏油現(xiàn)象。但油封老化、磨損需更換時(shí),必須拆卸聯(lián)軸器后才能安裝,檢修時(shí)間長(zhǎng)。在軸上安裝2~3個(gè)備用油封,更換油封時(shí)將舊油封割斷拿下即可,不需拆卸聯(lián)軸器,大大延長(zhǎng)了設(shè)備的檢修周期。
      2.4球磨機(jī)冷卻水系統(tǒng)的改造
          改造前,2臺(tái)球磨機(jī)前后軸承座、軸瓦,減速機(jī)油溫是分別冷卻,進(jìn)水口和出水口共有6個(gè),操作控制分散,一次水浪費(fèi)大。
          改造后,將2臺(tái)球磨機(jī)冷卻水進(jìn)出口合并集中,改為2進(jìn)2出。保證了設(shè)備的安全運(yùn)行,同時(shí)節(jié)約了大量水資源。
      2.5滾筒篩的改造
          改造前,滾筒篩安裝鋼絲篩網(wǎng),篩網(wǎng)孔為5 mm×5 mm,磨損快,造成礦漿中大顆粒磷礦多,對(duì)萃取生產(chǎn)危害極大,對(duì)礦漿泵、磷酸料漿泵、稠漿污水泵、低閃軸流泵、攪拌槳、萃取槽防腐層等磨蝕嚴(yán)重,影響磷礦轉(zhuǎn)化率,造成設(shè)備、管閥堵塞,降低開車率。
          1995年4月,將鋼絲篩網(wǎng)改由16 Mn,厚度3mm鋼板卷制,網(wǎng)孔為∮3.86 mm。為了提高滾筒篩的開孔率,又將圓孔改為條形孔2.5×20 mm,并將滾筒篩制成圓錐形∮594/∮554mm,滾筒篩的錐度加快了礦漿中大顆粒礦的分離速度。
      2.6安裝直線振動(dòng)篩
          礦漿經(jīng)滾筒篩一次分離后+仍難以滿足生產(chǎn)需要。為此,在滾筒篩下部安裝1臺(tái)直線振動(dòng)篩(規(guī)格600 mmXl 200 mm,篩網(wǎng)網(wǎng)孔1.2mm×7.2 mm,電機(jī)型號(hào);YZD -8 -4,N=0.75kW,n=1 460 r/min),對(duì)礦漿進(jìn)行二次篩分。礦漿經(jīng)二次篩分后,提高了礦漿的細(xì)度。

      上一篇:ZGMn13襯板壽命探析

      下一篇:ZGMn13Cr2RE強(qiáng)韌性高錳鋼襯板在球磨機(jī)上的應(yīng)用

      人妻体内射精一区二区三四_亚洲AV无码乱码国产精品_亚洲AV成人无码久久精品老人_中文无码熟妇人妻AV在线

      <samp id="qhurv"></samp>

      <samp id="qhurv"><acronym id="qhurv"></acronym></samp>