1、240 t/h燃燒石油焦循環(huán)流化床喘振現(xiàn)象
蘇丹吉利4期2×55 MW石油焦電站工程采用循環(huán)流化床(CFB)技術(shù),全燒石油焦,鍋爐由東方鍋爐工業(yè)集團(tuán)公司設(shè)計(jì)制造,主蒸汽流量240 Uh,系單汽包自然循環(huán)、半露天布置循環(huán)流化床鍋爐,采用單爐膛、絕熱式旋風(fēng)分離器、永冷式滾筒出渣機(jī)、全鋼結(jié)構(gòu)爐架。鍋爐采用平衡通風(fēng),從一次風(fēng)機(jī)出來的空氣分成兩路送入爐膛:第一路,經(jīng)一次風(fēng)窄氣預(yù)熱器加熱后的熱風(fēng)進(jìn)入爐膛底部的水冷風(fēng)室,通過布置在布風(fēng)板上的風(fēng)帽使床料流化,并形成向上通過爐膛的氣固兩相流;第二路,熱風(fēng)經(jīng)給料增壓風(fēng)機(jī)后,用于爐前給料裝置。
二次風(fēng)機(jī)供風(fēng)也分為兩路;第一路經(jīng)空預(yù)器加熱后的二次風(fēng)直接經(jīng)爐膛下部前后墻的二次風(fēng)箱分二層送入爐膛;第二路,一部分未經(jīng)預(yù)熱的冷二次風(fēng)作為給料皮帶的密封用風(fēng)。
煙氣及其攜帶的同體粒子離開爐膛,通過布置在水冷壁后墻上的分離器進(jìn)口煙道迸入旋風(fēng)分離器,在分離器里絕大部分物料顆粒從煙氣流中分離出來,另一部分煙氣流則通過旋風(fēng)分離器中心筒引出,由分離器出口煙道引至尾部豎井煙道,從前包墻上部的煙窗進(jìn)入并向下流動(dòng),沖刷布置其中的水平對(duì)流受熱面管組,將熱量傳遞給受熱面,而后煙氣流經(jīng)管式空氣預(yù)熱器進(jìn)入除塵器,最后,由引風(fēng)機(jī)抽進(jìn)煙囪,排入大氣。
富通新能源銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
2009年2月對(duì)鍋爐進(jìn)行冷態(tài)試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn):鍋爐在空床時(shí)(無循環(huán)物料),啟動(dòng)一次風(fēng)機(jī),鍋爐本體不會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)。當(dāng)鍋爐爐膛微正壓時(shí),發(fā)現(xiàn)鍋爐后墻29 m范圍處存在振動(dòng),振動(dòng)方向:從鍋爐內(nèi)部向外來回振動(dòng),振動(dòng)幅度:3~6 mm,振動(dòng)頻率約為60 Hz:在鍋爐運(yùn)行時(shí),當(dāng)爐膛處于微負(fù)壓,發(fā)現(xiàn)鍋爐后墻的振動(dòng)發(fā)生轉(zhuǎn)移,僅在鍋爐的前墻29 m范圍處存在振動(dòng),振動(dòng)方向:從鍋爐內(nèi)部向外來回振動(dòng),振動(dòng)幅度:3~6 rnm,振動(dòng)頻率約為:60Hz。
以往的研究發(fā)現(xiàn)鍋爐在周期性振動(dòng)的交變應(yīng)力作用下,極易產(chǎn)生大面積的疲勞損傷,并發(fā)生水冷壁爆管,這在國內(nèi)已有先例,所以,應(yīng)重視呼吸式交變振動(dòng)對(duì)鍋爐的影響。
初步試驗(yàn)和調(diào)查分析后,認(rèn)為產(chǎn)生振動(dòng)激振源因素為:
(1)以河沙作為流化床料難以均勻流化,容易產(chǎn)生溝流即產(chǎn)生脈動(dòng),可能足振動(dòng)激振源,投入石油焦后其床科的粒徑分布有變化,床料更易流化。
(2)布風(fēng)板設(shè)計(jì)阻力較小,對(duì)一次風(fēng)風(fēng)壓脈動(dòng)的過濾能力差,可能是振動(dòng)激振源。
(3)鍋爐前后墻水冷壁剛性較差,抗脈動(dòng)能力弱.
(4)需要監(jiān)測(cè)、調(diào)整鍋爐爐頂拉桿的扭矩,保證鍋爐受力均勻,增加抗衡振動(dòng)的能力。
(5)一次風(fēng)風(fēng)機(jī)選型偏大,工作可能不穩(wěn)定區(qū),風(fēng)壓可能產(chǎn)生脈動(dòng),可能是激振源。
(6)增壓風(fēng)機(jī)有可能將風(fēng)壓脈動(dòng)放大。
為此,逐一對(duì)上述問題進(jìn)行了試驗(yàn)和調(diào)整。
2、爐膛喘振的分析和解決
2.1風(fēng)機(jī)引起的鍋爐振動(dòng)分析和解決
通過對(duì)鍋爐機(jī)組運(yùn)行大量的調(diào)查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)脈動(dòng)是引起鍋爐振動(dòng)的原因之一。
由于風(fēng)機(jī)葉片的結(jié)構(gòu)原因,一次風(fēng)機(jī)內(nèi)氣流壓力在低負(fù)荷下的脈動(dòng)較大,一般爐膛采取增加剮性的設(shè)計(jì)措施,來抗衡這種振動(dòng):實(shí)際鍋爐爐膛發(fā)生振動(dòng)時(shí),是由其爐膛內(nèi)部靜壓的變化(以下稱壓力脈動(dòng))導(dǎo)致的,正常情況下其振動(dòng)不大。若出現(xiàn)了異常振動(dòng),可能的原因是:爐內(nèi)壓力脈動(dòng)高于正常值:爐膛結(jié)構(gòu)強(qiáng)度低于正常值。
壓力周期脈動(dòng)時(shí),其脈動(dòng)幅值就大;壓力脈動(dòng)頻率不規(guī)則時(shí),其脈動(dòng)幅值就小,離心風(fēng)機(jī)在小流量和小開度運(yùn)行時(shí),風(fēng)機(jī)出口壓力脈動(dòng)高,眾所周知,電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T468-2004《電站鍋爐風(fēng)機(jī)選型和使用導(dǎo)則》7.3條中規(guī)定“離心風(fēng)機(jī)應(yīng)避免調(diào)節(jié)門開度在30%以下長(zhǎng)期運(yùn)行”,
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的情況,增加一個(gè)一次風(fēng)、二次風(fēng)冷風(fēng)聯(lián)絡(luò)管和控制風(fēng)門,將一次風(fēng)的一部分冷風(fēng)通過這個(gè)旁路與二次風(fēng)系統(tǒng)連接,運(yùn)行時(shí),打開旁路,可以增加一次風(fēng)總流量,使一次風(fēng)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行流量增加后,可以避開30%以下的不穩(wěn)定流量區(qū),一次風(fēng)的風(fēng)壓波動(dòng)將大幅減小。
通過熱態(tài)運(yùn)行觀察:鍋爐在100%負(fù)荷下,一次風(fēng)機(jī)的開度38%,鍋爐在60%負(fù)荷下,當(dāng)一次風(fēng)機(jī)的開度在25%時(shí),出現(xiàn)風(fēng)機(jī)本體振動(dòng),為此要避開該點(diǎn)在27%開度下運(yùn)行,風(fēng)機(jī)本體振動(dòng)在其要求范圍內(nèi)。
因此認(rèn)為:增加一、二次風(fēng)的聯(lián)絡(luò)門對(duì)一次風(fēng)的風(fēng)壓波動(dòng),對(duì)減少鍋爐喘振的現(xiàn)象是有效的。
2.2床料流化不良引起鍋爐的周期脈動(dòng)的分析和解決
對(duì)流化床鍋爐而言,在布風(fēng)阻力較小時(shí),又采用難以流化的床料,通常會(huì)產(chǎn)生床料的穿孔,形成溝流現(xiàn)象,溝流將形成不穩(wěn)定的流化現(xiàn)象,產(chǎn)生震蕩,這樣也會(huì)形成床料流化的周期性振動(dòng),
合理的布風(fēng)板阻力是穩(wěn)定流化的基礎(chǔ)條件,布風(fēng)板阻力大,將消耗大量的一次風(fēng)能量,但布風(fēng)板阻力小,將產(chǎn)生氣流不均勻,造成流化不良,產(chǎn)生壓力脈動(dòng),成為一種激振源,在熱態(tài)時(shí)容易結(jié)焦。
冷態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):鍋爐在2萬風(fēng)量的情況下,爐內(nèi)的床料有輕微鼓泡,在6萬風(fēng)量的情況下,床料的流化順序從左至右,但爐膛內(nèi)靠前墻的床料不流化。初步判斷,布風(fēng)板阻力太小,造成床料流化不均,甚至出現(xiàn)溝流現(xiàn)象,
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,兩臺(tái)鍋爐布風(fēng)板空板實(shí)際阻力太小,沒有達(dá)到設(shè)計(jì)的要求(原設(shè)計(jì)的參數(shù),冷態(tài):3.2 kPa,熱態(tài):4.8 kPa)。
#1爐布風(fēng)板阻力:2.2 kPa(冷態(tài)),風(fēng)量124lKNm3/h;#2爐布風(fēng)板阻力:1.7 kPa(冷態(tài)).風(fēng)量124kNm3/h.
根據(jù)試驗(yàn)的結(jié)果和以往的經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為高的布風(fēng)板阻力是對(duì)付河沙難以流化的有力手段。檢查發(fā)現(xiàn)本鍋爐采用兩種風(fēng)帽:鐘罩風(fēng)帽和7字型定向風(fēng)帽,這里又存在阻力匹配的問題需,要統(tǒng)一考慮,
經(jīng)研究,決定在風(fēng)帽的入口,用∮l6的不銹鋼圓柱(耐高溫,抗氧化)進(jìn)行有限堵塞,減少入口面積,增加風(fēng)帽阻力.即在靠鍋爐前墻的兩排風(fēng)帽、兩側(cè)和后墻的一排風(fēng)帽在風(fēng)帽入口只安裝一條不銹鋼棍,增加風(fēng)帽阻力,布風(fēng)板中間其余的風(fēng)帽,在風(fēng)帽入口安裝兩條不銹鋼棍。改造后,鍋爐的布風(fēng)板阻力,冷態(tài):由原來的1.7 kPa調(diào)整為現(xiàn)在的2.8 kPa.風(fēng)量124kNm3/h,發(fā)現(xiàn)流化變好,鍋爐的溝流現(xiàn)象大大減少,同時(shí)鍋爐在冷態(tài)的喘振幅度從3—6 mm減小到1~3 mm。
同時(shí)將增壓風(fēng)機(jī)的壓頭由13 kPa增加到15 kPa。觀察其對(duì)鍋爐振動(dòng)基本無影響.
2.3剮性梁連接銷間隙調(diào)整
調(diào)整連接銷釘間隙:原來1.5 mm.現(xiàn)在0.5 mm,同時(shí)增加剛性梁的校正桿,但對(duì)鍋爐振動(dòng)來講效果不明顯.
現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐剛性梁較小,橫截面偏小,抗彎彈性模量較小,調(diào)整比較困難.通過計(jì)算,對(duì)鍋爐剛性梁強(qiáng)度較弱的部位(標(biāo)高7.9 m、17.6 m、34 m)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加固.
鍋爐熱態(tài)情況下在26~29 m標(biāo)高處的喘振最大幅度為2 mm左右.
這種情況下,經(jīng)與鍋爐廠商榷,在鍋爐標(biāo)高10.5m、18m、29.57 m處,四個(gè)角加裝角接連接板。取得了滿意的效果,鍋爐的呼吸振動(dòng)從根本上消除,得到了業(yè)主的認(rèn)同.
3、結(jié)論
CMEC承包的蘇丹吉里項(xiàng)目的240 t/h燃燒石油焦流化床采用河沙作為床料,由于河沙的密度較大,容易在密相區(qū)底部沉積,影響流化而產(chǎn)生溝流,容易出現(xiàn)周期性的振動(dòng)。另外,風(fēng)機(jī)選型偏大,易產(chǎn)生壓力脈動(dòng),鍋爐局部剛性粱強(qiáng)度較弱等問題。造成了鍋爐出現(xiàn)呼吸式喘振,通過增加一二次風(fēng)道之間的聯(lián)絡(luò)風(fēng)門和增加布風(fēng)板的阻力,及增加鍋爐爐墻的強(qiáng)度、加裝角型連接板等措施,消除了鍋爐的呼吸式振動(dòng),同時(shí)也說明了鍋爐振動(dòng)的因素較多,解決要從多方面考慮。