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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      65t/h燃油鍋爐改燒水煤漿技術(shù)研究

      發(fā)布時間:2013-04-27 14:50    來源:未知

           隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,石油消費呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢.2003年我國進口石油量已達到9112萬t,需支付大量外匯,油價居高不下,己在一定程度上影響我國經(jīng)濟發(fā)展,因此,尋找新的代油燃料,確保我國能源供應(yīng)的穩(wěn)定和社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義,我國煤炭資源十分豐富,占化石能源資源的80%以上,如果把不清潔的煤轉(zhuǎn)化成潔凈的代油燃料,無疑將是一項符合國情、有重要社會經(jīng)濟效益的工作.水煤漿正是實現(xiàn)代油的煤基潔凈燃料,它是由68%左右的煤粉、32%左右的水和0.5%左右的化學(xué)添加劑組成的,其流動和儲存特性類似重油,并能像油一樣霧化燃燒,是一種理想的代油燃料.因水煤漿燃料的組成特點使其在鍋爐中的燃燒過程與油、煤粉都有區(qū)別,燃油鍋爐要實現(xiàn)水煤漿穩(wěn)定高效燃燒,則必須對鍋爐本體、燃燒器、噴嘴等關(guān)鍵部件進行改造設(shè)計,筆者針對某廠65 t/h燃油鍋爐,介紹了進行改燒水煤漿的一些技術(shù)設(shè)計和燃燒試驗,結(jié)果表明改造是成功的.
      1、原鍋爐概況
           該鍋爐是北京鍋爐廠制造的Y - 65/3.9-1型燃油鍋爐,原設(shè)計燃燒渣油,鍋爐采用中壓單鍋筒、自然循環(huán)、負壓燃燒、平衡通風(fēng)、Ⅱ型室內(nèi)布置,爐膛為正方形截面,鍋爐采用全懸吊結(jié)構(gòu),利用大直徑下降管集中供水.爐膛為密節(jié)距水冷壁,水平煙道及尾部煙道上部布置有過熱器和包墻管,水平煙道分兩級布置了對流過熱器,兩級之間裝設(shè)噴水減溫器,以調(diào)節(jié)過熱蒸汽溫度,省煤器為單級布置,空預(yù)器為臥式,尾部垂井裝有鋼珠除塵,原設(shè)計燃燒裝置為4只重油燃燒器(后改為油/天然氣兩用),分2排布置于爐室前墻.鍋爐簡圖如圖1 (a)所示.
      2、油爐改燒水煤漿的關(guān)鍵技術(shù)及難點
          (1)燃燒水煤漿需要的著火熱是煤粉的1.3倍,如何保證穩(wěn)定著火和高效燃燒;水煤漿著火和燃燒特點與油相差較大,如何把油燃燒器改成水煤漿和油兩用燃燒器;設(shè)計及研制能使高黏度水煤漿良好霧化的防磨噴嘴;與燃油相比,水煤漿火炬延長3m以上,如何保證爐膛出口的煙溫在允許范圍內(nèi).
          (2)灰渣處理水煤漿雖然屬少灰燃料,但也要防止?fàn)t內(nèi)結(jié)焦、積灰,清除爐底灰渣,防止各受熱面積灰和飛灰磨損,并做到灰渣綜合利用,滿足環(huán)保要求.
          (3)高水分問題水煤漿含有30%~40%的水,如何防止露點升高而引起尾部受熱面低溫腐蝕.
          (4)傳熱及受熱面油爐熱負荷大于煤爐(如容積熱負荷大1.60~1.75倍),改燒水煤漿后如何提高鍋爐出力;水煤漿和油輻射換熱特性不一樣,油爐改燒水煤漿后爐膛等受熱面吸熱分配將發(fā)生變化,如何調(diào)整受熱面布置,保證減溫裝置滿足汽溫的要求,過熱器不超溫.
          (5)煙氣排放污染如何控制煙氣中的飛灰、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放,符合國家環(huán)保排放要求.
          (6)設(shè)備燃燒器和受熱面改造后,阻力會有所增加,如何降低煙風(fēng)阻力;水煤漿燃燒過量空氣系數(shù)比燃油大0.1左右,空氣和煙氣量會有所增加,如何使原送、引風(fēng)機盡量少改動而滿足要求.
      (7)運行水煤漿冷爐快速點火及切換技術(shù);水煤漿冷熱態(tài)調(diào)整試驗問題;水煤漿燃燒運行優(yōu)化和操作規(guī)程;水煤漿低負荷穩(wěn)燃運行技術(shù).
      三門峽富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      3、鍋爐改造技術(shù)
      3.1  鍋爐本體改造
          燃油鍋爐特點是爐膛容積小,熱負荷大,該爐容積熱負荷為0. 24 MW/m3,為了適應(yīng)水煤漿燃燒,鍋爐體積需要擴大,以降低鍋爐容積熱負荷,為此爐膛整體向下延伸約2 m.
          在受熱面改造方面,過熱器和噴水減溫裝置不改動,為了提高熱風(fēng)溫度,對省煤器和空預(yù)器的面積和布置進行調(diào)整,即在省煤器上、下兩組之間增加一級空預(yù)器,同時上組省煤器去除6排管子,增加下級空預(yù)器的面積,使空預(yù)器總面積約增加2 000m2.改造后的鍋爐如圖1(b)所示.此外,鍋爐水冷壁和其他受熱面增加吹灰裝置,省煤器和空預(yù)器增加防磨裝置,
          爐底由原來平爐底改為冷灰斗,并增加刮板式撈渣機,除塵器選用單室二電場靜電除塵器,干法出灰,經(jīng)刮板送入專用飛灰罐車,直接運送并進行綜合利用.
      3.2  油/水煤漿兩用燃燒器
          燃燒器由前墻布置旋流燃燒器改為四角布置直流燃燒器,該燃燒器為油/水煤漿兩用燃燒器,均等布風(fēng)方式,一次風(fēng)噴口(即油/水煤漿兩用燃燒器)2層,二次風(fēng)口3層;一次風(fēng)噴口內(nèi)層為中心一次風(fēng),外層為周界一次風(fēng),按分級送風(fēng)形式布置,中心風(fēng)道設(shè)置固定葉輪(圖2).燃油時投中心風(fēng)和部分周界一次風(fēng),燃水煤漿時投周界一次風(fēng),為了保證燃油時蒸汽參數(shù)和燃瓦斯氣的需要,保留前墻上排2個旋流燃燒器.
      3.3  水煤漿和油霧化噴嘴
          這次改造使用的噴嘴是浙江大學(xué)研制的撞擊式多級蒸汽霧化型水煤漿噴嘴,該噴嘴主要磨損部位鑲嵌碳化鎢材料,使噴嘴壽命達到1 500—2 000 h.油噴嘴采用“Y”型噴嘴,其主要技術(shù)參數(shù)見表1.
      4、試驗和應(yīng)用
      4.1試驗燃料特性
      試驗期間水煤漿燃料由自備制漿廠提供,制漿用煤為鶴崗煙煤,燃料油為渣油,水煤漿和油特性見表2.
      4.2  水煤漿鍋爐點火過程
          每個燃燒器下二次風(fēng)噴口里裝有水煤漿點火系統(tǒng)(圖3),包括帶穩(wěn)燃器的、高能點火槍和燃氣槍管,在水煤漿點火前,先用高能點火棒點燃瓦斯氣,再用瓦斯氣逐支點燃主油槍管內(nèi)的渣油,待鍋爐負荷達到40%,爐膛溫度在900~1 000℃以上,爐膛出口溫度超過650~700℃后,再逐步投入水煤漿槍,逐漸提高鍋爐負荷和爐膛溫度,同時逐步撤除油槍或氣槍.后來加大了燃氣槍容量,用4支燃氣槍直接點燃水煤漿,再逐步切換,這樣就完全脫離了燃油.
      4.3  燃燒調(diào)整試驗結(jié)果
          (1)鍋爐的主要技術(shù)參數(shù)燃燒調(diào)整試驗共進行3個工況,工況1為油和水煤漿混燒工況,燃料比例是水煤漿投4支槍,渣油投2支槍;工況2是全燒水煤漿工況,投6支水煤漿槍;工況3是全燒水煤漿低負荷(50%負荷)試驗,投4支水煤漿槍,燃燒器配風(fēng)對作好燃燒是非常重要的,根據(jù)熱力計算,投水煤漿槍6根就能滿足55 t/h設(shè)計負荷要求,一般安排在下層一次風(fēng)口4根,上層一次風(fēng)口2根(對角),相應(yīng)的配風(fēng)按均等配風(fēng)的要求分布,即上二次風(fēng)、中二次風(fēng)和下二次風(fēng)按設(shè)計要求全投.調(diào)試期間水煤漿噴槍前漿壓維持在0.9 MPa左右,汽壓維持在0.9~1.0 MPa,水煤漿入爐溫度維持在約49℃.
          表3說明鍋爐改造后能滿足運行要求,無論是油/水煤漿混燒還是全燒水煤漿,無論是高負荷還是低負荷(50%),鍋爐主要參數(shù)都在改造設(shè)計范圍內(nèi),能滿足運行要求,調(diào)試期間,鍋爐最高曾達到65 t/h.鍋爐在低負荷(50%)全燒水煤漿條件下,水煤漿依然快速著火,燃燒穩(wěn)定,在上述工況下,燃燒效率和鍋爐熱效率分別達到97%和90%以上,與煤粉爐不相上下.
          但試驗中也發(fā)現(xiàn)全燒水煤漿飛灰含碳量偏高,在10%~20%之間,原因一是風(fēng)量不足,根據(jù)爐膛出口(高過和低過之間)測量,氧量為2. 5%~3.0%(熱力計算要求4%),偏低;另外,送入爐內(nèi)的風(fēng)量測量表明也偏低;二是測試期間由于煤漿質(zhì)量等原因,經(jīng)常發(fā)生噴嘴堵塞現(xiàn)象,頻繁換槍,造成燃燒狀態(tài)波動,不利于燃燼.
          (2)爐內(nèi)溫度分布  對鍋爐燃燒器區(qū)域(測點在4個墻中間標(biāo)高5 500 mm)、燃燒器上方(測點在兩側(cè)墻標(biāo)高8 500 mm)和爐膛出口溫度測量結(jié)果見圖4和表4.燃燒區(qū)域最高溫度為1 400℃以上,說明燃燒是非常穩(wěn)定的,煤漿著火距離均在200~300 mm以內(nèi),上層燃燒器比較近,圖4為全燒水煤漿時爐內(nèi)燃燒溫度隨鍋爐負荷變化情況,負荷升高,各點溫度也隨之提高,在負荷較低情況下,燃燒器區(qū)域和爐膛出口溫度依然維持在1200和700℃左右,說明能保證水煤漿穩(wěn)定著火燃燒,
          (3)排煙成分  全燒水煤漿鍋爐尾部煙氣成分監(jiān)測數(shù)據(jù)見表5,測量儀器為Test0360煙氣分析儀.3個工況下NO。排放濃度分別為585,498和425 mg/m3,SO2排放濃度分別為598,379和352 mg/m3,均明顯低于國家『日鍋爐環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),特別是NO。和SO,明顯低于常規(guī)燃渣油和煤粉鍋爐,因此在環(huán)保方面也具有明顯優(yōu)勢.
      5、結(jié)論
          運行結(jié)果表明65 t/h油爐改燒水煤漿后,鍋爐主要參數(shù)能滿足運行要求,鍋爐負荷可以達到設(shè)計值55 t/h以上,調(diào)試期間最高可以達到65 t/h.鍋爐熱效率在90%以上,燃燒效率在97%以上,水煤漿/油兩用燃燒器既能滿足水煤漿快速著火、穩(wěn)定燃燒的目的,又能滿足油燃燒的要求,水煤漿燃燒時,火炬明亮,燃燒完全,噴嘴負荷調(diào)節(jié)范圍大,調(diào)節(jié)方便,油漿切換容易,
          改燒水煤漿后鍋爐煙氣污染物排放物S0,和NO。均低于國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),具有十分明顯的社會經(jīng)濟效益,初步估計1臺鍋爐年經(jīng)濟效益達到1 500萬元以上,作為我國第1臺65 t/h燃油設(shè)計鍋爐改燒水煤漿,對我國大量的燃油鍋爐改燒水煤漿具有重要的示范意義,為我國“以煤代油”的戰(zhàn)略決策開辟了一條新的道路,

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