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      烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

       

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      ∮2.8mx42m回轉(zhuǎn)窯烘干機(jī)長(zhǎng)厚窯皮問(wèn)題的解決

      發(fā)布時(shí)間:2013-04-26 08:26    來(lái)源:未知

          YZ水泥廠∮2.8mx42m回轉(zhuǎn)窯烘干機(jī),原為五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器窯,后改造為帶流化床分解爐的預(yù)分解窯,設(shè)計(jì)600t/d.實(shí)際不足500t/d,正常生產(chǎn)時(shí)窯前正壓嚴(yán)重,熟料結(jié)粒不好。2007年5月份再次進(jìn)行改造,設(shè)計(jì)能力700t/d。改造方案為:加大分解爐直徑和高度,以及更換C.旋風(fēng)筒。投產(chǎn)后,燒成帶末端12—14m處窯皮厚,不平整,22m處有孤圈,一般在下料24h后后圈長(zhǎng)成,窯尾漏料,被迫停窯。
      1、存在的問(wèn)題
          1)C5出口壓力為-1200~-1300Pa、爐出口壓力為-260Pa、窯尾壓力為-70Pa、三次風(fēng)壓力為-60Pa,都明顯偏低;
          2)爐走風(fēng)多,窯走風(fēng)少,三次風(fēng)門需關(guān)到60u/o;
          3)窯尾豎嫻道入C5處采用的是方變圓連接,局部阻力偏大;
          4)停窯后檢查,測(cè)得窯尾煙室靠窯側(cè)圓拱距斜坡最大距離僅800mm,通風(fēng)面積約0,9m2,風(fēng)速25m/s,阻力過(guò)大(此處風(fēng)速不應(yīng)大于18 m/s);
          5)C2和C3進(jìn)口面積為2.14m2,C2進(jìn)口風(fēng)速為24.4m/s,C3進(jìn)口風(fēng)速為26.3m/s,較正常風(fēng)速情況下(19m/s)增加阻力0.65—0.9倍。
          因此,系統(tǒng)阻力偏大、不平衡,造成爐窯都通風(fēng)不足且窯走風(fēng)少,是窯長(zhǎng)厚窯皮的主要原因。
      2、采取的措施
          1)擴(kuò)大C2和C3進(jìn)口截面積,C2進(jìn)口擴(kuò)大0.6mz(內(nèi)側(cè)加寬260mm),C3進(jìn)口擴(kuò)大0.8m2(內(nèi)側(cè)加寬340mm),擴(kuò)后風(fēng)速19m/s;
          2)將入C,處的方變圓處取直;
          3)將窯尾煙室擋火墻的立拱打掉200mm,斜坡減薄50 mm,面積擴(kuò)大到1.1m2,風(fēng)速降為19m/s。
      3、改后的調(diào)試
          6月19日13:00點(diǎn)火,22:00投料,20日0:00點(diǎn)爐。點(diǎn)爐過(guò)程中存在以下問(wèn)題:
          1)三次風(fēng)門開(kāi)度過(guò)大,摻入冷風(fēng)多,爐溫上升緩慢;
          2)投料過(guò)早,C4溫度不足650℃就投了料,入爐料溫低,爐內(nèi)溫度低,爐煤難點(diǎn)燃;
          3)送煤螺旋輸送機(jī)故障,導(dǎo)致多次斷煤,最后造成點(diǎn)爐失敗。
          從現(xiàn)場(chǎng)觀察看,點(diǎn)爐操作方法不當(dāng),沒(méi)有把握住流化床分解爐的點(diǎn)爐操作要點(diǎn)。一是投爐前先按SP窯操作,徒勞延長(zhǎng)了升溫時(shí)間;二是點(diǎn)爐時(shí)關(guān)鍵溫度掌握的不好,比如:C5和C4出口溫度控制的不好,分解爐給煤時(shí)C5出口溫度僅500℃,而且排風(fēng)用得過(guò)大,造成點(diǎn)火困難;C4出口溫度剛到6000C就下料,造成分解爐點(diǎn)火升溫十分緩慢,還容易造成爆炸事故。
          到第二天正常時(shí),窯縮口仝開(kāi),三次風(fēng)門關(guān)40%,投料量為40t/h。爐出口、窯尾和三次風(fēng)壓力較改造前無(wú)明顯變化,但C,出口壓力達(dá)到-1500Pa左右(這是改造C2和C3入口的效果),最顯著的是窯前正壓徹底消失。加料量到45t/h時(shí),出現(xiàn)溫度倒掛,還經(jīng)常出現(xiàn)C4分料閥漏料現(xiàn)象。漏料時(shí),C,溫度大幅度下降達(dá)80℃以下,然后就是尾溫下降,被迫減料慢窯。如此反復(fù),窯熱工制度難以穩(wěn)定。到了21日,14m處窯皮增厚、22m處又出現(xiàn)后圈(簡(jiǎn)體溫度下降顯著),窯尾密封圈處出現(xiàn)漏料。只有減料才能消除溫度倒掛。當(dāng)時(shí)分析是窯內(nèi)阻力大造成窯內(nèi)風(fēng)量不足所致,關(guān)三次風(fēng)門到60%,出現(xiàn)壓爐,情況并未好轉(zhuǎn),而且尾溫不穩(wěn),忽高忽低,窯速難以提高,無(wú)法繼續(xù)加料。
          此時(shí)保持人窯物料和窯尾溫度的穩(wěn)定是實(shí)現(xiàn)窯穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。于是決定只控制C5出口溫度到890℃,保證人窯物料溫度>850℃。同時(shí)將三次風(fēng)門全部打開(kāi),窯尾縮口閘板插進(jìn)150mm。這樣做以后,窯速提到4r/min,情況好轉(zhuǎn),窯皮大量脫落,加料量到45t/h時(shí),熟料升重提高,達(dá)1 300g/L以上,fCa0<1.5%。23~25日連續(xù)小班加料量超過(guò)370t,按料耗1.6計(jì)算,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到29.22t/h,日產(chǎn)達(dá)到700t/d。到7月25日實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)量17200t,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量29.3t/h,運(yùn)轉(zhuǎn)率81.5qo。至此,長(zhǎng)達(dá)近2個(gè)月的長(zhǎng)厚窯皮問(wèn)題徹底解決。
      4、結(jié)論
          造成回轉(zhuǎn)窯長(zhǎng)厚窯皮、后圈、結(jié)大蛋問(wèn)題的最主要原因是窯內(nèi)通風(fēng)不良。而引起窯內(nèi)通風(fēng)不良的原因有:①爐窯阻力不平衡;②系統(tǒng)漏風(fēng)嚴(yán)重;③排風(fēng)機(jī)規(guī)格偏;④系統(tǒng)阻力大。解決了通風(fēng)問(wèn)題就可以解決長(zhǎng)厚窯皮問(wèn)題。
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