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      秸稈粉碎機新聞動態(tài)

       

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      ZKX2160型直線振動篩的技術(shù)改造

      發(fā)布時間:2013-04-24 08:18    來源:未知

      0、引言
          大屯某公司選煤廠,是一座年入洗210萬t的中央型現(xiàn)代化選煤廠,有6臺ZKX2160型直線振動篩,其中3臺作為塊煤分級、脫水用,另3臺作為末精煤脫泥、脫水用。在使用該型號振動篩的過程中,經(jīng)常發(fā)生篩梁斷裂、篩孔堵塞,激振器的三角帶更換困難,皮帶輪損耗多等問題,嚴重制約了生產(chǎn),必須進行技術(shù)改造。
      1、ZKX2160型直線振動篩的技術(shù)改造
      1.1  篩梁的改造
      1.1.1  原篩梁的缺陷
          篩梁斷裂是生產(chǎn)過程中發(fā)生頻率最高的故障,一般運行周期在lOd左右,臨時處理辦法是進行焊接,但焊接后易產(chǎn)生焊接應(yīng)力,修復(fù)后一般也只能運行4~5個班次,所以每隔3個月左右就需全面更換一次篩梁。
          原篩梁采用1.75×8等邊角鋼兩面鉆孔加工而成,上面鉆孔后用螺栓固定篩板,側(cè)面鉆孔后用螺栓與80×8扁鋼制作的篩座板聯(lián)接,篩座板再與用(P273×9的無縫鋼管制作的大梁焊接。篩梁鉆孔后,使角鋼截面產(chǎn)生應(yīng)力集中,抗彎強度和抗扭轉(zhuǎn)能力大大降低。篩子工作時,篩梁受到物料的沖擊和激振器激振力合力周期性的剪切,篩梁以螺栓為支點,形成周期性的彎曲,螺栓孔不斷受損并加大,變成橢圓,使篩梁的截面更加薄弱,最終導(dǎo)致篩梁在螺栓孔處斷裂。顯然,篩梁與大梁的連接方式不合理和篩梁的選料規(guī)格偏小是篩梁斷裂的主要原因。
      1.1.2篩梁的改造
          針對篩梁斷裂的原因,可在篩梁的選料和篩梁的連接方式上進行改造。
          (1)篩梁的材料由原I.75×8等邊角鋼,改為用10#槽鋼,再在開口面覆蓋焊接一85×6扁鋼,使其成為100×48的矩形空心鋼,再鉆上固定篩板的螺栓孔。這樣即使篩梁鉆孔后截面產(chǎn)生應(yīng)力集中,但由于新篩梁的截面積增加了63.8%.從而其強度大大增強。
          (2)將篩梁由原來先與篩座板用螺栓聯(lián)接,篩座板再與大篩焊接,改為篩梁與大梁直接焊接,同時為增加篩梁與大梁的焊接面積,再選用L75×8的等邊角鋼作為篩座,反扣焊接在大梁上,這樣,盡可能地減少活動部件,避免疲勞磨損和疲勞折斷,從而延長篩梁的使用壽命。
      1.2篩板的改造
      1.2.1  原篩板的缺陷
          目前大部分選煤廠使用的篩板是傳統(tǒng)的鋼結(jié)構(gòu)篩板,使用后出現(xiàn)如下缺陷。
          (1)篩板孔由圓柱形磨損成倒圓臺形,篩子在工作時物料嵌在篩孔內(nèi)不易穿過,從而堵塞篩孔,篩板的透篩率只有68%左右,嚴重影響篩子的分級和脫水效果。
          (2)當固定篩板某一螺栓磨損或松動后,篩板隨著篩子的振動作周期性繞曲,并不停拍打篩梁,使篩板疲勞性折斷或振開焊。
      1.2.2篩板的改造選型
          由上可知,鋼結(jié)構(gòu)篩板易損和易堵塞的主要原因是鋼結(jié)構(gòu)篩板具有較強的剛性。為此可選擇鋼骨架聚氨酯的橡膠篩板替代鋼結(jié)構(gòu)篩板,以柔克剛。其優(yōu)點如下。
          (1)篩板的鋼骨架澆鑄在聚氨酯橡膠內(nèi),不暴露在外,充分發(fā)揮聚氨酯彈性體的性能,使篩板與篩梁實行彈性聯(lián)結(jié),在篩板與篩梁固定時,對螺栓先進行預(yù)緊,形成自鎖,從而防止了篩板的松動。
          (2)聚氨酯橡膠篩板在篩子振動過程中,篩面能產(chǎn)生二次振動,有利于篩孔的自清理,從而不堵塞篩孔。
          (3)聚氨酯是介于橡膠和塑料之間的高分子化合物,其耐磨性能是錳鋼的3~4倍;其強度是橡膠的3~5倍。因此該篩板抗磨、耐曲撓,使用壽命長,重量還輕。
      1.3激振器拖動方式改造
      1.3.1原激振器拖動方式的缺陷
          原篩子的2臺激振器由一臺電機同時拖動,中間安裝一付傳動皆作同步的同步皮帶輪。在運行過程中發(fā)現(xiàn)其拖動方式有以下幾項缺點。
          (1)更換三角帶時必須將安裝十分不便的同步銷拆下,工作難度大,每更換一次三角帶約需2h。
          (2)由于篩子在起動和停車時沖擊力相當大,同步銷常把同步皮帶輪銷孔磨成橢圓,然后把同步皮帶輪扭裂而報廢。
          (3)更換同步皮帶輪時,需首先將1t重且不易安裝找正的一激振器拆下再裝上,難度大,更換一次需4h以上。
      1.3.2激振器拖動方式的改造
          針對原激振器拖動方式的不足,應(yīng)在不增加該設(shè)備電機總功率的基礎(chǔ)上,采用2臺電機各自分別帶動一臺激振器,即將2臺激振器的皮帶輪由安裝在內(nèi)側(cè)改為安裝在外側(cè),在中間加裝一付結(jié)構(gòu)同彈性聯(lián)軸器的同步對輪,在電氣控制上使兩臺電機形成互鎖。
      2、技術(shù)改造后的效果
          對6臺ZKX2160型直線振動篩篩梁結(jié)構(gòu)改造、篩板的合理選型和激振器拖動方式改進后,已無故障運行5年多。徹底擺脫了原對篩梁10天一小修,3月一大修而制約生產(chǎn)的被動局面;聚氨酯橡膠篩板的使用壽命長達40個月以上,比原鋼結(jié)構(gòu)篩板使用壽命延長了10倍,篩板孔的透篩率也由原來的近68%,提高到95%以上;將激振器由單電機拖動改為雙電機拖動,運行更可靠,使更換1副三角帶的時間由原來的2h縮短到1min,且皮帶輪不易損壞,避免了更換皮帶輪而需裝拆激振器繁重而復(fù)雜的約4h的勞動。通過改造,節(jié)約了近45萬元的設(shè)備維修費,提高了篩分效果,取得了較好的經(jīng)濟效益。
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