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      顆粒機(jī)配件新聞動態(tài)

       

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      ∮3.6m×6m溢流球磨機(jī)存在問題分析及改造

      發(fā)布時間:2013-04-04 09:09    來源:未知

          安徽六國化工股份有限公司使用Ø3.6m×6m溢流球磨機(jī)處理磷礦石。該磨機(jī)自投入使用以來,處理量和細(xì)度均未達(dá)到設(shè)計要求,嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。經(jīng)過現(xiàn)場考察和查閱有關(guān)資料,并按四維破磨理論分析計算,提出了改造方案。
      1、生產(chǎn)基本狀況
          磷礦石購進(jìn)單位多,性質(zhì)變化大,磷礦石硬度f=6~11,采用一段破碎,入磨礦石粒度較大,- 25mm占70%左右,最大塊度80mm.選用∮3.6mx 6m橡膠簡體襯板的溢流球磨機(jī),設(shè)計裝∮100mm,口80mm和∮60mm鋼球各34t,平時按1 kg/t鋼球單耗補(bǔ)加Ø100mm鋼球,磨礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)70%,溢流細(xì)度- 100目(即- 147μm)占80%左右,處理量65t/h,投產(chǎn)以來,實(shí)際處理能力未達(dá)到設(shè)計要求。據(jù)查該機(jī)生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)報表,投產(chǎn)初期,加足鋼球102t,處理量達(dá)65t/h左右,但磨礦細(xì)度-100目只占70%左右,后來磨礦能力越來越差。
      2、存在問題分析
      2.1設(shè)計問題
          首先該系統(tǒng)為一段破碎,入磨磷礦石的粒度較大,因此不應(yīng)選用沖擊破碎能力差的橡膠筒體襯板。其次球磨機(jī)出料口流出礦漿中的粗顆粒中,粒度1 mm礦粒全部}昆入礦漿,大于1mm的粗顆粒長期留在筒圓篩中跳動,造成篩網(wǎng)磨損和部分粗顆粒又混入礦漿中,使磨礦溢流細(xì)度不能達(dá)標(biāo)。
      2.2球磨機(jī)存在問題
      2.2.1給進(jìn)料裝置存在問題
          如圖1所示,下礦漏斗與水平給料管相連接處極易堵鋼球和礦石,尤其是水平給料管的長短直接影響下料,水平給料管向進(jìn)料口喂料,當(dāng)鋼球和礦石的充填率超過45%即距中心面約130mm時,超進(jìn)料螺旋線頂線320mm以上,水平給料管中鋼球和礦石下滑角度縮小,實(shí)際下料口大大縮小,無法正常下料,也無法將鋼球及時推送入簡體。
      2.2,2出料口過大,送料螺旋高度太低
          出料口口1100mm,送料螺旋高只有30mm.礦漿溢流高出螺旋50~70mm,礦漿實(shí)際充填率只有32%左右,若按要求裝鋼球102t,裝球率38%,鋼球綜合充填率40%左右,這就大大減少了筒體中礦漿的裝填量,減少了鋼球研磨礦石(漿)的幾率。同時,鋼球綜合充填表面高出螺旋線頂250mm左右,極大地影響了出料螺旋線的分級效果。
      2.3現(xiàn)場操作存在的問題
          實(shí)際生產(chǎn)中,未及時補(bǔ)加鋼球,鋼球?qū)嶋H充填率過小,長期在動態(tài)充填率25%≤n動≤30%狀況下運(yùn)轉(zhuǎn),再加磨礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)過低,這些都是球磨機(jī)處理量和磨礦細(xì)度不能達(dá)標(biāo)的重要原因。
      3、改造方案
      3.1改進(jìn)給料出料裝置,增加鋼球綜合充填率
          按圖2所示,增加給料器,進(jìn)料口縮小為∮500mm×1000mm,內(nèi)設(shè)雙頭高100mm螺距1000mm向簡體內(nèi)送料的螺旋,出料口縮小為e700mm×1200mm,內(nèi)設(shè)兩條高100mm螺距1200mm向簡體內(nèi)送料的螺旋,出料口外裝一只用6mm鐵板制作的內(nèi)孔∮700mm/∮100mm×900mm的圓錐,隔倉由此補(bǔ)加鋼球(棒),在圓錐面上均布∮30mm鉆孔或?qū)?5mm圓弧孔(隔倉前孔盡可能加大),但其孔的面積均占圓錐表面積的2/3左右,其中有2條高30mm,螺距800mm向出料口送料的螺旋。圓錐外表面緊固篩孔為1.0mm×1.0mm的篩網(wǎng)。并加大鋼球,增加裝球率,以減小橡膠筒體襯板的影響。
      3.2將筒體隔成進(jìn)出料兩倉,提高磨礦能力
          將簡體隔成進(jìn)出料兩倉,進(jìn)料倉長L=2.0m,如圖3所示。用一圈等厚和一圈角形合金鋼簡體襯板替代此段筒體橡膠襯板,在角襯板上緊固01400mm篩孔面積不小于0.6m2的中央篩板,進(jìn)料倉在按n動≤55%加∮125 mm、∮100mm和仍75 mm鋼球各17t,平時按0.4kg/t單耗在進(jìn)料口補(bǔ)加Ø125mm鋼球,確保50%<1動≤55%。出料倉L廳3,9m加口80mm×90 mm,∮65mm×80 mm、∮50mm×65mm鋼棒各30t,平時按0.4kg/t單耗在出料口補(bǔ)加∮80mm×90mm鋼棒確保48%<n動≤54%。據(jù)計算磨礦能力大幅度提高,在確保磨礦溢流細(xì)度- 100目占80%以上的前提下,處理量達(dá)90t/h以上。
      3.3加快轉(zhuǎn)速大幅度提高磨礦能力和能源利用率
          自各種磨機(jī)問世以來,國內(nèi)外專家學(xué)者認(rèn)定:磨機(jī)轉(zhuǎn)速加快,能增加處理量和降低單耗,但其臨界轉(zhuǎn)速為極限轉(zhuǎn)速,在此轉(zhuǎn)速下,磨料和物料隨著簡體壁旋轉(zhuǎn),不產(chǎn)生下落沖擊力沖擊破碎物料。事實(shí)上若超過臨界轉(zhuǎn)速,緊靠簡體的磨料和物料,受重力影響作垂直減速運(yùn)動和受簡體壁摩擦影響作水平加速運(yùn)動。摩擦力系數(shù)小于l,取q2=0.25,當(dāng)上拋到頂點(diǎn)的垂直速度為零時,它們也不可能隨簡體旋轉(zhuǎn),所對應(yīng)的轉(zhuǎn)速為極限轉(zhuǎn)速。筆者研究認(rèn)為,球磨機(jī)簡體轉(zhuǎn)速超過其臨界轉(zhuǎn)速10%左右時,處理能力最大,能源利用率最佳。
          經(jīng)四維破磨理論相關(guān)計算公式計算,在轉(zhuǎn)速n1=17.25r/min的情況下,處理能力隨鋼球綜合充填率的增加而增加,當(dāng)鋼球綜合動態(tài)充填率n動= 430h,實(shí)際充填率為48%左右時(裝鋼球約125t),計算負(fù)荷最大為1246kW,實(shí)際只有1100kW左右(這與橡膠襯板及其不等厚形狀有關(guān))。當(dāng)n動=50%,相比實(shí)際負(fù)荷會小于1000kW。若轉(zhuǎn)速加快到略大于臨界轉(zhuǎn)速,n3=1.013n臨=23 r/min,處理量可由70t/h增加到149t/h,單耗由16. 8kWh/t下降到9.3kWh/t,計算負(fù)荷約為1385kW,實(shí)際不會超額定負(fù)荷。轉(zhuǎn)速加快到n4≈1.1,2臨=25r/min時,處理量可增加到170t/h以上,磨礦單耗下降到6.35kWh/t,實(shí)際負(fù)荷小于現(xiàn)轉(zhuǎn)速n1=17.25r/min的負(fù)荷。加快轉(zhuǎn)速可采取移到主軸承座,使大小齒輪的中心距增加約80mm,而增加小齒輪齒數(shù),如中心距增大只允許增加4個齒,則n= 150÷(200÷27)=20.25r/min,n≈0.892n臨,調(diào)速范圍不大。在電機(jī)轉(zhuǎn)速不變的情況下,在增加小齒輪齒數(shù)同時,減小大齒輪齒數(shù),能將此球磨機(jī)轉(zhuǎn)速加快到竹。=25r/min,小齒輪齒數(shù)增加9個齒為Z1=32,大齒輪齒數(shù)減小8個齒為22=192,則n4=150÷(192÷32)=25。若現(xiàn)場電機(jī)可以調(diào)換或因故障需要更換電機(jī),也可采取增加電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)來實(shí)施。電機(jī)轉(zhuǎn)速換為n電= 200r/min小齒輪為易耗件,大齒輪不變,其調(diào)速范圍較大,目前zl=23,n=200÷(200÷23)=23 r/min, ZL=24, 25,26。則球磨機(jī)轉(zhuǎn)速分別為24 r/min,25 r/min和26r/min均可。
      4、結(jié)語
          綜上所述,在加大鋼球和增加鋼球綜合充填率和隔倉換簡體合金鋼襯板的基礎(chǔ)上,加快轉(zhuǎn)速,可大幅度增加處理量和能源利用率,實(shí)施上述改造約需投入80萬元(不更換電機(jī)),在確保產(chǎn)品質(zhì)量合格(磨礦溢流細(xì)度-100目占80%以上)的前提下,處理量可達(dá)140t/h以上。加上現(xiàn)一段破碎用電,其碎磨用電單耗可確保在lOkWh/t以下。顯然,對現(xiàn)用球磨機(jī)實(shí)施上述增產(chǎn)節(jié)能降耗改造,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
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