某公司水泥包裝系統(tǒng)有三臺(tái)450型斗式提升機(jī),臺(tái)產(chǎn)量為80t/h,提升高度17m左右。自1958年安裝以來,檢修工作量較大,每臺(tái)每年至少要更換三條帆布皮帶,三套以上尾輪組件。其中,3#提升機(jī)由于頭輪軸承使用的是兩組,共四個(gè)216軸承,每年至少需換四次以上軸承及一次主軸。1994年對(duì)這些提升機(jī)進(jìn)行了一系列改進(jìn),至今運(yùn)行可靠。
1、改帆布牽引帶為強(qiáng)力尼龍牽引帶
提升機(jī)過去使用的是B500mmx12層的普通帆布皮帶,存在如下問題:(1)由于水泥的溫度高(65度左右),帆布易于老化;(2)抗拉強(qiáng)度不夠,抗撕扯能力低,因此帆布上的灰斗螺栓孔容易被拉長(zhǎng),灰斗經(jīng)常由于螺栓松脫而掉落;(3)由于接頭螺栓孔被拉長(zhǎng),皮帶接頭斷裂。這些問題影響了帆布皮帶使用壽命,發(fā)現(xiàn)不及時(shí)還會(huì)造成垮帶現(xiàn)象。后改用強(qiáng)力尼龍皮帶,1994年全年因皮帶損壞而垮落的現(xiàn)象明顯減少。
2、將尾輪與軸的聯(lián)接由焊接改為熱套裝
上圖中,尾輪軸上Φ86mm的臺(tái)階與Φ100mmXΦ80mm的套是后增加的。改進(jìn)前,尾輪2通過兩端的輪轂與軸3焊接固定(圖中的5處)。由于焊接時(shí)軸表面易產(chǎn)生微觀熱裂紋,此處最易發(fā)生疲勞斷裂,因此每隔3~4個(gè)月就要斷一次軸,斷口就在焊接處。如果尾軸斷裂而未及時(shí)發(fā)現(xiàn),皮帶就會(huì)松弛、跑偏,其上的灰斗很容易碰撞機(jī)殼上的分料板等零部件,造成垮帶。 1995年我們對(duì)提升機(jī)作了改進(jìn),即上圖所示的熱套裝,套的內(nèi)孔與軸的過盈量為0.2mm。
3、將頭輪的216軸承改為42216軸承
上圖中軸承42216的基本尺寸與216基本尺寸相司,因此軸承套中原來的零件完全可以利用,但42216軸承內(nèi)的臺(tái)階方向不能裝反,因?yàn)檩S向力是靠軸的兩個(gè)凸肩、軸承及軸承蓋承受的。改用42216軸承后,承載能力提高了將近一倍。
4、效果
1995年4月改進(jìn)后,尚未更換過皮帶。三臺(tái)提升機(jī)只因尾輪軸承損壞而更換過三次尾輪組件,3#提升機(jī)頭輪軸承則至今尚未換過。每年節(jié)約材料、配件等費(fèi)用達(dá)9萬元以上,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
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