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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)
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白肋烘干機(jī)的改造
發(fā)布時(shí)間:2013-03-31 09:01 來源:未知
一、課題背景及目的
烘干機(jī)工序比較關(guān)注的幾個工藝特性:干燥區(qū)的熱風(fēng)溫度、冷卻區(qū)水分、烘干機(jī)出口水分和出口溫度。2010年10月以來,烘干機(jī)的出口水分偶有偏高,影響工藝的質(zhì)量。車間質(zhì)量要求,控制白肋烘干機(jī)出口水分,減少濕煙量,降低浪費(fèi)。而目前白肋烘干機(jī)的問題點(diǎn)是,2010年10至2011年5月份白肋烘干煙葉平均每批次濕煙量比較多,即以每批煙2400kg計(jì)算,每批煙造成的濕煙量達(dá)24kg,造成極大浪費(fèi)。因此,課題選定為,減少白肋烘干機(jī)出口濕煙量。
二、問題調(diào)查
白肋烘干機(jī)都存在著不少濕煙葉,我們就這幾個月的生產(chǎn)情況展開分析,對曲線圖認(rèn)真研究,可知每批次煙葉的料頭水分偏高、時(shí)間跨度長,中間至料尾過程煙葉水分波動小,于是小組從中找到了進(jìn)一步分析問題的線索,即料頭造成的濕煙占白肋烘干機(jī)濕煙量的比例很大,料頭產(chǎn)生的濕煙比例超過了80%0因此,我們只要減少料頭造成的濕煙量,就能極大減少烘干機(jī)產(chǎn)生的濕煙量。
經(jīng)過認(rèn)真分析及測算,決定把白肋烘干機(jī)濕煙量從24kg/批降至5kg/批作為改善的目標(biāo)值。
三、原因分析
針對白肋烘干機(jī)料頭濕煙量多的問題,集思廣益,得出1 0鐘潛在原因,現(xiàn)對其——分析。
1)浚按操作程序操作。查看操作工都具有培訓(xùn)資格證書,、操作工均培訓(xùn)合格。到現(xiàn)場調(diào)查,操作工執(zhí)行的配方參數(shù)均符合工藝標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)論:操作工沒按操作程序操作是非要因。2)水管電磁閥故障6 201 1年6月2日,我組人員對電磁閥作了一手動測試,觸摸屏顯示電磁閥動作正常。為了進(jìn)一步確認(rèn)電磁閥的影響,我們拔掉電磁閥出口的塑料水管,作一組測試,測試結(jié)果是正常的。結(jié)論:水管電磁閥故障為非要因。3)排風(fēng)閥不動作。2011年6月1日,我組人員到現(xiàn)場觀察設(shè)備參數(shù),從觸摸屏可知,排風(fēng)閥工作正常,然后對比現(xiàn)場,通過與現(xiàn)場的對比可知,觸摸屏上的開度與現(xiàn)場閥門的開度基本是一致的。結(jié)論:排風(fēng)閥不動作不是要因。4)疏水管道布局不合理。2011年6月1日,我組人員到現(xiàn)場對疏水管道進(jìn)行觀察研究,并繪出烘干機(jī)疏水管的設(shè)計(jì)圖按照疏水管道“向低位布局”的設(shè)計(jì)原則,該疏水管的布局是合理的。結(jié)論.故疏水管道布局不合理是非要因。5)噴霧泵頻率小。201 1年6月2B,我組人員查看泵的的配方參數(shù)為50Hz,設(shè)備運(yùn)行時(shí),查看泵的工作速度,其工作速度能達(dá)到50Hz,見下圖,泵能滿足設(shè)定的速度運(yùn)行。結(jié)論:故噴霧泵頻率小是非要因。6)預(yù)熱時(shí)電磁閥打開。查看裎序,從程序上可知,當(dāng)系統(tǒng)預(yù)熱時(shí),#tl就有信號,從而Q24.3有信號輸出給電磁閥,電磁閥就開始動作,水管打開。目前的工作原理是:預(yù)熱啟動一電磁閥打.開—噴霧嘴漏滴一回潮區(qū)積水—啟動進(jìn)料一料頭水分偏高。因?yàn)轭A(yù)熱時(shí),并沒有煙葉流進(jìn)烘干機(jī),而此時(shí)水管已經(jīng)噴射,導(dǎo)致回潮區(qū)積水,煙葉水分會偏濕。結(jié)論:預(yù)熱時(shí)電磁閥打開是要因。7)來料偏濕。為了確認(rèn)這一因素,我組查看了3至5月冷卻區(qū)的冷卻區(qū)曲線。從曲線圈可知,冷卻區(qū)水分在工藝要求內(nèi),同樣,我們也查看了其他時(shí)間段的曲線圈,盡管加里料出口后有濕煙存在,但在冷卻區(qū)的水分是正常的,因此,來料偏濕不是要因。結(jié)論:來料偏濕不是要因0 8)爬升帶速度慢。烘干機(jī)爬升帶是烘干機(jī)主工作區(qū)(主輸送帶)的煙葉來源,假如速度過低,將導(dǎo)致主輸送帶煙葉供給不足,導(dǎo)致主輸送帶煙葉鋪料厚度偏薄,從而影響降低設(shè)備的生產(chǎn)效率。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,爬升帶的運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,在爬升帶與喂料機(jī)之間煙葉有逐漸堆高的趨勢,煙葉的流量跟不上,烘干出口水分大。因此,爬升帶速度小是要因。9)濕度計(jì)失準(zhǔn)。為了檢驗(yàn)烘干機(jī)上面的電子濕度計(jì)的完好性,我組人員用機(jī)械式濕度計(jì)測量數(shù)據(jù)做對比,測量的平均誤差均小于1.O%(其中1.O%為工藝最最大允許誤差),濕度計(jì)工作正常,結(jié)論:濕度計(jì)失準(zhǔn)不是要因。10)水分儀失準(zhǔn)。查看了烘干機(jī)3個水分儀校準(zhǔn)記錄表,校準(zhǔn)記錄顯示正常。結(jié)論,水分儀失準(zhǔn)是非要因。
四、制定對策及實(shí)施
針對造成白肋烘干機(jī)料頭較高濕煙量的要因,制定了相應(yīng)的對策,預(yù)熱時(shí)水管電磁閥打開,使電磁閥在進(jìn)料時(shí)打開,預(yù)熱電磁閥延時(shí)打開,修改控制程序。提升帶的速度慢,提高提升帶的速度,達(dá)到一個合適速度值,更換傳動系統(tǒng)被動鏈輪,減少齒輪齒數(shù)。
一實(shí)施一使電磁閥在進(jìn)科時(shí)打開。從預(yù)熱到進(jìn)科,平均相隔3分鐘,在控制程序修改上,設(shè)置3分鐘的延時(shí)才打開電磁閥,即:預(yù)熱啟動一3分鐘后電磁閥打開一噴霧一啟動進(jìn)料。程序更新后,設(shè)備正常運(yùn)行,電磁閥達(dá)到預(yù)熱延時(shí)3分鐘才打開的效果。
實(shí)施二:提高提升帶的速度。在要因確認(rèn)中,可知,提高提升帶速度可減少濕煙量。目前被動鏈輪齒數(shù)為65,欲將速度提升30%,根據(jù)“速比等于齒數(shù)比的反比”可以得到以下方程式:2L=1+30Y0式中:為原被動鏈輪齒數(shù):z'為新被動鏈輪齒數(shù)。代入數(shù)據(jù),可得新被動鏈輪齒數(shù)應(yīng)為50,為確保設(shè)計(jì)留有余量,并考慮到目前電機(jī)使用的頻率為65Hz仍然偏高,以及傳動的配合性等因素,我們最終將齒數(shù)選定為45。
五、效果與效益
(一)效果驗(yàn)證
小組對7月至9月份活動效果進(jìn)行了驗(yàn)證,抽取了這幾個月的曲線圖,效果良好,烘干機(jī)出口水分穩(wěn)定、良好,并對這幾個月所有的曲線圈進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。效果檢查期的3個月平均濕煙量(3Bkg+3.6kg+3.9kg)/3=3Bkg,實(shí)現(xiàn)了低于5kg/批的目標(biāo)。
(二)效益分析
經(jīng)過本次QC攻關(guān),白肋烘干機(jī)產(chǎn)出的濕煙葉量達(dá)到5kg/批以下,完成了預(yù)期的目標(biāo)。本次攻關(guān)后,設(shè)備運(yùn)行良好,工藝平穩(wěn),沒有造成質(zhì)量其它方面的缺失,滿足了工藝質(zhì)量要求。濕煙量的減少,進(jìn)一步節(jié)約能源,減少能耗,為廠的創(chuàng)先爭優(yōu)作出一定的貢獻(xiàn)。減少人工成本,節(jié)省了人工卸煙、挑煉煙葉的返工環(huán)節(jié)。通過本次活動,進(jìn)一步提高了成員的質(zhì)量意識,問題意識和改進(jìn)意識,增強(qiáng)了成員的團(tuán)隊(duì)精神。
六、制訂鞏固措施
進(jìn)一步鞏固活動成果,小組采取了以下措施:將修改后的參數(shù)、完善后的程序上報(bào)車間,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行了固化:在程序中加設(shè)密碼,由專人負(fù)責(zé);進(jìn)一步提高整線工藝的穩(wěn)定性,確保低比例的烘干機(jī)濕煙量。
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