一、鍋爐原運(yùn)行存在的問題
260t/h循環(huán)流化床鍋爐,由于該爐型處于試制階段,運(yùn)行中不僅出現(xiàn)冷渣器風(fēng)帽、爐管易磨損和床漏問題,還出現(xiàn)了冷渣器的頻繁堵塞和燃料燃燒不充分的問題。由于每次冷渣器堵塞或結(jié)焦需進(jìn)行人工清渣,由此給我廠帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
二、改造方案
針對試運(yùn)行中存在的問題,一致認(rèn)為燃料的顆粒度是一個不可忽視的原因。該型鍋爐要求入爐燃料粒度不大于9mm,我廠所選的為PCH1010和PCK1413型國產(chǎn)破碎機(jī),出料粒度<9mm的僅為出煤量的65%。
分析認(rèn)為應(yīng)采取在原破碎機(jī)后增設(shè)篩分設(shè)備,使入爐燃料粒度全部達(dá)到9mm以下。
三門峽富通新能源主要銷售燃燒生物質(zhì)顆粒燃料的生物質(zhì)鍋爐,如下所示:
三、實(shí)施方案
一方面我們在PCK1413型破碎機(jī)的篩條中間增加隔板,把篩孔縮小為原來的1/3,另一方面決定在破碎機(jī)后的燃料轉(zhuǎn)運(yùn)處加裝兩臺吊掛式變頻調(diào)速慣性振動篩,距離地面7.2m,以滿足貯存燃料和用鏟車倒運(yùn)燃料的需要。該變頻調(diào)速慣性振動篩的激振力是由電動機(jī)兩端出軸上的偏心塊產(chǎn)生。為確保破碎后的燃料篩分效果,在振動篩粗料出口處加裝了導(dǎo)料皮帶,將粒度不合格的燃料輸送到別處。為了便于檢修,在振動篩周圍加裝了檢修平臺。振動篩和振動槽的電氣控制采用“自動”和“手動”兩種方式,既可單獨(dú)控制單臺設(shè)備,也可以自動連鎖整套系統(tǒng),提高了設(shè)備的安全可靠性能。
四、改造前后效果對比
1.改造前每天需對冷渣器進(jìn)行人工清理,清理時機(jī)組負(fù)荷需由60MW降到40MW,耗時4h,給工人健康帶來不利影響。改造后,清渣降為一周一次,極大地提高了運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。
2.改造后,機(jī)組運(yùn)行周期由原20~30天延長到90~100天,目前機(jī)組運(yùn)行周期已突破120天,大大減少了檢修工作量和費(fèi)用。
3.改造后,減少了冷渣器風(fēng)帽和鍋爐爐管的磨損,避免了鍋爐頻繁的降出力,降低了鍋爐爐管爆管和冷渣器風(fēng)帽更換頻率。
4.改造后,燃料得到了充分燃燒,飛灰可燃物由原17%降為15%;爐渣可燃物由原15%降為13%;度電原煤耗有所降低;鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平有了明顯的提高。